用好清花自调匀整仪的体会.docVIP

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用好清棉自调匀整仪的体会 随着技术进步,现有较多棉纺厂采用自调匀整仪来替代原A076型成卷机铁炮装置。它不但传动简单,而且正卷率也明显高于铁炮装置,已受到较多棉纺厂的认识和好评。但也有因调试方法不当等原因,对该术认识不足,不能很好发挥其作用。为此,现以无锡普莱特生产的ZNC-800系列清花变频自调匀整仪为例,介绍我集团公司的使用体会。 变频式自调匀整仪主要由高精度位移传感器、匀整控制器、变频器、带普通电机的减速器和加压重锤及地钉等组成。其工作原理是在保留天平曲杆的总连杆处,装有重锤进行直接加压。当天平罗拉与天平曲杆间的棉层厚度发生变化时,则连杆使重锤连同位移传感器一起发生上下位移变化。这时,传感器触头在地钉的作用下作伸缩位移变化。传感器将位移变化量转换成±2 V的电压信号,输给匀整控制器进行一系列功能运算处理,使控制器输出0 V~5 V的电压模拟量,再输送到变频器内进行变频处理。使变频器输出对应于0 V~5 V模拟量的三相交流频率,按双曲线nH=K的关系摸拟控制电机变速。电机转速经减速器输出轴端的链轮Z1(主动轮)传动天平罗拉轴端的链轮Z2(被动轮),从而使天平罗拉在单位时间输出的棉量保持相对恒定。 以上是理论上的要求。它和铁炮外形曲线一样,在设计时有些情况很难一一计入,所以,在生产使用中还需进行若干调整。例如,棉层的密度变化和棉箱输出量波动以及操作方面等一些因素,都会影响自调匀整仪均匀调节作用的发挥。因此,在使用自调匀整仪过程中,针对生产中变化的因素,必须合理进行调整,以便发挥更大的效能。为保证正常发挥作用,一般有以下几种调节方法: (1)传感器的调节方法位移传感器工作范围为±10 mm(即触头伸缩量),控制器显数表上对应显数为-20~+20。当喂入天平罗拉处棉层厚度正常时,可调节位移传感器的定位高度,使控制器显数表上出现0点附近变化数。相当于原铁炮皮带位于铁炮中间,这表示位移传感器的定位能有效检测棉层厚度变化及对应换成±2 V的电压输送至控制器处理,再控制变频器变频,使电机响应棉层厚度的变化输出相应速度。如喂入天平罗拉处的棉层均匀状态较好时,反而会破坏棉卷不匀率,造成破坏性过量变速,使棉卷不匀率难以控制在1%以下。所以,传感器的定位尤为重要,应当进行优选。我分厂一般控制在0 mm~10 mm范围内位移,使控制器上的显数在5左右变化。 (2)重量旋钮的调节方法在正常运行中,电机速度有重量旋钮设定的恒速与传感器检测的变速而合成。该旋钮用于棉卷的基本重量设定,也是电机基本速度,即恒速的设定。它是根据平均棉层厚度在正卷状态时所需的平均速度的设定。其指针刻度范围为0~10,每刻度约为5 Hz的变化量,与变频器频率成正比关系,变频器输出频率与电机转速对照关系如表1所示。如顺时针转动旋钮使频率增加,电机基本速度加快,反之则慢。它与原铁炮装置中的六角形轻重调节螺母作用相同,是调整棉卷轻重用的。根据我分厂实践,在试车时其指针刻度设定在6左右为好。这样,可以较方便地加重或减轻棉卷重量,并且还有较多的调节余地。 (3)匀整旋钮的调节方法匀整旋钮指针刻度为0~10,它是位移传感器的检测放大器。它的刻度设定应根据棉卷均匀度试验后确定,或者当重量旋钮指针刻度数不变时,调节A092型机“V”形帘棉箱上口大小以及调节A092型机均棉罗拉与斜帘间隔距,并观察棉卷重量变化。如上述隔距放大(相当于棉层厚度增加)而棉卷重量不变,说明匀整指针刻度选择合理。如上述隔距放大或缩小后,棉卷重量反而减轻或加重,说明匀整指针刻度选择偏大或偏小。无论偏大或偏小都应修正其刻度。我分厂一般设定在2左右。 (4)控制器的显示功能及调节方法控制器显示表上显示负数时,是表示棉层厚度偏薄或传感器定位偏低,如显示正数时,表示棉层厚度偏厚或传感器定位偏高。当显示“-1”时,便表示棉层厚度超薄或传感器定位超低。这时位移传感器检测所控制的电机转速达到最快。当显示“1”时,表示棉层厚度超厚或传感器定位超高,这时传感器检测所控制的电机转速达到最慢。无论出现“-1”或“1”时,都表示传感器检测失控,已超出检测棉层厚度范围,无法随棉层厚度变化而响应改变电机转速,无匀整作用。上述现象不是匀整仪故障,而是调节或值车工操作不当引起,需相应调节喂入棉层厚度或重新调整传感器的定位高度。在生产过程中,一般只需调节A092型机“V”帘棉箱上口大小或A092型机均棉罗拉与斜帘间的隔距来解决。 (5)轻重牙的设定方法选择适宜的轻重牙齿数,这对用好自调匀整仪和提高棉卷均匀度是十分重要的。它与原铁炮装置一样,也有一定的选择范围。在自调匀整仪上,轻重牙就是主、被动链轮。它的设定可在自调匀整仪改造前,用测速表测得正卷时的天平罗拉平均转速,然后按下式计算求得: 式中:Z1——主动链轮齿数(厂方提供19T、26T二种

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