汽车板铜塞孔问题探讨及改善.docVIP

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FILENAME \p D:\lsh\PCB\lsh\技朮報告\汽車板銅塞孔問題探討及改善.doc 1ME技術報告書 文件編號: 文件傳送和做成.審核.批准 收件 1#PLAT,2#PLAT,PMC,QA,QAE,MAINT,采購 作成 張飾成 30/7.07 抄送 相關經理/副經理 審核 FAX ME/王萬華、林子金;QA/向偉 批准 文件核心內容描述 技術 項目 汽車板銅塞孔問題探討及改善 目標 指標 汽車板報率率0.3% 現況描述 現狀: 為改善汽車板報廢率,現將汽車板銅塞孔報廢作為一個項目進行跟進,通過對各種銅塞孔問題的跟進,以找出各種塞孔的類型及原因,以便從根源上解決銅塞孔問題.2007年汽車板銅塞孔報廢率走勢圖如下: QDC變化量:Q:汽車板報廢率0.515%% Q1:汽車板報廢率0.364% D:不變;C:不變 原因調查 通過對QC2B每天反映問題板進行分類,目前汽車反銅塞孔問題主要表現以下几個方面: 一銅皮塞孔 1.1 銑邊板邊銅皮或銅屑帶入銅缸導致銅塞孔,塞孔銅皮厚度一般為底銅厚度,切片如下圖: 銑邊板邊銅皮塞孔(銅皮厚度為15um) 銑邊板邊銅屑塞孔 原因調查 1.2 沉銅插板架銅皮脫落進入孔內導致銅塞孔, 塞孔銅皮厚度一般較薄,1um左右,切片如下圖: 沉銅銅皮塞孔(銅皮厚度1um) 二披鋒塞孔 2.1 鑽孔披鋒塞孔,可以通過微切片分層觀察,如下圖: 鑽孔披鋒塞孔 2.2 平板後電鍍銅粒打磨造成披鋒塞孔,如下圖: 平板打磨披鋒塞孔 三銅絲塞孔,主要是鑽孔未斷的玻纖電鍍後造成銅絲塞孔,如下圖: 鑽孔纖維絲塞孔 原因調查 四銅渣塞孔 4.1 鑽孔時鑽屑掉入孔內,電鍍後表現為銅渣塞孔,如下圖: 鑽孔鑽屑塞孔 4.2 沉銅除膠缸膠渣塞入孔內,經電鍍後表現為銅渣塞孔,如下圖: 沉銅膠渣塞孔 五7月份QC2B反映銅塞孔問題,具體數目統計如下: 日期 型號 總數目(PNLS) 3/7.07 DB-7785D 27 6/7.07 DB-6984B 26 16/7.07 DH-7459A 16 18/7.07 DH-6773B 21 23/7.07 DH-7492 36 24/7.07 DH-7022A 38 31/7.07 DH-7787 18 31/7.07 DH-6842 13 上述型號銅塞孔經統計分類,共195P,其中定位披鋒塞孔56P,問題率為28.7%;銅絲塞孔 84P,問題率為43.1%;銅渣/銅皮塞孔55P,問題率為28.2%.可見目前銅塞孔主要表現為銅絲塞孔. 考察 汽車板及多層板銑邊後,板邊經常有未銑干淨的銅皮或銅屑,沉銅時帶入缸內,打氣時進入 孔內,導致銅皮塞孔,銑邊未銑干淨如下圖: 沉銅插板架較光滑,沉銅層銅皮較易脫落至缸內,造成沉銅銅皮塞孔,插板架可以通過噴砂 處理,提高其表面粗糙度,從而提高沉銅層與插板架間結合力,使沉銅銅皮不易脫落. 鑽孔時未鉆脫玻纖絲經磨板水洗後未洗掉,經沉銅平板後表現銅絲塞孔. 結論 汽車板銅塞孔主要是未鉆脫玻纖絲導致銅絲塞孔(問題率為43.1%),其次是鑽孔和平板電鍍后打磨披鋒塞孔,以及電鍍缸內銅渣、銅皮塞孔. 改善行動 沉銅線插板架聯系外發噴砂處理(19/8.07前完成); 5#Ptin碳處理倒缸清除缸內銅渣(9/9.07前完成); 跟進汽車板定位披鋒塞孔問題, 發現問題知會DG工程師改善; 跟進汽車板及其它多層板銑邊板邊脫銅皮及纖維絲問題, 發現問題知會DG工程師改善; 聯系ATO試用其溶玻纖劑,以解決玻纖絲塞孔問題(15/9.07前完成); 沉銅線除膠缸改裝,增加過濾系統,以除去缸內膠渣、纖維絲等異物(15/9.07前完成). 備注

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