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事故案例汇编
鲁南化肥厂:
一、洗涤塔 1# 爆炸
1、时间: 93 年 4 月 30 日 12 :17
2、事故经过: 4 月 30 日,气化炉开车投料后,发现氧气入炉三十秒后炉温仍 有回升趋势,(备注:按开车氧量和煤浆量投料后炉温应基本稳定)值班长指 令现场操作人员对气化炉进料系统进行全面检查确认, 发现 703 工段一楼地面 煤浆导林管有煤浆泄漏, 随时对 703 框架煤浆入炉管线进行全面检查, 发现九 楼煤浆进料管线上的两自动截断阀间的导淋阀严重不到位。现场操作工请示中 控许可后关闭该阀,阀门关闭后,煤浆全部入炉,产生大量煤气与原没有反应 完的氧气混合达到爆炸极限, 10 秒后在洗涤塔发生爆炸,当中控人员听到爆 炸后,值班长立即采取紧急停车。停车后打开洗涤塔人孔检查,发现洗涤塔内 件全部炸坏,碳洗塔地脚螺栓拔长 20mm 。
3、事故损失:直接损失约 20 万元,造成 1# 系统停车二个月不能开车。
4、事故类别:重大爆炸事故。
5、事故原因:
煤浆管线冲洗倒淋阀在执行停车冲洗后关闭不到位;
发现问题后因操作经验不足未能及时采取停车措施;
开车操作票及确认单执行不认真。
6、事故教训和防范措施:
开车最终关键阀门确认单经值班长在投料前最终确认无误后,方可进行投 料操作;
取消两煤浆自动切断阀间的导淋阀;
进一步完善开车、停车操作票及确认单;
进一步提高操作人员的业务素质,增强操作人员的判断能力,对出现的对 出现的情况做出正确的判断及处理;
正常生产或开车期间遇到煤浆外漏,应立即手动停车。
二、氧气调节阀误操作造成事故停车
1、时间: 93 年 8 月 12 日 23:14 ;
2、事故经过: 93 年 8 月 12 日中班,当班班长出于培养中控主操的目的,指 令主操与副操交换操作,操作工在进行正常的炉温调节,动作氧气调节阀时, 试图将原调节阀的开度由 7.010% 调到 6.950% ,用计算机进行数据输入时, 把 6.950 的第一位数的按键动作没有到位,而输入成了 0.950 ,没有最终确认 就输进阀门程控器, 造成调节阀开度小, 系统因氧气流量低触发安全系统跳车。
3、事故损失:造成系统停车十小时。
4、事故类别:一般工艺操作事故。
5、事故原因:
操作工经验不足,责任心不强;
在进行阀门操作及重要工艺参数调整时,前后没有确认;
在进行炉温调节时使用数字键操作且操作不精心。
6、事故教训和防范措施
在副操操作主机时,一定要有值班长或主操监督,不能单独操作主机;
在进行炉温调节时只能用渐进键操作,以改变阀门的微小开度,避免使用 数字键操作;若遇到特殊情况需要减氧,打手动进行减量;
对氧气调节阀所对应最低跳车流量下的阀位进行限位;
加强操作人员的业务学习及责任心的培养。
三、气化炉炉壁烧红、鼓肚
1、时间: 93 年 9 月 5 日 23 :45 。
2、事故经过: 93 年 9 月 5 日中班,在交接班过程中,中班技术负责人在全 面检查时,发现炉壁温两个点( TE—29 、30)严重超温,随即通知正在交班 的班长及接班班长, 并通知车间值班人员。 车间值班人员用红外测温仪测温时, 发现红外测温仪不能指示,马上拿去让仪表工修理。此时,中控主操发现气化 炉渣口压差较大,接班班长马上将情况向调度及有关领导汇报,接指示后提高 炉温至1450 C通渣口,指令现场操作工二人分别从框架东西两侧去八楼实测 炉温,当西侧上楼人员至八楼时,发现燃烧室下部西北侧炉体已烧红、鼓肚。 班长接到通知后,立即采取了紧急停车,并向调度汇报。
3、事故损失:造成 1# 系统停车 30 天检查修复。
4、 事故类别:重大设备事故。
5、 事故原因
耐火砖间出现裂缝,致使高温气体窜流;
操作工责任心不强,炉壁温度出现三次报警没有发现;
工艺制度管理不完善。
6、事故教训和防范措施:
当发生危及设备及人身安全等重大事故时,应立即采取紧急停车;
将鼓肚处热偶用耐火材料堵死,并将热偶孔连接法兰用法兰盖盲死;
6.3在发生壁温高报警时,要引起重视并通知现场检测,表面温度 320 C高报
警时,做好停车准备;
加强车间工艺管理,增加表面热偶报表记录;
完善厂控工艺指标对表面温度及停车的具体规定。
四、 气化炉投料时在激冷室发生轻度爆炸 时间:
93 年9 月25 日13:35;
93 年10 月8 日14:36;
93 年10 月9 日20:55; 事故经过:三次事故均在气化炉投料时,当氧气入炉 6-7 秒后,在气化炉激冷 室发生爆炸。第一次是爆炸后安全系统电源保险打,造成跳车;后两次均是听 到爆炸声后,采取手动停车。停车后对系统全面检查,激冷室内上升管下部有 轻度变形。
事故损失:造成长时间系统不能开车。 事故类别:一般工艺爆炸事故。 事故原
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