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- 2019-11-29 发布于天津
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注:负荷越高,过热汽温越低,再热汽减温水量越大,排烟温度越高。 #1、2锅炉受热面和AA风改造项目三河发电有限责任公司 目录 一、改造的必要性 二、改造的可行性 三、#2炉改造方案介绍 四、#2炉改造效果 五、#1炉改造方案改进 六、#1炉改造效果 一、改造的必要性 1、设备简介: 三河电厂一期两台350MW燃煤机组,锅炉为亚临界强制循环汽包炉,过热器采用两级喷水减温,再热器通过改变燃烧器摆角调节出口汽温,同时设有事故减温水,BMCR出力1175t/h。过热器为三级布置,无对流高温过热器。设计煤种山西晋北 煤,实际煤种为神华 和准葛尔煤7:3混烧。 省煤器 一级过 三再 二再 空预器×2 三过 二过 壁式一级再热器 2、存在问题: 2.1 主汽温度低,高负荷时低于530℃(设计541℃); 2.2 再热器及大屏两侧烟温、汽温偏差大(约40℃),炉右侧再热器金属温度高(580-590℃); 2.3 再热汽减温水量大(高负荷50t/h以上),高于设计值(0t/h); 2.4 排烟温度高于设计40℃。 下表所列偏差影响煤耗增加约3g/kwh。 负荷 名称 设计值 目前参数 参数变化 350MW 过热汽温度(℃) 541 530 -11 再热蒸汽温度(℃) 541 540 -1 再热器喷水量(t/h) 0 53 53 260MW 过热汽温度(℃) 541 535 -6 再热蒸汽温度(℃) 541 541 0 再热器喷水量(t/h) 0 22 22 180MW 过热汽温度(℃) 541 541 0 再热蒸汽温度(℃) 541 541 0 再热器喷水量(t/h) 0 6 6 4、改造必要性: 4.1 安全性方面: 受炉内烟气残余旋转的影响,炉膛出口沿水平方向两侧的烟温及烟气量偏差达40℃,造成高温再热器局部管壁易超温(590℃),安全隐患大。 4.2 经济性方面: 过热汽温低,被迫将燃烧器摆角大幅上扬,加剧屏区结渣趋势,过热器出口烟气温度偏高,导致再热器整体超温,被迫喷入大量减温水(最高达53t/h)来控制再热器出口蒸汽温度。由此增加煤耗3g/kwh(不含排烟温度)。 为解决以上问题,必须进行锅炉受热面改造。 二、方案的可行性 1、前期工作 1.1 委托三菱公司进行燃烧调整试验和热力校核计算,结论是锅炉对燃烧调整试验手段反应微弱,无法通过燃烧调整改变现状,只能通过设备改造来改善参数。 1.2 委托三菱公司和上海成套分别编制改造初步可研报告,2007年11月26日召开了专题审查会。 1.3 委托三菱公司和上海成套编制改造深度可研报告,2008年1月8日召开了专题审查会。 2、方案介绍: 方案一:(三菱提供) 将三级再热器原有受热面下部减少40%受热面,在尾部一级过热器上方增加一级过热器面积6%。三级再热器管材全部升级(将原T22\T91材质更换为SUS),在一级过热器处增加8只吹灰器。 费用预算:7000万元 效果预测: 350MW工况,主蒸汽温度提高11℃,再热汽温度提高1℃,再热器减温水量减少22t/h,排烟温度无变化,机组循环热效率提高0.87%。 注:三菱公司不同意只出让设计,该方案需40年收回成本 方案二: (上海成套研究所提供) 1、将屏过向下延长1m,增加受热面积225m2(占原受热面面积7%),重量10.7t; 2、低温过热器出口立管增加一圈,管径Ф60.3x6.4㎜;增大原立式过热器管径(由Ф50.8x6.4㎜更换为Ф60.3x6.4㎜ )并将55排8根套变为110排4根套,受热面增加1630 m2(占原受热面面积15%),重量74.3t,如下图所示: 投资估算表 单位:万元 工程前期费 80 施工费 466 设备费 534 其它费 10 材料费 10 工程总投资 1100 屏过向下延长1米 低过立管增加一圈 低过立管由55排变为110排,管径增大 效果预测: 负荷 名称 目前运 行参数 改造后运 行参数 参数变化 循环热效率变化 350MW 主蒸汽温度(℃) 530 541 +11 +0.28% 再热蒸汽温度(℃) 540 541 +1 +0.02% 再热器喷水量(t/h) 53 22 -31 +0.57% 效率提高 +0.87% 260MW 主蒸汽温度(℃) 535 541 +6 +0.12% 再热蒸汽温度(℃) 541 541 0 0.0% 再热器喷水量(t/h) 22 6 -16 +0.55% 效率提高 +0.67% 180MW 主蒸汽温度(℃) 541 541 0 0% 再热蒸汽温度(℃) 541 541 0 0% 再热器喷水量(t/h) 6 0 -6 +0
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