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整孔简支箱梁外观施工质量qc控制.pptxVIP

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甬台温铁路 32m整孔简支箱梁外观施工质量控制;☆ 一、工程概况 甬台温铁路是我国铁路沿海通道的重要组成部分,是连接我国最具经济活力的长三角、珠三角地区的重要纽带。永乐河特大桥是甬台温铁路的重点工程之一,位于永嘉县乌牛镇境内,全长3252.3m。本桥孔跨布置形式为99孔32m整孔简支箱梁,箱型为单箱单室,顶板宽13m,箱宽6.5m,跨中部分梁高2.8米,支点梁高3.0米,梁顶面设2%双向坡,每孔梁混凝土315.2 m3,需一次连续浇注成型。 梁体混凝土由2台75m3/h搅拌站集中拌制,搅拌运???车运输,汽车泵泵送入模。 ☆ 二、QC小组概况 1、小组名称:中铁十局三建公司甬台温项目部QC小组。 2、成立时间:2007年4月1日。 3、攻关课题:32m整孔简支箱梁外观施工质量控制。 4、活动时间:2007年4月1日~2007年11月30日。 5、小组活动次数:7次。 6、小组成员情况 ;序号; 现浇32m整孔简支箱梁技术含量高,施工难度大,甬台温铁路为国家重点工程,对工程质量要求较高,而我项目部缺乏现浇梁施工经验,如何优质、高效完成箱梁施工,是我项目部工作的重点。;四、现状调查 QC小组成员进行了具体分工,对我项目部施工的马岙大桥及周边施工的同类型桥梁等在32m整孔简支箱梁外观质量控制中容易出现的问题进行了收集、整理和分析,统计数据如下表:;32m整孔简支箱梁外观质量缺陷排列图;五、确定目标 1、32m整孔简支箱梁外观施工质量控制目标: 目标:减少或消除收缩裂缝、杜绝非收缩裂缝;梁面平整度达到规范及设计要求,梁体外观无蜂窝、麻面,达到内实外光的效果。 2、目标可行性分析;六、原因分析 项目部QC小组详细的分析了上述主要质量缺陷,集思广益,并运用因果分析图找出了32m整孔简支箱梁混凝土表面产生收缩裂缝、表面平整度差,蜂窝、麻面、外观光洁度差的原因。 混凝土表面收缩裂缝过多因果分析图;;七、要因确认 根据32m整孔简支箱梁混凝土表面收缩裂缝过多因果分析图、箱梁表面蜂窝、麻面、外观光洁度差因果分析图,QC小组进行了深入讨论、分析、验证,并找出了产生箱梁外观质量缺陷的主要原因:;7; 通过要因确认表,我们确定了施工人员技术不熟练,质量意识差、责任心不 强,技术工人不足,脱模剂质量差,工艺理论化,原材料质量差,养护不及时、温控措施不到位,施工的配合比参数不够准确,夏季天气炎热,腹板尺寸小、钢筋密、有波缝管不易振捣,机械设备性能不稳定等11项主要影响因素。 由以上所列的11项影响因素,我们对其进行归纳整理,并制定出相应的对策。 ;八、制定对策 针对以上主因,QC小组根据施工现场实际情况,研究制定了以下对策,并分工负责。 永乐河特大桥32m整孔简支箱梁外观质量控制对策表;九、对策实施 ☆实施一:针对施工人员缺乏严格管理的问题,项目部对现场作业人员加强管理教育,制定奖惩制度。成立专门的混凝土施工班组,技术人员跟班作业,加强过程控制。箱梁顶面使用振动梁便于收光抹面、确保平整度,箱梁顶面经多次压实抹平(收光抹面至少2次以上),抹面时严禁洒水。收光抹面应在砼初凝之前完成,一般在混凝土浇筑完2个小时后进行。 ☆实施二:增加有施工经验的砼工,每孔梁施工时保证有18人以上,确保箱梁混凝土的施工质量。 ☆实施三:混凝土采用大型搅拌站集中供应,拌制设备采用2台HZS75型搅拌机,由专人负责操作使用。箱梁混凝土设计要求在6小时内浇注完成,最长浇注时间不能超过8小时。在拌和站停止砼生产时,对搅拌机料斗、输送带、电机、操作平台各种按钮的灵活性进行检修,及时调整搅拌机叶片与耐磨衬板的间隙。平时加强装载机、砼运输车、泵车等机械设备的维修保养,确保施工时机械设备的正常运转,配备两台220KW发电机,确保电力供应。灌注每孔箱梁混凝土时,均配置六台性能良好的混凝土运输车及两台汽车输送泵。;☆实施四:优化混凝土配合比,选择低热水泥,选用浙江金华产尖峰牌普通硅酸盐水泥。箱梁混凝土内掺加大量的矿物外加剂,将混凝土水化热降低到尽可能低的水平,限制温差裂缝。在胶凝材料总量中,提高粉煤灰、矿粉所占比例,改善混凝土的和易性。外加剂采用减水率高,坍落度损失小,适量引气、质量稳定、能满足混凝土耐久性能的产品。经过对比试验,最终选用江苏博特JMPCA高效缓凝减水剂。经试验,其

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