湖北建工二建QC成果现浇清水砼架空留缝肋板施工教学文稿.pptVIP

湖北建工二建QC成果现浇清水砼架空留缝肋板施工教学文稿.ppt

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;目 录 一.课题简介 二.QC小组简介 三.选题理由 四.现状调查 五.目标及可行性分析 六.原因分析 七.要因确认 八.制定对策 九.对策实施 十.效果检查 十一.措施巩固 十二.QC小组总结及今后打算; 一、课题简介 ; 2、架空现浇留缝板介绍 单栋猪舍架空留缝板长48m,宽30m,板厚100mm,板面留缝数量多,缝隙小。缝间肋板断面呈倒梯形,上宽150mm,下宽70mm。缝宽上部25mm、下部100mm,缝长840mm。养猪场投入使用后,架空留缝板均处于潮湿、腐蚀的环境,由于工艺的要求,板面必须采用清水混凝土一次成形,板面应平整,板间空隙要准确。 ; 三、选题理由; 四、现状调查; 五、目标及可行性分析; 2、可行性分析; 六、原因分析; 七、要因确认; 并逐一进行了调查分析、现场验证,确定了留缝板施工质量的5条重要因素: 1、模板支撑方法不当; 2、留缝区芯模选取不当; 3、拆模方法不当; 4、无配套的振捣设备; 5、模板尺寸不均; ; 八、制定对策; 九、对策实施; 实施二:选择合适的芯模材料; 实施三:通过学习、论证及首件验收制度,确保留缝板模板施工质量符合要求 模板方案的设计是确保架空混凝土留缝板施工质量的前提条件。 1、通过对相关厂房施工现场 考察学习,咨询相关技术人员, 掌握不同施工工艺优缺点,结合 本工程实际情况,组织技术人员 编制了模板专项施工方案。 如右图 ; 2、执行首件验收制度,按照编制的专项施工方案,在现场制做了一个1.22m×2m的样板,分析、研究该方案的可行性。 经样板实施, 确定了砼浇灌方法、 振捣方式及留缝修 边处理要点,确认 了模板拆除时间及 拆除方式。经实施, 确认该方案可行。 如右图 ;;;; 实施四:选用合适小型振捣器 该工程钢筋布设间距小,留缝数量多,如使用一般振捣器,易漏振、碰筋、碰模板,结合本工程实际,选用小直径的振捣棒,在特殊部位辅以人工插捣,做到了不漏振,不撞击钢筋、模板和内芯。 施工工艺如下: 1、使用插入式振捣棒时,不得触碰模板、钢芯和布设的钢筋,因所使用的振捣棒尺寸较小,为防止漏振,我们加密了振捣头的布放,不便机械振捣的部位辅以人工插捣; 2、辅助人工振捣时,将振捣杆依次插拔于钢筋稠密的混凝土中, 增强混凝土与钢筋之间的握裹力;用捣固铲插边,防止表面出现麻面 ,随即进行板面收光处理; ;; 实施五:严格控制拆模时间,做好技术交底 脱模时机的选定是该工艺的重中之重:脱模过早,砼强度不够,难以保证砼肋缝成型;脱模过晚,会导致钢芯模难以拆除,或脱模后出现砼脱皮、掉角等现象。因此合理的脱模工艺是保证留缝板质量的技术重点和难点。 1、经过反复试验对比,确定脱模时间选在混凝土浇筑后24小时开始,混凝土强度未达到设计要求前,除浇水养护外不得进行任何作业。 2、脱模前,对架空留缝板施工区域进行封闭,脱模顺序按照砼浇捣的先后顺序进行,板面仅留个别工人进行肋缝修整,并采取防护措施; 3、脱模中,做好对砼板的保护措施,防止人为因素导致砼板破坏,合理安排人员、设备、材料的投入,避免错过最佳脱模期; ;成型后的留缝板效果图; 经过3个多月的技术攻关,经小组现场检查统计8栋育成舍漏缝板钢筋绑扎偏差、留缝几何尺寸、板面平整度及预埋件偏位等均控制在规范和设计要求范围内,单栋育成舍留缝板合格率95%以上。特别是后三栋育成舍的施工,未出现板底破损及裂缝现象,顺利的完成了课题所规定的“单栋育成舍留缝板合格率90%,板底破损裂缝不超过7处,观感质量好”的活动目标。 结果表明,小组不仅完成了课题预定的目标,而且产生了良好的经济效益,比原有方案节约费用168823元,缩短工期20天,为建设单位提前投入使用创造效益提供了有利条件。 该工程质量较好,得到业主、监理、 质监部门以及相关方的充分肯定和赞扬。;竣工后的育成舍实物图

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