整改车架四梁安装一次合格率的改善.pptxVIP

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  • 2019-11-13 发布于江苏
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整改车架四梁安装一次合格率的改善.pptx

;小 组 名 称; ; ; ; ; ;; 要因确认;末端因素三:凸焊过程中产生“双眼皮” 确认方法:现场调查确认 标准要求:现场操作标准符合现场工艺文件并能保证装配效果 确认地点:焊装四车间小件班组四梁支架凸焊工位 确认过程:小组成员现场确认凸焊过程中未产生“双眼皮” 。 ;末端因素五:焊接变形 确认方法:现场调查确认 标准要求:按工艺要求,在夹具夹紧后,正常焊接 确认地点:焊装四车间纵梁总成各工位 确认过程:小组成员于2010年4月25~28日确认车架总成焊接前测得车架宽度为910mm。焊接??毕再测得数据914mm。焊接受热使纵梁向外膨胀2mm左右。 。 ; ; ; ; ; 效果检查; 效果检查; 1、提高单车工时15分钟,每天可节约15*45台/日(节拍)=674分钟(按工艺节拍600S/台);每年可节约674分钟*0.297元/分(按劳动成本3000元/月;月工作时间21日,每日工作8小时计算)*300天=60179.6元 2、节约工具消耗,一把铣刀头约118元,由于车架都是厚板件,其中四梁总厚度为9.6mm,一把铣刀头约可以铣50台车架,按月产量500台计算,单铣刀头一项每年可节约14160元。 3、积极响应公司的十字方针,并有效的在现场得以落实; 4、保证产品质量,提高互换性; 5、减少员工劳动强度,提高员工满意度。 ;此次改善从问题的各个方面逐个加以分析,取得了很好

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