降低汽轮机汽封漏气量.doc

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PAGE 1 题目:降低2#汽轮机汽封漏气量 一、小组概况 (一)基本情况 1、成立时间:2002.3 2、本课题活动时间:2003.3.1-2004.2.1   3、课题名称:降低2#汽轮机汽封漏气量 4、课题类型:现场攻关型 5、小组历年活动成果: 2003年5月  “降低给水泵故障率”获集团公司优秀成果奖; 2003年10月  获煤炭行业QC成果二等奖。 二、选题 课题来源:  2#汽轮机后轴封齿的改造。 注: 轴封是在汽轮机大轴伸出汽缸的两端和轴穿过隔板中心孔的地方,为了避免转动部件与静止部件的摩擦、碰撞,应留有适当的间隙。由于压力差的存在,在这些间隙处必然要产生漏气,造成损失,为了减少这些损失,在发生漏气的部位都要装有轴封。 选题理由:      降低汽封漏气量 1、汽封漏气量大,造成油中含水量大,易导致汽轮机油乳化,烧蚀轴瓦3、噪音大,气流冒出时发出尖锐的声音4、油中含水量大,须每班组滤油2~3小时,浪费人工及厂用电2、能量损失严重,汽轮机功率下降       1、汽封漏气量大,造成油中含水量大,易导致汽轮机油乳化,烧蚀轴瓦 3、噪音大,气流冒出时发出尖锐的声音 4、油中含水量大,须每班组滤油2~3小时,浪费人工及厂用电 2、能量损失严重,汽轮机功率下降 三、现状调查 1、在2#汽轮机的运行过程中,从每天的油质化验单上可以看出油的含水量在0.031~0.035%,严重偏高(规定不得超过0.03%),说明汽封漏气量大,威胁着机组的安全运行; 1、在2#汽轮机的运行过程中,从每天的油质化验单上可以看出油的含水量在0.031~0.035%,严重偏高(规定不得超过0.03%),说明汽封漏气量大,威胁着机组的安全运行; 2、由于汽封漏汽量大,造成附近设备配件的浸蚀,前汽封的高温漏汽喷在电接点测振仪上,造成测振结果失真,干扰了运行人员的判断; 3、由于汽封漏气量大,机组最大只能接带5800kwh(额定负荷6000kwh),机组功率下降; 4、机组2m以内噪声尖锐刺耳,最高达到136db。 四、设定目标值: (一)汽轮机油含水量:由活动前的0.035%降至0.02%以内。 0.035 0.035% 0.02% (二)目标值设定的依据: 通过查看历史记录,从2001年10月至2002年8月间,属于运行初期,油中含水量保持在0.018~0.025%之间,低于目标值0.02%,经过QC小组活动的开展,完全可以实现这一目标。 通过查看历史记录,从2001年10月至2002年8月间,属于运行初期,油中含水量保持在0.018~0.025%之间,低于目标值0.02%,经过QC小组活动的开展,完全可以实现这一目标。 汽轮机配件厂的技术支持和配合活动期间给予配合 领导的支持,定于4月份停产检修提供改造可能性 职工整体素质较高操作技能提高潜力大 油含水量控制在0.02%以内 油含水量控制在0.02%以内 五、原因分析: 人 人 机 已连续运行2年 汽封漏 汽量大 料 法 责任心不强 汽封调整不及时 缺乏经验 设计不合理 后汽封齿是平齿,密封性差 间隙不当 轴封套磨损 负荷波动大 操作不规范 运行规程不完善 结论:从人、机、料、法四个方面找出造成汽封漏气量大的6条末端原因: 1、运行人员缺乏经验、责任心不强; 2、轴封套与汽封齿间隙不当: 3、后汽封齿是平齿,密封性不好; 4、运行周期长,需停机检修,更换部分零部件; 5、运行规程不完善。 六、要因确认: 为了寻找“汽封漏气量大”的具体原因,小组成员对图中的末端因素逐条进行验证,以确定是否是主要因素: 序号 主 要 原 因 要 因 分 析 要因确认 1 责任心不强,缺乏经验 有客观和主管因素,需要逐步解决 √ 2 轴封套与汽封齿间隙不当 间隙是由于后期磨损造成的 × 3 后汽封齿是平齿 平齿密封效果不好 √ 4 运行周期长 机组部分配件老化磨损 √ 5 运行规程不完善 不能正确知道运行人员的操作 √ 结论:通过对以上6条具体原因的分析,确定1、3、4、5为主要因素,要解决汽封漏气量大的问题,要从这四个方面入手: 七、制定对策: 针对以上分析,按5W/H的要求,制定如下对策计划表。 序号 问 题 措 施 目 的 时 间 地 点 1 责任心不强,缺乏经验 定期组织职工培训,技术比武、演习、考试 加强职工责任心,增强技能 2003.3~2003.12 车间会议室、生产现场 2 后汽封齿是平齿 将后汽封平齿改为高低齿 改善密封性 2003.4 汽轮机配件厂 3 运行周期长 停机大修 更换部分损坏的零配件 2003.5 主厂房 2#汽轮机 4 操作规程不完善 修订规程,增补定期放水制度、负荷考核制度 减少负荷波动,定期排去油中积水 2003.11 车间会议室 八、组织措施: (一)职工责任心不强,

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