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高密度聚乙烯装置造粒机组运行情况汇报 自我介绍 各位领导: 大家好! 我是来自齐鲁石化公司塑料厂高密度聚乙烯装置的董启彬。下面我就我们装置二条造粒线的运行现状、存在问题、技改技措等事项向各位领导汇报如下,恳请得到各位的指正和指导! 一、高密度聚乙烯装置造粒机组总体情况: 二、造粒机组的基本情况: 2、造粒C线: 德国WP公司ZSK240M7000 RENK主减速箱、筒体电加热、模板一进二出蒸汽加热 同向螺杆、螺杆带心轴及螺杆套 机组的生产能力( 11t/h 6098 融流指数 主电机功率3000kW) 当前机组运行正常 三、HDPE装置造粒线现存在问题: 2)混炼机筒体漏水: 损坏的筒体“解剖”分析: 3)主电机负荷端轴承温度高 : 根据状态监测图谱显示,调速轴电机侧垂直方向、输出同步传动轴垂直方向振动值均达到C区。根据图谱分析为齿轮啮合不良。 两同步输出齿轮轮齿前端齿面点蚀最长约45mm,后端出现最长约65mm,其中有一齿出现30×10×8mm左右的断齿。 15C线造粒机组已连续运行20多年,备件、流程已老化。特别是仪表备件及程序升级的速度和数量严重滞后和不足,再加上技术人员的流失,一定程度上制约了机组运行的可靠性,存在着较大的不确定性和偶然性。 四、对造粒机组的技术改造: 针对机组运行过程中存在的问题和技术隐患,我们持续不断地进行设备的技术改造和技术创新。先后在造粒机组上进行技改和技措项目27项。其中的3项技术是自装置开车以来的首次应用,收到了很好的效果。两条造粒线分别创出了连续运行68天和63天的最长运行周期。 对造粒机组的技术改造 1、造粒A线的技术改造: 1)齿轮箱齿轮优化: 2005年5月发现主减速箱输入轴高速档齿轮有一齿断裂、多齿齿面出现胶合剥落现象,与厂家进行过交流,认定,联轴器存在设计缺陷。 与国内厂家对输入轴及二轴配套齿轮进行了改造,去掉了低速齿轮,简化了轴系,对配对齿轮齿宽加长并适当修型。 2009年3月更换,至今运行正常。 原损坏高速输入齿轮: 新加工的高速输入齿轮轴: 2)造粒A线混料机筒体冷却水管线改造: 改造前第五、六段筒体冷却水管线的走向: 造粒A线混料机筒体冷却水管线改造: 改造前: 管线因强烈的“气击”振动而产生焊缝撕裂破坏的周期约20天左右。 与回水总管相连的金属软管DN80×1500因剧烈振动每年至少需停车更换2次 。 四、五、六段筒体特别是第六段筒体的冷却水回水不畅,影响着筒体的冷却效果和准确控制,筒体经常出现300℃以上高温,严重影响筒体的使用寿命和效果。 将最难以控制温度的5、6段筒体冷却水回水管线单独分支,不再进入回水总管而直接引进造粒水槽。回水不再受压力较高的蒸汽的阻力而畅通,流入造粒水槽的排放冷却水可作为造粒水的补水循环使用。 改造后冷却水管线走向: 原随机切刀盘都有切刀预留孔。但自装置开车以来,一直未曾想过、试过预留孔的作用。2012年初,针对15C切粒机转速过大(920r/min)、电机扭矩较高(62%),一直在危险工况点运行的实际。车间设备人员经过查找大量的原始资料,仔细研讨和比对预留孔的作用及受力分析,反复论证后,将切刀数量由12把增加到18把。改造后,相同负载下,切粒机转速降为780r/min、电机扭矩降至45%,切粒机的运行工况明显改善。单盘切刀的平均使用寿命由原来的30天左右延长至50天左右。 图一 改造前 图二 改造后 HDPE装置造粒机组自开车以来,一直使用镍基切刀。2012年5月,造粒机组在正常切粒某一批次QHM22F产品时,突然连续出现切粒机缠刀而无法开车的现象。虽然,我们竭力采取了多项措施,但仍无法正常开车切粒。我们与切刀生产厂—沈阳金锋集团进行了交流和研讨,试用了韧性更好、切粒效果更佳的铁基切刀。使用后,顺利切粒QHM22F产品,解决了一定批次22F产品因其特性变异而无法造粒的难题,开启了我装置试用新切刀的先例,成功解决了生产难题。 图三 铁基切刀 图四 镍基切刀 15C线切粒机的切刀使用寿命较短,一般为2个月左右,而15A线切刀却能达到5-6个月。我们在与厂家进行了充分的计算与分析后,借鉴同等装置切刀盘特点,大胆试验,在15C线刀盘上增加15个平衡孔。2012年10月开始试用,切刀的使用寿命由2个月延长到4-5个月左右,效果良好。 在切刀盘上开平衡孔: 4)调整熔融泵转速,最大限度地提高造粒机组产能: 自HDPE装置开车以来,对熔融泵转速可调的认识一直是“盲区”,更未进行该领域的操作尝试。
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