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电站锅炉频繁掉焦灭火原因及对策.pptVIP

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电站锅炉频繁掉焦灭火 原因分析及对策 ;主要内容;一、立项背景 “节能减排”是贯彻落实科学发展观,构建社会主义和谐社会的重大举措;是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择。 保证锅炉的高效、环保、安全、稳定运行一直是锅炉科技工作的一项重要的任务。 ;结焦的危害: 锅炉结焦对锅炉的安全、经济运行及可靠性有很大的影响。 使水冷壁的传热热阻增加; 导致主蒸汽和再热汽温度升高; 炉内空气动力场受到影响; 大焦块掉落冲灭煤粉火炬。 ;选择娘子关电厂的依据 3#和4#锅炉自1999年以来一直频繁发生掉焦灭火 事故。 3#炉从2003年起使用可调节撞击块式水平浓淡分离器。 4#炉从2001年使用可调节挡板式水平浓淡分离器。 4#炉采用一、二次风反切及侧二次风燃烧技术。 ;本课题的目的 从“理论界认为成熟的水平浓淡分离器可以防止结渣与高温腐蚀,同时减低NOx排放”出发,结合“娘子关发电厂3#和4#锅炉频繁掉焦灭火”的实际情况,在燃烧优化调整的同时,把“410t/h煤粉锅炉当成实验炉”,进行水平浓淡分离器风速特性的试验研究,探讨电站锅炉频繁掉焦灭火的规律。以便为各种频繁发生掉焦灭火的大容量电站锅炉进行优化调整,达到锅炉安全经济运行的目的。;本课题研究的技术路线 * 燃烧优化调整:保证四角风粉的均匀性,防止火焰中心偏斜,合理分配各层二次风量,合理利用侧二次风、中间二次风。保证进入炉膛内的风量。 * 优化调整水平浓淡分离器:掌握水平浓淡分离器的特点,研究燃烧器出口浓淡侧风速与风量、风速与调节挡板的特性,保证运行中火焰的中心,保证炉内水冷壁附近处于氧化性气氛。 ;本课题研究的优势 * 对许多电厂进行了燃烧优化调整试验,有丰富的现场经验,了解运行人员调整的思路,熟悉现场锅炉的结构及系统。 * 在410t/h煤粉锅炉上进行风速与风量、风速与调节挡板的特性试验,可以在各种风量、各种挡板开度下进行试验,试验数据直观可靠,没有各种各样的数据修正。 * 国内外的院校及科研机构,大多应用数值模拟分析的方法进行研究,结论存在一定的局限性。???使有些科研机构在实验台上进行实验,模拟炉的容量也远远小于410t/h的锅炉。 ;本课题研究的技术难点 * 娘子关电厂属于备战时期的建造,空间狭小,设备不规范,已运行三十多年,设备严重老化。尾部受热面漏风严重,在接近额定负荷时,受到引、送风机出力的限制,炉膛出口氧量只能得到2%左右,远远低于一般运行中要求的4~6%,实际进入炉膛的风量不足对于防止锅炉结焦非常不利。 * 对于燃烧器的改进,应用了无弯曲板的水平浓淡分离器技术,国内很多电厂改造时,应用较多的是有弯曲板的水平浓淡分离器技术,没有可以直接参考的成功经验。3#炉用的是撞击式浓淡分离器,实际上是弯头和撞击块组合式浓淡分离器。4#炉用的是调节挡板结构,即弯头和调节挡板组合式浓淡分离器,而且4#炉还采用了一、二次风反切及侧二次风燃烧技术。 ;二、设备简介; 2001年7月大修期间(#4锅炉) ;;;;2003年11月大修期间(#3锅炉);;;;#3和#4炉结焦的部位基本相同。焦块主要分布在炉内四角的左右两侧,宽度为1~2m,高度在上下燃烧器标高2m左右区域,焦厚约为300mm。其中#3炉主要集中在2#角燃烧器的两侧,#4炉则集中在1#和2#角燃烧器的两侧区域,结焦较#3炉更为严重。 煤种变化对结焦的影响较小。燃用阳泉各煤矿的煤,锅炉结焦的情况基本相同。;与负荷关系不大。锅炉出力在70~100%范围内,锅炉结焦均严重,在各种负荷下都发生过掉焦灭火现象。 送风量大小对结焦影响较小。根据一般的运行情况,当进入炉内的风量较大时,锅炉不易结焦。但#3、#4炉无论送风量大小,结焦程度都会发生。 ;五、试验研究 ;燃烧器检查 ;浓淡分离器挡块(挡板)特性试验 ;撞击块(或挡板)插入深度不变,风量改变 ;撞击块(或挡板)插入深度不变,风量改变 ; 对娘子关电厂#4炉,保持浓淡分离器挡板插入深度不变,一次风风压不变,一次风挡板分别在50%,75%,87.5%,100%四种开度情况下测量四角一次风管中浓淡侧的风速。通过实际测得的数据对比得出的曲线如图所示。 ;撞击块(或挡板)插入深度不变,风量改变 ;撞击块(或挡板)插入深度不变,风量改变 ;风量一定,撞击块(或挡板)插入深度不同 ;风量一定,撞击块(或挡板)插入深度不同 ;试验结果 ;当风量一定,撞击块(或挡板)插入深度改变时,#1和#2角在风量一定的情况下,随着撞击块(或挡板)插入深度的增加,出现先淡侧风速大后浓侧风速大的一个过程。这主要是由于#1、#2角浓淡分离器撞击块(或挡板)安装在弯管的外弧侧,当撞击块(或挡板

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