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供应商:
发生日期:
关闭日期:
主题:外观不良(脏污、定位孔不良、黑油下异物等)
1D:团队
分析团队:
团队长:总监
成员:
审核团队:
团队长:
成员:
批准人员:供应商领导:
2D:问题描述
产品型号: 发生时间: 检验数:
产品类型:PCM 异常类别:外观不良 不良数:
现象:
1、2015年9月9日贵司试产HB366481 的来料不良图片,其中脏污不良0.99% ,定位孔不良104PCS,
2、此板为打样试产板,目前我司仓库已无该板库存,在线有小批量试产板 6.5K在钻孔工序,将不
良信息反馈给产线,重点管控以上不良
3D:原因分析
1、脏污产生原因:
从不良图片分析,此不良为异物反粘板面造成脏污,查询产线生产工具,产线装板使用吸塑盒部 分存在胶状物质,容易返粘板面造成脏污
供应商:
发生日期:
关闭日期:
主题:外观不良(脏污、定位孔不良、黑油下异物等)
2、 孔内毛刺、油墨入孔产生原因:
此板为无卤素材料,材料脆性较大,钻孔后孔内位置毛刺无法避免,因毛刺未及时处理,阻焊之 后孔内油墨不易显影完全,存在油墨残留现象
3、 黑油物产生原因:
从不良图片分析,此不良为黑油印刷前,活洁不足导致,近期无尘车间改造,造成外来杂物增加, 生产过程中活洁不到位容易导致杂物残留
4、不良流出原因:
此板为试产样品,检查人员检板过程中,为尽量满足多交货,针对部分外观缺陷问题板未做报废, 导致不良流程
4D:应急措施
1、 此板为试产板,贵司已无该板库存
2、 我司仓库已无该板库存
3、 在线6.5K二次打样板,在钻孔工序,项目组重点跟进以上异常
5D:已进行的纠正行动验证:
供应商:
发生日期:
关闭日期:
主题:外观不良(脏污、定位孔不良、黑油下异物等)
1、 针对所有吸塑盘进行检查,有脏污、异物的统一挑出活洁,避免异物反粘板面
2、 目前产线施工改造已经完成,无尘室车间无尘含量达标,黑油每次印刷前,按要求活洁台面网版, 防止杂物残留
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Pt 科:拈9页.共!15 51
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FPC丝印阻焊作业指导书作业指导节
FPC丝印阻焊作业指导书
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6D:永久纠正行动:
钻孔后针对毛刺突出不良,安排刮毛刺处理(要求,孔径必须合格),钻孔后增加除胶渣流程, 减少孔壁粗糙度
24
DRL1
钻孔(主料)
钻带编^:FOlYt)010A0 BKD. DRL 先取聊钉再钻孔先钻第三把刀,检飘府无孔偏.首
板确认0听再钻
25
CUTS
翦切
将梃边多余的纯胶剪掉,勿剪到拔面的铜
26
DSM
除胶渣
除胶渣处理,首件交化验室切片确认孔璧除胶效果,首件确认合格后才可继莪往下生产
27
PTH
沉铜
沉铜方式:挂篮 开启超声波,震动及摇摆
入检验标准对员工进行培训;
供应商:
发生日期:
关闭日期:
主题:外观不良(脏污、定位孔不良、黑油下异物等)
7D:防止问题再发生的措施
针对所有新项目样品研发阶段必须严格执行合同评审制度,针对特殊工艺或软硬结合产品要求研 发部门必须组织工程、生产、工艺、品质共同评估工艺及操作可行性,确定相关检验标准和验证 方案并形成有效记录和控制计划来指导一线生产;
所有新产品转批量之前必须出具样品品质记录、客诉记录及过程重要工艺问题点记录经品质经理 和技术总监审核、副总批准后方能正式投料生产;
8D:解决问题小组工作的认可
供应商:
发生日期:
关闭日期:
主题:外观不良(脏污、定位孔不良、黑油下异物等)
1、 分析团队对2D意见/时间、审核团队对2D意见/时间(2D出来2小时内应经审核团队长确认); 客诉现象和客户反馈一致/王成谷/2015/9/11
2、 审核团队对3D意见/时间;原因分析届实确认 OK / /2015/9/11
3、 审核团队对4D意见/时间;临时应急措施得当/ /2015/9
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