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高炉QC小组提高喷煤比 降低入炉焦比 降低高炉燃料比.ppt

高炉QC小组提高喷煤比 降低入炉焦比 降低高炉燃料比.ppt

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攻关课题:降低高炉燃料比 目 录 黄石新兴炼铁厂高炉降耗QC小组成立于20103年 一、小组概况: 本小组成立于2013年2月,具有扎实的QC理论基础知识、丰富的冶炼理论知识和生产实践经验,小组成员有行政领导、工程技术人员和班组骨干。 提高煤比是高炉降本增效的重点。提高喷煤比可促进指标优化、生铁成本降低、降低入炉焦比、缓解焦炭紧张的压力、减少外购焦、平衡铁前生产、减少主焦煤资源的需求、降低炼焦煤的采购成本。 为此,我们小组选定以“提高喷煤比,降低入炉焦比,降低综合燃料比”做为本次活动的课题。 表一:高炉2009—2013年部分消耗指标汇总表 五、原因分析: 2013年9月1日,我们小组召开原因分析会,采用头脑风暴法对影响高炉消耗方面等多种原因进行分析,并把各种影响因素绘制出鱼刺图如下: 六、要因确认: 经过小组成员对末端原因的确认,归纳出以下5方面主要原因: 1、冶强控制偏高,风温、顶压使用偏低。 2、富氧率偏低、导致喷煤量偏低。 3、矿批偏小、料面平铺不均匀,炉顶温度偏高 。 4、炉温偏高。 5、原料粒度组成不合理,入炉的含粉较多,其中烧结矿5-10mm粒级偏高,基本在40%以上。 七、制定对策: 八、对策实施: (一)针对第一点冶强控制偏高,风温、顶压使用偏低的原因: 采取了降低冶强、提高负荷,增加顶压、降低压差的措施 高炉大修开炉后,受原燃料市场条件的制约,炼铁成本压力较大,2013年9月份采取了降低冶强,提高综合负荷,增加炉顶压力,降低炉内压差的措施,取得了初步成效。 由上表可以看出,2013年9月份控制冶强后,风量下降38m3/min,冶强降低0.10t/m3.d,实际风速降低了18m/s,炉顶压力提高了7kpa。 降低冶强后,降低了煤气流速,使炉料与煤气接触时间延长,同时也提高了煤粉的燃烧率,增加了炉内间接还原度;提高顶压不但可以进一步稳定气流,对降低消耗也起到关键的作用,使煤气利用率进一步提高(见下文),综合负荷在此基础上也提高了0.18。 (二)针对第二点富氧率偏低、喷煤量偏低的原因实施了:使用双枪直管,加大喷煤量,提高富氧率的措施 2013年以前高炉由于受制氧、喷煤生产能力的制约,大富氧、大喷煤的措施一直未能实施,进入2014年后随着公司指标目标的要求,对新兴股份五大工业园区进行月底“裸对标”指标评比。高炉应具备大富氧大喷煤的能力,以前由于风口玻璃不干净,更换玻璃困难,风口观察不到位,严重影响喷煤。去年5月份进过技术人员的苦思冥想,对风口镜套管加长并在中间位置安装了手动阀门,极好的控制了换玻璃抽风口盖板的情况。18个风口光亮无比,红光闪耀。对炉内的喷吹了如指掌。煤量也由原来的15500kg/h提高到17000kg/h的水平,随着高炉大喷煤的实现,大富氧也相应跟上,富氧率由原来的2.35%提高到3.3%,最高可达3.6%,为大喷煤的顺利实施提供了坚实的基础。 2014年1月份平均煤比达到167kg/tfe,单天最高可达172kg/tfe,与09—13年平均指标相比可降低焦比13kg/tfe以上,使炼铁总体成本下降3—5元/tfe。 (三)针对第三点料速慢,顶温高的原因实施:扩大矿批、降低料速,降低顶温、提高煤气利用率的措施 高炉自2009—2013年生产期间,始终坚持固定矿批调焦批的操作制度,矿石批重基本固定在27.6吨,料速稳定在6.5批,由于原料条件及设备上的局限性,正常情况下料速很难突破6批料/小时,导致炉顶温度偏高,煤气利用率极差,燃料消耗居高不下,不但造成炼铁成本的增加,对炉顶设备也构成威胁。(见下表三) 表三(附一):炉顶温度对比趋势图 2013年11月为了降低料速对矿石批重多次调整,调整范围26—27吨,最终结合卷扬能力及高炉适应情况将矿批调整在28.6吨,配合大富氧使料速降低至6—5.8批/小时,炉顶温度平均下降了45℃,降低燃料比13kg/tfe。煤气利用率提高了5%,使燃料比降低近30kg/tfe。(见下表四) (四)针对第四点炉温偏高的原因:实施低Si冶炼的措施 高炉实践研究表明生铁si含量每降低1%,可降低燃料比40—50kg/tfe。据此高炉结合原燃料及设备等情况,经过分析讨论,于2013年9月份开始实施了降低si冶炼的措施,并取得初步成效。(见下表) (五)针对烧结矿粒度组成不合理的原因:实施了“精料”原则的操作方针 炼铁理论和实践表明,炼铁精料技术水平对高炉生产技术指标的影响率为70%。精料技术的主要要求是:高,即矿品位高、原燃料转鼓强度高、烧结矿碱度高:稳,即原

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