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201年4 危险化学品事故案例汇编
典型事故一:山东滨化滨阳燃化有限公司 “1.1” 中毒事故
一、事故调查分析
(一)事故概要
1、事故简介
201年4 1月1日 22点 30分许,山东滨化滨阳燃化有限公司储运车间中
间原料罐区在切罐作业过程中发生石脑油泄漏,引发硫化氢中毒事故,造成 4
人死亡, 3人受伤,直接经济损失 536万元。
2、事故原因
(1)直接原因
事发时抽净管线系统处于敞开状态。操作人员在进行切罐作业时,错误
开启了该罐倒油线上的阀门,使高含硫的石脑油通过倒油线串入抽净线,石
脑油从抽净线拆开的法兰处泄漏。泄漏的石脑油中的硫化氢挥发,致使现场
操作人员及车间后续处置人员硫化氢中毒。
(2)间接原因
①重大工艺变更管理不到位。企业对重大工艺变更,没有进行安全风险
分析,缺乏相应的管理制度。
②硫化氢防护的有关规定执行不到位。储运车间中间原料罐区,在高含
硫石脑油进入储罐后,未按规定采取加装有毒气体报警等安全设施设备等措
施。
③重大危险源管理措施不落实。储运车间中间原料罐区作为重大危险源,
未按照规定,采取建立安全监测监控体系等措施。
④应急救援设施管理和事故处置不到位。应急救援防护器材配备不符合
车间、工段实际,参与现场救援的人员能力不足,现场缺乏有效地统一指挥,
导致伤亡损失扩大。
⑤安全教育培训针对性不强。公司和车间未认真开展硫化氢毒性、应急
处置等相关知识教育和培训,员工对硫化氢的危害性认识不足,对岗位安全
操作规程不熟悉。
(二)基本情况
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201年4 危险化学品事故案例汇编
1、事故有关单位情况
山东滨化滨阳燃化有限公司成立于 200年6 6月 7日,位于阳信经济开发
区工业七路 001号,是一家以石油化工为主的股份制企业,占地面积 170亩0 ,
总资产 20亿元,在岗员工 990余人。公司现有两套 50万吨/年高等级道路沥
青加工装置、 100万吨/年延迟焦化装置、 60万吨/年油品改质和配套制氢装置、
3万吨/年硫磺回收装置、 40万吨/年石脑油改质装置、罐区及其配套公用工程。
该公司于 2013年 12月 19日经滨州市工商行政管理局颁发《企业法人营业执
照 》;201年3 12月9日由山东省安全生产监督管理局颁发《安全生产许可证》,
有效期 201年3 11月 10日至 201年6 11月 9日。许可范围为沥青、石脑油、
焦化原料(燃料油)、蜡油、汽油、液化石油气、石油焦、乙烯料(芳烃料)、
柴油、工业硫磺、碳五、混苯、苯、甲苯、二甲苯、混合芳烃的生产销售 。企
业设置办公室、生产运行部、工程设备部、计划财务部、安全保卫部、技术管
理部、仪表车间、加制氢车间、石脑油改制车间、储运车间等 21个部门和单
位。
2、事故装置有关情况
① 基本情况
发生事故的地点为高硫重油综合利用项目中的 40万吨/年石脑油改质装
置的原料罐区,该罐区属于储运车间的中间原料工段。该罐区共设有 6 台
3000m 3的内浮顶储罐,位号分别为: 331-TK-1、03131-TK-、103231-TK-1、03
331-TK-、103431-TK-1、03531-TK-(1 0以6 下简称 1 #、2#、3#、4#、5#、6#)。
其中 1 #、3#罐储存直馏石脑油, 2#、4#、5#、6#储存加氢精制石脑油。该原料
罐区的功能为:接收常减压装置产出的直馏石脑油和油品改质装置产出的加
氢精制石脑油,为 40万吨/年石脑油改质装置提供原料, 6台储罐可以相互切
换使用。
该储罐区每个储罐都配有进料管线、出料管线、倒油管线、抽净管线、排
水管线及公用工程管线。进料管线将加制氢、常减压及外购的石脑油送入储
罐,储罐前设控制阀门;出料管线经泵将储罐内的石脑油送入石脑油改质装
置;倒油线主要用于检维修或紧急情况下各储罐之间的石脑油倒罐;抽净管
线和排水管线均与储罐底部的切水线连接,分设控制阀门,根据需要进行排
水或清罐。倒油线、抽净管线、排水管线相互连通,日常通过阀门实现功能相
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201年4 危险化学品事故案例汇编
互转换。
该储罐区正常情况下接收的石脑油硫含量 ≤500pp。m对于常减压装置生
产的直馏石脑油,工艺指标达不到要求的,直接送入常减压装置储罐区的废
品罐,进行二次加工,符合要求后再送入中间原料罐区。由于中间原料罐区
未设置废品或不合格产品接收储罐,无论加氢精制的石脑油工艺指标是否合
格,都将直接送入中间原料罐区。石脑油改质重整装置前增加了二次加氢脱
硫设施,石脑油含硫量超工艺指标对产品质量没有影响,工艺设计符合生产
要求。对此项工艺的重大变更,企业上下游生产工序之间没有进行沟通,生
产过程没有采取有效地安全管理措施。
② 事故前该罐区的相关情况
201年3 11月 5日储运车间中间原料工段的员工潘某,按照
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