大型循环流化床机组一次风机变频节能改造.docVIP

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  • 2019-09-26 发布于北京
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大型循环流化床机组一次风机变频节能改造.doc

PAGE PAGE 1 大型循环流化床机组一次风机变频节能改造   摘要随着节约型社会建设的不断深入,在各个领域加强节能管理和控制,成为提升生产效率,降低环境污染的重要途径。在电力生产的过程中,节能有着更为重要的意义。本研究以大型循环流化床机组一次风机变频节能改造为就对象,就节能改造的方案和实施效果等,进行了深入的探究。通过本研究以期为其他电厂风机变频改造,提供参考和借鉴。   关键词一次风机;循环流化床机组;变频节能;改造   中图分类号:TM92文献标识码:A文章编号:1671—7597(2013)041-071-02   在传统的电厂生产工艺设计中,风机的流量控制主要借助调节挡板的开度来完成,而挡板截流所消耗的能量确是惊人的。高压变频有着优良调节品质、节能效果显著等特征,正在被广泛应用于电厂中风机、水泵等的流量调节。   1一次风机工艺流程介绍   1.1一次风机设计参数分析   我厂锅炉两台300MWCFB机组一次风机为6kV、3150kW定速电机驱动运行,通过调节进口挡板的开度,实现对一次风量的调整。为了更好的适应锅炉负荷产生的变化,选用的一台一次风机的容量为50%BMCR,风机电流约280A,挡板的开度在35%左右,风压约19.8kPa,节流损失较大。参数见表1。   表1一次风机设计规范   1.2一次风机的应用   一次风主要用于流化炉膛中的床料,一次风控制分一次风压控制及二侧热一次风量控制。一次风压调节通过一次风机入口挡板,维持一次母管压力与机组负荷指令关系。二侧热一次风量定值是煤量指令的函数,为均衡二侧床料厚度,需要二侧风量一致;为保证正常流化,设最小一次风量下限。本控制系统的主要作用是通过控制一次风门挡板来控制一次风量。运行实践证明两台一次风机经常处于较低的效率工况下运行,即使满负荷,一次风机进口导叶开度也不到40%。不论风压需求大小,风机都要全速运转,大量的能量消耗在了风机进口导叶的节流损失中。此外异步电动机启动电流达到额定电流的5-7倍,强大的冲击转矩对电机和风机的使用寿命造成影响。为解决上述问题,经反复论证,决定对#1、2炉四台一次风机进行变频改造,以实现减少厂用电消耗、提高风机效率。   2一次风机变频改造内容   根据一次风机运行能耗大、挡板节流损失大、电机启动电流大等特点,相关专业技术人员进行了一次风机变频改造专题会,并实地调研同类电厂一次风机变频改造后运行的安全性和经济性。同时委托专业研究单位实地进行了一次风机热态试验,试验结论一次风机最高运效率为65%左右,一次风机有较大的节能潜力。   2.1一次风机变频调速改造方案   按照一次风机制造厂提供的风机的性能曲线,进行了一次风机进口调节门的开度固定为0°时的绘制,得到变转速(工频转速为1480r/min)的风机性能曲线,同时将本次试验实测所得的热态运行点标注在其中(详见图1)。   图1一次风机变转速性能曲线及热态运行点   2.2一次风机变频调速改造方案及节能量计算   风机变频改造后,其热态运行状态;改后风机的运行效率明显提高,详细的改前改后节能量分析。根据下面的公式进行电动机输入功率的计算:   Pa=Pe/(ηn×ηjx×ηbp×ηdj)。   公式里面:Pe–风机空气功率。   ηjx-机械效率:取98%。   ηn-性能曲线上风机效率:具体数值根据风机不同运行点而异(详见图1)。   ηbp-变频器效率:变频器本身的设备效率,取95%。   ηdj-电动机效率,按照经验数据计算取94%。   一次风机,按年运行5500小时计,峰谷平时间各占1/,工频运行状态下,一次风机的年耗电量W?h;若变频器改造后,一次风机年耗电量W?h;4台一次风机年节电W?h。   若kW?h电按0.3元计算,采用变频器调节转速方案4台引风机每年节电量折合人民币约为380.3万元。   4台变频器年运行费用共20万元;实际变频器改后年节省费用为360.3万元。   国内生产的高压变频器及变频器配套所需厂房、电缆线等辅助设备费用约为1000~1200元每千瓦,风机电机功率为3150kW,4台总投资约1260~1512万元左右。   对4台风机进行变频改造投资回收年限约为:1260~1512÷360.3=3.5~4.1(年)。   综上所述,变频器投资回收年限约为3年半到4年。   2.3电厂大功率风机变频改造   目前电厂选择变频改造主要有两种方式,一是纯变频运行,当变频器故障时直接跳闸一次风机,二是变频故障自动切换旁路运行,但两种方式可靠性均较低。鉴于此,公司在进行变频改造设计时采用旁路开关,在变频器自身产生故障的时候,能够实现自动切换到旁路运行。这样可以有效避免一次风压降低,保证机组继

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