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630MW 纯布袋机组的运行与维护
改造效果
目前#2 机组满负荷运行时, 定阻 1100 Pa,清灰周期为 100min,清灰后设备阻力为 800 Pa,
4 个通道出口浊度器显示均值小于 10 mg/m3,设备运行平稳,几乎无维护工作量。
2013 年 3 月委托西安热工研究院对 #2 炉布袋除尘器进行性能测试, 实测 600MW负荷时出
口粉尘排放浓度为 17.3mg/Nm3,本体漏风率为 1.4%,系统阻力为 929 Pa 。
2014 年 2 月经 XX 电力设备质量性能检验中心热态性能测试,实测 542MW负荷时出口粉
尘排放浓度为 11.3mg/Nm3,本体漏风率为 1.31%,系统阻力为 687 Pa,各项性能指标均优于
合同约定的指标要求。
对 2013 年 5 月至 2014 年 4 月,一年时间内 #1 炉电除尘与 #2 炉布袋除尘器的缺陷情况做
一对比,情况如下:
#1 炉电除尘共发生缺陷 11 次,其中电场故障 8 次,需单侧运行处理。 #2 炉布袋除尘器
共发生缺陷 10 次,主要缺陷都是热工测量仪表信号不准,处理较为方便。
近期实际运行参数
运行阻力
#2 炉 1 月 31 日 16:00~23:00 数据,负荷 505~599MW,平均负荷 569MW,#2 炉布袋除尘器
运行情况如下:
喷吹方式
布袋除尘器的喷吹控制方式有定压差和定时两种, 考虑经济性的原因目前采用定压喷吹。
目前沙洲电厂 #1 、#2 炉布袋除尘器四个通道的喷吹间隔时间稳定在 100~120分钟,运行情况
良好。喷吹周期是稳定除尘器压力损失的措施之一。喷吹周期的长短与喷吹用压缩空气消耗
量多少、滤袋寿命长短和易损件的消耗量多少有直接的关系。喷吹时间间隔越短,布袋需要
的喷吹时间越多,寿命也会大大缩短。
破袋及缺陷情况
目前 XX 电厂#1/#2 炉布袋除尘器除建设过程中电焊火花烧坏个别布袋外,投运后未出现
过布袋破损的情况,布袋性能检测情况也较好。
运行中布袋除尘器缺陷情况较少,除清灰电磁阀有更换外,无其他缺陷,维护工作量较
少。
运行中存在的问题
问题一 烟尘测量不准
目前环保采集的烟尘数据在脱硫的出口,由于脱硫出口水汽的干扰,有时候脱硫出口粉
尘浓度不降反升。另外环保检测现场抽测时采取的方法也是光照法,众所周知光照法测量粉
尘浓度误差较大,测量不准,误差最小的是称重法,而目前还没有厂家生产出在线的连续称
重式的粉尘测量仪表。为了提高测量精度,针对可见光红外线测量仪表测量误差大,我们将
除尘器出口的粉尘仪全部更换为不可见光红外线的粉尘测量仪。
问题二 清灰气压
清灰压力决定了布袋的清灰效果, #2 炉环保改造时,由于设计不合理,除尘器每个通道
都是采取的单路供气,运行后发现,清灰压力小于 2 公斤,滤袋清灰效果差,通道阻力长时
间维持在 900Pa 以上。
解决对策
(1) 运行中密切监视通道压差,发现通道压差不下降,就地手动打开旁路补气门,提高系
统清灰压力,清灰结束后将手动门关闭。
(2) 后续为了解决喷吹时气包来不及补气问题, 将除尘器每个通道的供气改为下图所示
双路环状供气,
将系统的补气能力提高了一倍,解决了清灰压力供气不足的问题。
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