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XJ231平台年终总结会发言材料西江新华南项目组 目 录 作业情况总结 安全工作总结 人员管理 面临的挑战 下步计划 作业总结 安全工作总结 总人工时61560小时,RIR=3.25 74人次参加西江231项目组组织的安全体系和安全知识培训; 日常平台完成的培训(包括师徒培训/岗位技能/安全知识培训和设备操作等)24次,总人次328; “三驾马车”执行情况 安全工作总结 人员管理 存在问题 1、主要岗位对有限公司的HSE体系不熟悉; 2、对一些关键设备操作不是很熟悉,老是与以前操作过的设备相比较; 3、新人员的操作技能和安全意识的还得进一步的加强; 建议 1、多组织一些对有限公司的HSE体系的培训; 2、平时让机电部门对钻井人员进行一些设备知识方面的培训,让其钻井人员更加了解设备并且安全操作设备,保障钻井作业的顺利进行; 3、结合公司的培训大纲进一步加强新人员对操作技能的提高; 4、平时在周末安全会和班前班后会上,找一些典型事故案例进行学习来提高新人员和其他员工的安全意识。 设备存在的问题 1、MAXIMO系统内节点过多,流程推送过于缓慢,物资采办时间过长,使得钻井设备的维护和整改得不到物料的及时支持; 2、燃油问题-燃油质量差,燃油不能得到足够的时间沉淀,没有分离设备,使柴油机不能得到较为洁净的燃油,以致柴油滤芯被大量消耗,甚至会损害柴油机和缩短机器各维护间隔的时间,增加维护成本; 3、柴油机上方管线排列杂乱、不合理,没有安装起重行车,丝毫没有考虑到柴油机的维护需要,海水、淡水和空气的预留口太少; 4、作业区的海水供给是钻井作业井下安全的最大隐患,有引起卡钻的可能;2#柴油机速度信号异常警报一直没有解决; 5、钻井绞车B马达的绝缘低,只有0.17兆欧,对于交流马达来说,已经是低到不能使用的程度了; 6、顶驱的吊卡旋转马达迟迟不能到货,会使井下事故的处理变得困难; 7、转盘底没有集水盘,使泥浆和海水直接落在移动甲板和采油树甲板; 8、气动绞车的滚筒直径不符合API标准(滚筒直径最少是钢丝绳直径的18倍);自动刹车刹不住车;手动刹车在刹车时,刹车手柄不能被锁住; 设备存在的问题 9、摄像头经常出现操作失灵故障; 10、1#泥浆泵的安全阀损坏,无配件修理和更换; 11、2#混合泵和2#灌注泵的机械密封泄漏,无配件更换; 12、泥浆泵碳刷架绝缘低; 13、井架大部分灯具插座水密头安装不正确; 14、移动臂电缆架需改装,损坏电缆需处理; 15、两台泥浆泵励磁装置绝缘低,造成SCR房380V电源接地监控到的绝缘值只有0.5MΩ,如果要彻底处理必须增加一个隔离变压器; 面临的挑战 工作时效与设备维修的矛盾 材料到货周期过长 生产部门无甲板人员,需要钻井协助。且生产的货物摆放空间少,造成占用部分钻井管架甲板空间。因钻井泥浆固井材料较多,空间小,使货物堆积,卸船有一定困难。因此只能卸上部分货物卸空后装船后才能将剩下的货物吊上平台。 因季节因素,基本上大部分时间的卸船都是在大风大浪的情况下作业。 面临的挑战 柴油吊的电瓶存在问题。常因电压不足无法启车。曾出现船靠平台打水(缺水情况),船已到,但吊车无法启动造成作业拖延到次日。 平台上的安全走道,曾提出加防滑沙,但因油漆因素,无法完成。 平台的货柜的吊索没有统一的安全颜色标识。 根据作业者的要求钻井队要组建一支消防队,但是井队的人员都没有经过高级消防的培训,不知道以后的培训工作怎么来进行,还需要作业者跟油服的领导进行沟通. 下步工作计划 完善和优化井队人员结构; 加快对新聘或转岗人员的岗位技能培训; 继续进行第二批井的二开作业和第一、二批的8-1/2”井眼的钻井和完井作业; 加强对本公司和作业者的安全体系进行学习和了解; * * * 总进尺13688.69米; 协助完成15口井打桩作业, 7口井17-1/2“井眼, 6口井12-1/4”井眼作业; 协助完成了海上的安装、调试和验收工作; 继续跟踪和整改建造期间遗留的问题。 安全的 33份, 不安全的 81份。 其中: 人员的反应 5份; 个人防护装备 11份; 人员位置 31份; 工具与设备 21份; 程序与现场整理 12份 114 114 STOP 修改8项 新增1项 103 JSA 整改项较多, 时间不充裕, 部分建议还在计划中 95 127 安全建议 备注 整改完成总数(更新总数) 员工提交总数(执行总数) 通过近4个月的磨合,人员配合、设备操作基本安全渡过磨合期,在日后的作业中,来
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