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#2机组RB试验过程总结
一、RB动作内容:
1、 两台送风机运行,其中一台跳闸,发生50%RB,协调方式切至“汽机跟随”,机调压,炉主控开环控制。机组切至“滑压”运行, RB的滑压速率是0.6MPa/ min,目标值18MPa,煤量指令以120T/ min速率降至140 t/h,BMS将保留运行中的最下三台磨煤机,RB发生后无延时跳第一台磨,跳其它两台磨煤机的时间间隔10s,由上至下顺序跳闸其它磨煤机。实际负荷降到350 MW以下时,RB结束;
2、 两台引风机运行,其中一台跳闸,发生50%RB,协调方式切至“汽机跟随”,机调压,炉主控开环控制。机组切至“滑压”运行, RB的滑压速率是0.6MPa/ min,目标值18MPa,煤量指令以120T/ min速率降至140 t/h,BMS将保留运行中的最下三台磨煤机,RB发生后无延时跳第一台磨,跳其它两台磨煤机的时间间隔10s,由上至下顺序跳闸其它磨煤机。实际负荷降到350 MW以下时,RB结束;
3、 两台一次风机运行,其中一台跳闸,发生50%RB,协调方式切至“汽机跟随”,机调压,炉主控开环控制。机组切至“滑压”运行, RB的滑压速率是0.6MPa/ min,目标值18MPa,煤量指令以120 t/min速率降至140 t/h,BMS将保留运行中的最下三台磨煤机,RB发生后无延时跳第一台磨,跳其它两台磨煤机的时间间隔10s,由上至下顺序跳闸其它磨煤机。实际负荷降到350 MW以下时,RB结束;
4、 两台汽动给水泵运行,当一台给水泵跳闸,若2秒内电泵未联启,发生50%RB,协调方式切至“汽机跟随”,机调压,炉主控开环控制。机组切至“滑压”运行, RB的滑压速率是0.6MPa/ min,目标值18MPa,煤量指令以120t/min速率降至120t/h,BMS将保留运行中的最下三台磨煤机,RB发生后无延时跳第一台磨,跳其它两台磨煤机的时间间隔10s,由上至下顺序跳闸其它磨煤机。实际负荷降到320 MW以下时,RB结束;
5、 两台汽动给水泵运行,当一台汽动给水泵跳闸,若2秒内电泵联启,则发生75%RB,协调方式切至“汽机跟随”,机调压,炉主控开环控制。机组切至“滑压”运行, RB的滑压速率是0.6MPa/ min,目标值18MPa,煤量指令以120t/min速率降至168t/h,BMS将保留运行中的最下四台磨煤机,实际负荷降到450 MW以下时,RB结束;
6、 负荷大于530MW,5台磨煤机运行,单台磨煤机掉闸,煤量指令以120t/min速率降至192t,汽压变化率0.6MPa/ min,目标值22MPa,实际负荷降到500MW以下时,RB结束。别的情况RB皆不触发:负荷大于530MW, 6台磨运行,单台磨煤机掉闸,不触发RB;负荷小于530MW,不管几台磨运行,发生1台及以上磨煤机跳闸,不触发RB。
二、#2机组RB试验前机组工况:
1、 机组“BF+MW”,滑压运行,汽压变化率为0.3MPa/ min(RB触发时为0.6MPa/ min);
2、 负荷600MW,A、B、C、E、D五台磨运行;
3、 RB功能投入,机炉电大联琐保护投入;
4、 机组如下自动未投入:
1)再热汽烟温挡板、减温水量控制;2)过燃风量控制;3)氧量控制;4)磨煤机热风风量控制;5)送风机热风再循环控制;6)轴封温度控制;7)中间点温度第三级自动“一减前后温差”控制。
三、#2机组RB试验过程
1、08:44 负荷600MW,两台送、引风机运行,就地按B送风机事故按钮:
A、 B送风机掉闸后,延时约2s(逻辑上无延时)B引风机联停,协调控制方式成功切至“TF”控制方式,机调压,炉主控开环控制。
B、 煤量指令50秒钟由245t/h降至140t/h,实际煤量通过跳掉D磨,延时10秒跳E磨,50秒钟降制160t/h,120秒钟降制140t/h;
C、 机组实际负荷6分钟由600MW降至目标负荷350MW;
D、 试验过程中,两台一次风机有抢风现象,抢风前母管压力10.45kPa,发生抢风:第二台磨E磨跳闸时,一次风母管压力10.9 kPa,一次风量460t/h;按一次风机抢风预案进行处理,将B一次风机退出后又并入运行;
E、 中间点温度由411度70秒后下降至387度,接下来又在4分钟内涨至433度;炉侧主汽温及机侧主汽温3分钟内下降30度,炉侧再热汽温6分钟下降75度,机侧再热汽温6分钟下降55度,给水流量的减少在煤量指令发出后50秒才进行,水煤比最大涨至12;
当时运行人员为防止汽温大幅下降,将中间点温度二级自动解除,手动更改水煤比偏置:1.03-0.85;过热器二级减温解为手动、再热器减温水、烟温挡板手动调节;导致主再热汽温的大幅下滑的主要原因为给水量的减小滞后时间长(50秒);另外,
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