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- 2020-07-30 发布于天津
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3# 、4#给水泵检修事故分析报告
一、 事故经过
1、4#给水泵检修经过
2014 年 4 月 14 日上午,车间接到公司技术部通知, 4#给水泵厂
家技术人员来现场进行指导安装 4#给水泵,于是车间安排检修人员谢
纪东等在给水泵厂家代表唐工的指导下进行回装工作, 车间管理人员
杜俊国跟随一起检修。 从大库领取厂家发货的给水泵备件后,和唐工
共同开箱对备件进行验收, 本次 4#给水泵更换的备件有首盖 1 个、尾
盖 1 个、高低压端机械密封各 1 套、平衡盘 1 个、平衡套 1 个、低压
端进水室衬套 1 个等。根据公司要求办理好工作票后, 开始对 4#给水
泵进行回装工作。 第一步对低压端原有已经损坏的进水室衬套进行拆
除,由于配合紧力很大,在唐工的指导下,采取多种方法都无法将该
衬套拆除下来,最后现场制作专用工具,一边用千斤顶顶、一边用铜
棒敲打才取出衬套。在回装新的进水室衬套前, 将泵轴用砂纸打磨光
滑,用白布擦拭干净,涂抹黄油后将衬套安装到位。第二步回装了给
水泵低压端首盖。第三步,在唐工的指导下,对高压端泵轴及腔室用
砂纸打磨光滑、用白布擦拭干净,对平衡套表明也同样打磨清理,最
后涂抹黄油开始回装高压端平衡套,将平衡套推到配合接触位置后,
开始两个人用铜棒均匀敲打平衡套非密封接触面, 直至平衡套没有反
应,此时平衡套没有到位 (还差 6-7mm),于是紧固压盖内六角螺栓,
想借助紧螺栓的力使平衡套到位, 于是一边用铜棒敲打、 一边紧螺栓,
但是进去不到 2-3mm ,此时距离完全到位还差约 4mm,最后在唐工
的指导下, 让用套管对平衡套非密封接触面敲打平衡套进行回装, 于
是截取了一段Φ 108 的无缝钢管,将泵轴带丝扣部分用白布包好,将
该钢管套进泵轴, 使钢管的断面接触平衡套的非密封接触面,唐工掌
握好方向、一人扶稳钢管、一人用锤子敲打钢管,但是经过敲打后,
效果甚微,平衡套依然没有到位(还差 3-4mm)。由于平衡套没有到
位,无法开展下一步工作,厂家建议需要返厂进行处理。
2、3#给水泵事故经过
2014 年 5 月 6 日,由于 3#给水泵出口逆止门上法兰垫子损坏造
成 4#机、 5#机组停运。由于发生本次事故的直接原因是 3#给水泵出
口逆止门上法兰垫子损坏, 对 3#给水泵上法兰漏水处理经过如下: 由
于 3#给水泵出口逆止门上法兰漏水,于是车间按照公司统一安排于
2014 年 5 月 1 日进行停泵处理该漏点。由于在 3#给水泵检修期间,
系统没有备用给水泵, 于是按照公司要求, 在技术部出台了 3#给水泵
检修期间应急措施、车间编制了三级安全技术措施,按规定签发了相
关票据后开始进行检修。检修人员把法兰连接螺栓拆除后发现, 3#给
水泵出口逆止门上法兰的反法兰结合面 (大致在东边方向的位置 )有一
条深约 1mm 的沟,由于要处理该处深沟,需要对反法兰进行割除,
这个处理过程需要很长时间, 考虑到系统备用给水泵的问题,于是汇
报公司,安排直
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