热电偶套管断裂原因分析.pdfVIP

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记录号:JS-AL-工艺设备(管和管道)-129 热电偶套管断裂原因分析 摘要:试样为 104-TE-0501 热电偶套管,用于煤制油 104 单元加氢精制 104-P-102 泵出口管 线上(内径Φ333mm)。与管线相连泵的运行转速为 845rpm。管内为介质蜡油,工作压力 13.5MPa,流量为 1735m3/h,工作温度:160℃,在此工作环境下运行 20 多天后热电偶套管 断裂,通过化学成分分析、断口和表面分析、金相组织及显微维氏硬度测试,结果表明:热 中 电偶套管属典型的双向弯曲疲劳断裂失效,套管是在系统振动疲劳应力的作用下断裂的,振 动的方向应与裂纹双向扩展的方向一致。 关键词:热电偶套管;双向弯曲疲劳断裂失效;振动疲劳应力 材料种类/牌号:奥氏体不锈钢/321 国 概述 来样说明: 试样为 104-TE-0501 热电偶套管,用于煤制油 104单元加氢精制 104-P-102 泵出口管线 应 上(内径Φ333mm)。与管线相连泵的运行转速为 845rpm。管内为介质蜡油,工作压力 13.5MPa, 流量为 1735m3/h,工作温度:160℃,在此工作环境下运行 20多天后热电偶套管断裂,对其 断裂的原因进行了分析。 急 测试过程与结果 化学成分分析 在打磨抛光好的金相试样上进行 SEM-EDX 微区化学成分半定量分析,结果见表 1。表中 分 同时给出了 321 的化学成分规范要求。看出,Mn稍高于规范要求,Ni 稍低于规范要求,但 因为能谱成分分析是微区成分分析,定量分析的偏差较大,判断套管材料应属于 321奥氏体 不锈钢。 析 表 1 热电偶套管微区化学成分分析结果及标准规定对照(W/%) C Si Mn P S Cr Ni Ti 热电偶套管 0.07 0.5 2.2 / / 18.6 8.1 0.7 ≤1.0 17.00~1 9.00~12 网 321 ≤0.08 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.030 5×(C+N)~0.70 0 9.00 .00 宏观、微观断口及表面分析 与法兰盘焊接在一起的热电偶套管如图 1 所示,套管在靠近与法兰盘连接的根部断裂, 断裂位置距法兰盘密封面垂直距离约 3mm,断面附近的钢管表面无明显塑性变形。肉眼观察 断面,断面中心有一贯穿钢管的 1.5mm 宽的条带状起伏区,其他断面区域为平坦区。套管断 口具有双向弯曲疲劳断裂的宏观特征。 1 中 热电偶套管安装情况 套管与法兰的连接(焊接) 国 应

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