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起重机械设备事故案例分析;案例分析四:2014年青岛市城阳区塔机倾翻事故
;事故经过;1、塔吊司机违章操作。
2、司索信号工不具备特种作业人员从业资格。
3、施工单位未对现场实施安全管理,重大事故隐患未得到及时排查消除
;汽车起重机断绳事故;“11.25”汽车起重机断绳事故 ;一、事故经过:;二、事故现场检测情况:;如下图所示:;;塔式起重机事故;“1.20”塔式起重机事故 ;一、事故经过:;二、事故现场检测情况:;其塔身第三节标准节有二根主肢角钢(在倒塌时的平衡臂方向)沿螺栓
套下口断裂,二根主肢的断口处均有部分陈旧性裂纹(见图示1),;另两根主肢角钢(在倒塌时的起重臂方向)在倒塌时撕裂(见图示2);塔
帽、标准节、起重臂、平衡臂及司机室均损坏变形(见图示3)。
2.1.3 现场实测事故时A塔机吊点处的幅度为45.7m。据事故调查组提供
的数据,A塔机在浇灌混凝土时料斗及混凝土的总重量为671公斤。经查
阅其使用维护说明书,此时的吊重未超过该吊点处的额定起重量。
;2.2 B塔机检测情况
2.2.1 B塔机起重臂在幅度14.38米处折臂(见图示4)。;2.2.2 B塔机起重臂行走轨道面在幅
度29米处有过渡圆滑的小车轮碾压
凹陷变形,其侧面有凸出变形,此
两处变形非两塔机干涉碰撞所形成。
2.2.3 B塔机起重臂从幅度29.6米处
的拉板顶面到幅度33.27米处的起重
臂上弦杆顶面上有3.67米的擦划痕
迹,拉板顶面的擦划痕迹非常严重。;2.3 两塔机干涉情况检测
2.3.1 经现场检测,两塔机间的距离为19.1米,A塔机基础水平面高于B
塔机基础水平面14厘米,两塔机的高低差为4.54米。
2.3.2 据事故调查笔录,两塔机在作业时曾经发生过碰撞。在现场检测
时A塔塔身及B塔起重臂侧面没有发现强烈的碰撞痕迹。;三. 事故原因分析及技术结论:
3.1 事故原因分析:
由于A塔机第三节标准节主肢存在陈旧性
裂纹,塔身底部所受弯矩和轴向力最大,且第
一、二节标准节为加强节,故第三节标准节螺
栓套下口处最薄弱,此处应力最为集中。在使
用过程中交变应力的作用下,第三节标准节螺
栓套下口的陈旧性裂纹随着工作循环次数的增
加,裂纹不断扩展,标准节的承载???力不断降
低,直至标准节主肢断裂,导致A塔机倾覆倒
塌。 A 塔机起重臂高于B塔机起重臂,A塔机
在倒塌过程中撞击B塔机起重臂,致使B塔机起重臂折断
; 4.2事故技术结论:
综上所述,此次事故的主要原因:由于A塔机第三节标准节主肢存在
陈旧性裂纹,日常维护检查未发现,随着工作循环次数的增加,裂纹不
断延伸增大,最终引起第三节标准节主肢断裂,塔式起重机失稳倒塌;A
塔机在倒塌过程中撞击B塔机起重臂,致使B塔机起重臂折臂。
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