外观不良8D报告.docx

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供应商: 发生日期: 关闭日期: 主题:外观不良(脏污、定位孔不良、黑油下异物等) 1D:团队 分析团队: 团队长:总监 成员: 审核团队: 团队长: 成员: 批准人员:供应商领导: 2D:问题描述 产品型号: 发生时间: 检验数: 产品类型:PCM 异常类别:外观不良 不良数: 现象: 1、2015年9月9日贵司试产HB366481 的来料不良图片,其中脏污不良0.99% ,定位孔不良104PCS, 2、此板为打样试产板,目前我司仓库已无该板库存,在线有小批量试产板 6.5K在钻孔工序,将不 良信息反馈给产线,重点管控以上不良 3D:原因分析 1、脏污产生原因: 从不良图片分析,此不良为异物反粘板面造成脏污,查询产线生产工具,产线装板使用吸塑盒部 分存在胶状物质,容易返粘板面造成脏污 供应商: 发生日期: 关闭日期: 主题:外观不良(脏污、定位孔不良、黑油下异物等) 2、 孔内毛刺、油墨入孔产生原因: 此板为无卤素材料,材料脆性较大,钻孔后孔内位置毛刺无法避免,因毛刺未及时处理,阻焊之 后孔内油墨不易显影完全,存在油墨残留现象 3、 黑油物产生原因: 从不良图片分析,此不良为黑油印刷前,活洁不足导致,近期无尘车间改造,造成外来杂物增加, 生产过程中活洁不到位容易导致杂物残留 4、不良流出原因: 此板为试产样品,检查人员检板过程中,为尽量满足多交货,针对部分外观缺陷问题板未做报废, 导致不良流程 4D:应急措施 1、 此板为试产板,贵司已无该板库存 2、 我司仓库已无该板库存 3、 在线6.5K二次打样板,在钻孔工序,项目组重点跟进以上异常 5D:已进行的纠正行动验证: 供应商: 发生日期: 关闭日期: 主题:外观不良(脏污、定位孔不良、黑油下异物等) 1、 针对所有吸塑盘进行检查,有脏污、异物的统一挑出活洁,避免异物反粘板面 2、 目前产线施工改造已经完成,无尘室车间无尘含量达标,黑油每次印刷前,按要求活洁台面网版, 防止杂物残留 AHI WJ-WF-DW -tiLjHJfl,年谑月 LE 日 粮 AHI WJ-WF-DW -tiLjHJfl,年谑月 LE 日 粮 心F Pt 科:拈9页.共!15 51 S忡卫隹嘛HE帕 PRECISION CIRCUIT SCIEN-TECH CD,LTD. FPC丝印阻焊作业指导书作业指导节 FPC丝印阻焊作业指导书 ;151?~ B R1*板£吊,刖尤此打梅带I ?::刊!1卜:枚泊.HJfe Aid K ft Klf ?. *藏成中职腰耻田, ii.1 | - T ;l 勺寸] ],V弓F7*I:5奇SSH:*故里*虹也比用.fiG止呼折iUF.irt世滴聚苛裂? £、WSJGtfrKSstLUW-frtettni PTihiflftfLiiPS. 3, I* (V if f ni S. Hl Mil t. :,ainS*9*fJ ft本强,若Hift叵4i断甫虻坪?灶肄可即产叫4小时亡诃生产,H RilsFl响并HI姓4- Q-fiilH MS 住 ATSH处用? ;..制BVW部后史卧宵】5饥#时河1H行炬牌, 6D:永久纠正行动: 钻孔后针对毛刺突出不良,安排刮毛刺处理(要求,孔径必须合格),钻孔后增加除胶渣流程, 减少孔壁粗糙度 24 DRL1 钻孔(主料) 钻带编^:FOlYt)010A0 BKD. DRL 先取聊钉再钻孔先钻第三把刀,检飘府无孔偏.首 板确认0听再钻 25 CUTS 翦切 将梃边多余的纯胶剪掉,勿剪到拔面的铜 26 DSM 除胶渣 除胶渣处理,首件交化验室切片确认孔璧除胶效果,首件确认合格后才可继莪往下生产 27 PTH 沉铜 沉铜方式:挂篮 开启超声波,震动及摇摆 入检验标准对员工进行培训; 供应商: 发生日期: 关闭日期: 主题:外观不良(脏污、定位孔不良、黑油下异物等) 7D:防止问题再发生的措施 针对所有新项目样品研发阶段必须严格执行合同评审制度,针对特殊工艺或软硬结合产品要求研 发部门必须组织工程、生产、工艺、品质共同评估工艺及操作可行性,确定相关检验标准和验证 方案并形成有效记录和控制计划来指导一线生产; 所有新产品转批量之前必须出具样品品质记录、客诉记录及过程重要工艺问题点记录经品质经理 和技术总监审核、副总批准后方能正式投料生产; 8D:解决问题小组工作的认可 供应商: 发生日期: 关闭日期: 主题:外观不良(脏污、定位孔不良、黑油下异物等) 1、 分析团队对2D意见/时间、审核团队对2D意见/时间(2D出来2小时内应经审核团队长确认); 客诉现象和客户反馈一致/王成谷/2015/9/11 2、 审核团队对3D意见/时间;原因分析届实确认 OK / /2015/9/11 3、 审核团队对4D意见/时间;临时应急措施得当/ /2015/9

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