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高炉喷煤添加MgO物料对煤粉输送性能的影响
郭宪臻 马钦海 沈峰满 (东北大学) 马政峰 罗 亮 (安阳钢铁股份有限公司)
摘要 阐述了高炉煤粉中添加MgO对煤粉输送性能的影响,在实验室条件下考察了添加MgO物料对煤粉流动性的影响。结果表明,当MgO物料配比小于3%时,对煤粉流动性影响较小,MgO物料适官的配比为2%~3%。
关键词 高炉 喷煤MgO
在高炉喷吹的煤粉中添加MgO可以部分替代烧结工序中添加MgO,提高高炉入炉品位,同时,高炉风口喷吹MgO还具有降硅、脱硫、有利于高炉顺行等作用。为了实现在高炉喷吹煤粉中添加MgO,试验室条件下进行了煤粉中添加MgO流动性的测试,并根据试验测试结果,对生产组织过程中应注意的相关问题进行了分析。
1 试验原料
含MgO物料为轻烧镁粉和蛇纹石粉,煤粉为现场喷吹煤粉,其物理性质和化学成分见表1、2。
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2 测试结果
为了考察添加MgO对煤粉喷吹性能的影响,根据不同物料设计了不同的MgO添加比例并测定了添加MgO后的煤粉安息角、落角和压缩度,同时还考察了添加MgO后煤粉温度对煤粉流动性能的影响。
(1)MgO物料对煤粉安息角的影响。安息角是决定粉体流动性的一个重要因素。安息角越小,粉体的流动性越好,喷流倾向也越大,反之亦然。另外,安息角还可间接地反映粉体的形状、粒度、孔隙度、内聚力、比表面积等信息。本试验采用自然堆角法测定煤粉安息角。
为了保持实验室测定时的煤粉状况与正常生产时一致,同时考虑到煤粉温度、存放时间对煤粉的影响,测定前将煤粉在烘箱内,在105℃条件下干燥2h,使煤粉充分干燥。考虑到温度对煤粉流动性的影响,进行了两组温度影响对比试验,其中一组控制温度40℃±3℃,另一组控制温度55℃±3℃。测得结果如图l所示。
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通过试验可以看出,当MgO物料配比≤3%时,对煤粉的安息角影响较小;若配比超过3%,则随配比的增加,煤粉的安息角逐步增大。同时试验结果表明,煤粉的温度对其安息角的影响较大,温度升高后,尤其是添加轻烧镁粉时煤粉的安息角明显减小。因此,在生产中选择合理的煤粉温度是保证煤粉流动性的重要条件之一。
(2)MgO物料对煤粉落角的影响。落角是反映煤粉流动性的指标之一,试验方法是给处于安息角状态的煤粉一定的振动,然后再测量变化后的堆角,称其为落角。粉体的落角越小,表明粉体的流动性越好,反之亦然。具体测定配加MgO物料后煤粉的落角数据如图2所示。
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通过落角试验,可以看出MgO物料对煤粉的落角影响规律与安息角类似。即当MgO物料配比≤3%时,煤粉的落角没有明显的变化;随MgO物料配比的进一步增加,煤粉的落角将逐步增加,但增加量并不明最。同样,温度对落角的影响也与安息角一致,即随着温度的增力加,安息角、落角变小,流动性增加。
(3)MgO物料对煤粉压缩度的影响。粉体的堆积密度包括松装堆密度和振实堆密度。松装堆密度是粉体在自然堆积状态下的堆密度,而振实堆密度是将粉体装入容器中充分振实后的堆密度。由松装堆密度到振实堆密度的相对增加量即为粉体的压缩度。实际测定时,先测定煤粉的松装堆密度和振实堆密度,然后由式(1)计算其压缩度。
压缩度=(振实密度一松装密度)/振实密度×100% (1)
粉体的压缩度越大,其流动性则越差。同时,压缩度还间接地反映着粉体在形状和粒度方面的均匀性、比表面积、内聚力、粉体颗粒的塑性(可变形性)等信息。试验测定的结果如图3所示,结果表明,MgO物料对煤粉压缩度总体影响不大。
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3 对喷吹MgO物料应注意的问题
根据MgO物料对煤粉流动特性的影响规律,建议在组织生产时应留意以下几点。
(1)添加原料的选择。在选择煤粉中添加MgO物料时,推荐首选轻烧镁粉。这是由于①轻烧镁粉中MgO含量较高,可以充分保证添加效果;②由于轻烧镁粉密度较小,有利于减少由于MgO物料与煤粉密度差而引起的喷吹过程两者分离等不良影响。
(2)适宜的配比。根据MgO物料配比小于3%时对煤粉喷吹性能影响较小的试验结果,建议适宜的配比为2%~3%,更大的添加比例需要工业试验进一步验证。目前,安钢450m3高炉生产操作参数为:矿批17800 kg/批,焦炭负荷4.78,料速5.5批/h,煤量9.0t/h,每批配加约80kg/批蛇纹石。如果按轻烧镁粉含MgO为85%计算,若煤粉中添加1%轻烧镁粉,则高炉每批料可以减少蛇纹石35.3 kg/批;若轻烧镁粉配比达2.2%,则可以完全代替目前使用的蛇纹石;若再进一步增加轻烧镁粉的配比,则减少部分烧结矿中轻烧镁粉的添加量,有利于烧结生产。
(3)适宜的添加方式。试验结果表明,煤粉温度对煤粉的流动性具有较大的影响。因此,建议将轻烧镁粉按配比直接加入
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