华电励磁培训材料故障分析-公开课件(讲义).ppt

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目录 1、人为小失误酿成大事故 2、原理缺陷导致的事故 3、安装不当导致的事故 4、器件失效导致的事故 5、日常试验遇到的问题 6、事故分析方法 7、事故预防 人为小失误酿成大事故 1.1励磁电流的采样值偏低引发的事故 某电厂 空载励磁实验进行到自动方式切换手动方式的实验。当励磁方式从自动切换成手动后,整流柜上的励磁电流和励磁电压表计急升。此时试验人员按逆变令无效,现场工作人员立即断开灭磁开关。此时励磁小间的灭磁柜起火,灭磁开关烧毁,设备100余万,停机20多天。原因电压闭环切换电流闭环时,转子电流采样偏小,而电流给定值大于电流实际值,为增加转子电流,触发角度从72度减小到70度,励磁电流增加使机端电压缓慢上升至1.2倍,机端电压达到1.2倍时,定子电流突然增加,导致调节器判断为负载状态,由于转子电流没有达到负载最小励磁电流限制值,负载最小励磁电流限制动作,触发角减少到强励角10度,励磁电流快速增加,进而又快速升高机端电压;由于调节器已认为是负载状态,因此空载过电压保护功能未能动作。 1.2励磁PT未投入引发的变压器爆炸事故 某电厂自并励磁系统大修后,做空载励磁实验时,将调节器投入自动运行,因调试人员未观察到发电机电压上升,开始操作增减磁操作,突然导致励磁变压器高压侧绕组过压击穿,造成短路,发生爆炸事故。检查发现,发电机PT高压侧熔丝未上,励磁调节器收到PT电压全部为0,采用双TV比较法无法判断TV断线,根据闭环计算,励磁调节器输出强励触发角,发电机误强励,定子电压迅速上升,最终导致励磁变压器高压侧绕组过压击穿,造成短路,发生爆炸事故。 1.3 PSS试验中,白噪声信号对地电阻脱落,造成输入突然变大,跳机;误将3%阶跃响应设成30%造成跳机; 1.4 发电机满负荷运行时,运行人员误操作停机封脉冲命令而停机。 1.5测励磁机时间常数时,励磁机定子回路过压,绝缘破坏,线路烧毁 典型案例分析:励磁电流的采样值偏低引发的事故分析 事故现象 2010年11月8日18点06分,某电厂#1机(200MW,三机励磁)空载励磁实验进行到自动方式切换手动方式的实验。当励磁方式从自动切换成手动后,整流柜上的励磁电流和励磁电压表计急升。此时试验人员按逆变令无效,现场工作人员立即断开灭磁开关。此时励磁小间的灭磁柜起火,灭磁开关烧毁。 损失:设备100余万,停机20多天,。 现场录波图 结论:典型的空载误强励。 疑问:1)可控硅为何全开放?2)过压这么多,调节器空载过压保护为何未能动作,V/Hz为何未动作切除?3)定子电流和无功从何而来?4)灭磁电路为何未正常工作,灭磁开关为何烧毁? 为方便分析分为3个阶段 1、第一阶段:电压上升,机端电压5秒钟内从90%上升到120%。 2、第二阶段:电压开始剧烈振荡,最大150%,最小125%,过激磁造成定子电流(无功)从0上到额定以上并剧烈振荡,触发角从70减少到强励角10度,然后在10-60度之间振荡。 3、第二阶段:跳灭磁开关时准备灭磁时烧毁灭磁开关,设备损坏。 现场录波图 第一阶段事故分析: 现场调试人员在励磁电流采样值偏低的情况下,按动了电压闭环和电流闭环的切换,导致了机端电压的上升。在电压闭环和电流闭环的切换试验前,所有的励磁模拟量需要校验准确,现场调试人员对励磁电流校验存在疏忽。现场励磁电流的实际采样值偏低,而现场人员在电压闭环和电流闭环的切换前忽略了这点。 励磁电流采样为何会偏小?励磁电流采样偏小为何会造成发电机电压持续上升? 关于转子电流的测量问题,3种方法:1)直接测分流计关于转子电流测量;2)直接测CT ;3)间接测CT 。 第一种原理:测毫伏信号,比如3000A:75mV,测得毫伏信号后直接算出励磁电流。优点:直接、只用一个AD通道,好校验。缺点:体积大,对绝缘、耐压要求高,对额定转子电压500V来说,要求变送器原副边耐压5000V,制造困难, ;容易损坏,变送器容易受干扰,测量精度低;要有外电源。 我们建议额定励磁电压小于300V的情况采用 第二种原理 直接测励磁机或励磁变3相CT交流电流,原理,利用转子是个大电感,交流电流和直流的关系固定,Idc=Iac/0.816。优点:交流测量技术非常成熟,直接由CT保证耐压,还可以判断三相是否平衡,起到监视励磁机、励磁变和整流桥臂故障的作用。缺点:测量CT外置,不在自身柜内,增加外部接线,尤其对改造项目,CT安放有时有困难,需要3路AD采样,校准要校3路; 我们建议多采用该种方式,除非是直流励磁机方式,必须用第一种方式。 第三种原理 3)间接测量CT,原理,通过测量副励磁机的输出电流,通过除以0.816测量出励磁机励磁电流,再通过励磁机模型1/(1+TeS)计算励磁机电压,再通过发电机转子模型1

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