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;汽机专业事故案例;1.事故经过: 2011年4月2日 某发电公司#3机组(1000MW)临检后启动,4:59 汽机转1360rpm时,DCS发“发电机密封油膨胀箱液位高”报警,运行于是对密封油膨胀箱采取放油处理。5:26报警消失。 07:53 DCS再发“发电机密封油膨胀箱液位高”报警,因机组启动操作多,主值只对报警进行了确认,未检查确认油位高的原因,也未安排巡检检查发电机消泡箱油位、主机油箱油位等情况。;16:12 机组负荷618MW,汽轮机跳闸,首出原因“汽轮机润滑油压低”,转速到零后,因主机油箱油位低使交、直流油泵不能打油,润滑油压低而盘车投不上,事后检查各轴瓦、乌金均有较大程度损伤。;2.事故原因: 运行人员对机组运行状态和异常情况不敏感,在多次发“电机密封油膨胀箱液位高”报警时,未引起重视,未检查相关参数,未对油位高的原因和危害进行分析,只是简单的排油降???油位了事,未消除隐患。交接班制度执行不严格,巡回检查制度执行不严格,不认真、不到位。运行人员责任心不足,异常分析能力差,事故和应急处置能力差。 ;1.事故经过: 2007年1月29日 某电厂A级检修项目全部结束, 设备部汽机专业提交B真空泵试运申请单。 1月30日14:00主值安排巡检恢复B真空泵系统。1 4:30分系统检查完毕,启动B 真空泵试运,启动后DCS发“汽水分离器液位低”信号,运行监盘人员对此信号进行了确认,未安排检 查。 1月30日18:30左右,中班副值发现8B真空泵的分离器液位一直存在低报警,怀疑是信号问题,联系热控人员检查,热控告等待白天再处理,副值也就未安排巡检人员就地检查。 ;1月30日,21:18 B真空泵跳闸,副值令巡检去就地检查开关,发现长延时保护动作;就地检查真空泵泵体温度高,分离器液位8厘米左右(正常28CM左右)。联系机务手动盘车,盘不动,事后解体检查发现泵内叶轮等部件变形。;2.事故原因:未按系统检查卡恢复系统,致使气水分离器补水电磁阀前手动门未开。 运行人员责任心不足,异常分析能力差,事故和应急处置能力差。;运行人员在检查出汽水分离器水位低时,未严格执行集控运行规程规定, 真空泵分离器水位低报警时,应立即就地检查,并应立即开电磁阀旁路补水至正常水位,否则手动启动备用真空泵,停用原运行泵气水分离器补水手动门未开,试运后补水中断造成水泵长时间在缺水情况下运行产生汽蚀现象,同时泵体内水温升高造成内叶轮等部件变形产生磨察导致设备损坏。;1.事故经过: 2006年3月26日10:00某电厂#8机组C级检修后,按试运计划要求,主值准备启动循环水系统,进行循环水泵带负荷试转。 2006年3月26日10:50, #8机组A、B循环泵电机测绝缘合格后送电。循环水系统准备恢复运行,系统管道注水完毕。 2006年3月26日11:41 主值将凝汽器循环水入口门开至50%,出口门开至30%。11时43分启顺启A循环水泵,; 11时44分,巡检汇报循环水入口门处漏水严重,立即停A循环水泵,并关闭凝汽器循环水入、出口门。就地检查发现B流道入口门后法兰呲开(事后检查,该流道入口门后法兰及膨胀伸缩节严重变形损坏)。;2.事故原因: 当值主值未严格执行操作票, 导致在循环水泵启动过程中,低压凝汽器B流道空气积聚,主值见循环水母管压力高,两次开大凝汽器循环水A、B流道入口门(出口门维持原开度),使门后压力迅速升高,凝汽器内空气瞬间压缩,引起气水冲击,使凝汽器循环水B流道入口门后法兰及其膨胀节严重损坏。 ;以上事件暴露的问题:人员技能水平不足,知识掌握不扎实;异常情况的敏感性差,缺乏分析。“三票三制”执行不严格。;
锅炉专业事故案例;1.事故经过:
16:18 停运#1炉F磨煤机交检修处理加载油管漏油缺陷。 16:21 #1炉E磨煤机跳闸,首出润滑油压低,派人就地检查未发现异常。在启动E给煤机时发现启动不了,立即通知检修人员处理。在此期间锅炉给煤量由210t/h瞬时降到147t/h后回升到177t/h,#1机组负荷在下降,锅炉汽温、汽压、给水流量等运行参数在缓慢下降,但仍在正常范围内。; 16:24 AGC控制方式因#1机主汽压力偏差大跳为基本控制方式,协调自动退出,16:26解给水自动为手动调整,机组负荷稳定在400MW。过热汽温降至522℃,启动分离器出口过热度控制在19℃,过热器一、二级减温水调整门自动关闭,并由自动跳为手动。 16:32 #1炉F磨煤机加载油管漏油缺陷处理完毕,启动#1炉F磨煤机,给煤量加到207t/h,过热器温542℃,启动分离器出口过热度19℃,开启过热器一、二级减温水调门调整汽温,并且上升趋势快,立即全开减温水调阀。; 16:36 #1炉过热
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