地标建筑建筑桩基础选型优化经验总结.ppt

3.3、设计试桩前成孔工艺比选 (1)冲锤、抓式成孔 注:因本项目北侧、南侧临居民区,东侧为博文小学,冲锤(抓)桩机环境污染大,政府禁止使用,不采用。 右图示意:冲抓施工 * 聚焦项目,提升效能 (2)旋挖成孔 注:经市场调研和咨询,旋挖钻机杭州地区仅用于桩径大、桩距大的市政高架施工,无民建工程采用。东侧高架施工时,多次发生塌孔埋钻, 须设置全程护筒、且难以拔起,措施成本高,不采用。 上图示意:旋挖成桩过程 * 聚焦项目,提升效能 (3)循环钻机成孔 注:因循环钻孔成桩工艺适用于任何土层 ,工艺极其成熟,且机型、钻头等工艺措施多,利于优化工艺,加快进度,同时减少了对周边环境影响,采用。 右图示意:正反循环清孔 * 聚焦项目,提升效能 3.4、设计试桩成果 (1)试桩过程获取的数据 通过试桩施工过程全过程跟踪,获取了第一手施工控制数据:圆砾、卵 石层穿越困难,基岩层进度极慢,但通过调整转速、优化钻头等措施,进 度有所加快,详见下表:试桩施工土层进度对比表 。 桩号 入岩 用时 (有效时间) 圆砾层 钻进速度 卵石层 钻进速度 基岩层 钻进速度 施工 工艺 充盈 系数 S1 5m 100(4.5d) 25~75cm/h 10~30cm/h 正循环 1.19 S2 8m 137(6d) 50cm/h 10~20cm/h 5~50cm/h 反循环 1.34 S3 5m 120(5d) 30~50cm/h 10~50cm/h 15~30cm/h 正循环 1.21 S4 8m 187(8d) 20cm/h 5~50cm/h 5~40cm/h 正反循环 1.30 试桩施工土层进度对比表 * 聚焦项目,提升效能 (2)卵石层注浆试桩 通过前4根塔楼入岩试桩实际试打难度及成孔速效判断,实际地质承载 力可能好于地质详勘报告,为此通过对原场地已有试桩检测报告分析,并 经咨询相关设计人员和专业人士,认为酒店区域桩存在以卵石层做为桩端 持力层的可能性,如可行,将大大缩短工期、节约成本,经与公司领导沟 通,另行增加两根(以入卵石层1.5米+孔底注浆)破坏性试桩 。 * 聚焦项目,提升效能 (3)实际地质情况印证地质勘察成果情况 通过设计试桩检测数据,证明实际地质情况与地勘报告基本吻合,同时 地勘报告的土层分布及部分参数值可做优化调整供设计参考,详见:地基 土物理力学指标参数优化调整表 。 通过设计试桩承载力反算,A、B塔楼工程桩入岩由10m缩短为5m,C 塔楼工程桩由入岩10m缩短为入卵石层1.5m+孔底后注浆,抗拔桩由入岩 2m缩短为入卵石层1.5m,直接成本节约846万,间接成本节约2137万,工期 缩短156天。 (4)本工程桩机、施工工艺选型 通过设计试桩优化,工期、成本均处于集团总控目标范围,因此,桩机计 划采用GS15 型以上机型、施工工艺采用正反循环结合成孔工艺。 * 聚焦项目,提升效能 层次 岩土名称 特征值 桩周土摩擦力 桩端土承载力 qsia (KPa) qpa(KPa) 2 砂质粉土 18 (22)   3-1 淤泥质粉质粘土 7 (11)   3-2 淤泥质粉质粘土 10 (11)   4-1 粘质粉土 18 (22)   4-2 粉质粘土 20 (24)   5-1 粉砂 27 (32)   5-2 粘质粉土 16 (17)   5-3 粉质粘土 13 (14)   5夹 粘质粉土 16 (17)   6-1 圆砾混中粗砂 49 (55) 2000 6-2 卵石混中粗砂 60 2600 7-1 全风化泥质粉砂岩 26 (28)   7-2 强风化泥质粉砂岩 40 (48) 1500 7-3 中风化泥质粉砂岩 0~3D  50 (60) 3200 3D~5D 50 (75) 3400 大于5D 50 (80) 3750 7夹 强风化粗砂岩   40 (48)   地基土物理力学指标参数优化调整表 * 3.5、设计试桩经验积累 (1)进度优化措施经验积累 注:为了获取详尽试桩数据,我部现场先后组织采用了GS18、GS20型2种机型, 正循环、反循环、正反循环结合3种循环工艺,同时现场通过多项优化措施,为后续工程桩施工管控积累了经验,具体如下: 提高转速,极易导致断钻杆;略降低转速,进度无明显减慢,但可有效减少钻牙磨光、钻杆折断,减少机械设备维修时间,加快了进度。 调整钻头、牙齿切入角度,可减少钻牙切入土体深度,来避免钻杆瞬间扭力过大引起的折断。 改用高强耐磨型钻牙,可减少磨损,加快钻进速度。

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