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(冶金行业)输煤系统自动
取样装置存在的问题及处
理
输煤系统自动取样装置存在的问题及处理
来源:利港发电厂作者:黄建洪时间:2004-9-11
1 设备概况及工作原理
利港电厂壹、二期工程为 4×350MW 燃煤机组,其输煤系统所配套的入厂及入炉煤自动取样装置各 1 台,均为
皮带中部刮板式取样器,为意大利 RAMSEYX 公司产品,分别安装在 2 号A/B 皮带机及 7 号A/B 皮带机的头
部。该取样装置能自动完成子样采集、子样破碎、二次缩分、样本收集、余样回收等全过程。
输煤皮带系统起动时,皮带的运行藕磐 ü涿郝呒娲⒖刂破鳎≒LC)的输出继电器,被输送到皮带的自动取
样装置。该自动取样装置的可编程控制器在接到信号后,触发整机开始工作,同时又触发壹次采样器和二次
采样器计时器开始计时;若干秒后,壹次采样器第壹次起动刮板采样;子样通过落煤管被送到给料皮带机;
给料皮带机均匀连续地将煤喂给碎煤机破碎后,送给下壹级缩分设备(二次采样器);采得的样品被送到旋
转集样器的集样瓶中;剩余部分样品则通过落煤管和绞笼被送回输送带;当二次采样器动作若干次后,其可
编程控制器触发旋转集样器旋转壹角度,代之以相邻的集样瓶;如此反复,完成某壹阶段的采样;当皮带停
止运行时,该自动取样装置的可编程控制器可延时停机。
取样装置设计流程见附图
2 设备调试及运行中出现的问题
按照原设计要求,对入炉及入厂取样装置进行调试后,分别于 1994 年 4 月和 1995 年 2 月投入使
用。从调试过程中及近几年内所发生的壹些故障分析,这俩套取样装置在设计上存在以下问题:
(1)现场布置不合理,易造成系统堵塞;(2)某些设备参数选择不适当,造成系统故障;
(3)对国内煤种适应能力不强。
3 问题的分析和处理
3 .1 入厂取样装置余料回收系统堵塞
原来的余料回收是由壹个三通及落煤管组成,靠余料的自重落回至 C3A 或 C4A 皮带,但由于现场
位置的关系,至 C3A 的落煤管其角度不足 30° ,小于旱淖匀欢鸦牵嚎孔灾厥遣换峄碌摹R虼耍
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3 .2 入厂取样装置碎煤机因煤量过大堵塞
本取样装置设计壹次子样量在 C2A/B 皮带满负荷时为 110kg ,当C2A/B 皮带超负荷时,壹次子
样量将更多。由于落煤管是基本垂直的,因此子样落至给料皮带时无缓冲,在皮带上形成了壹个
中间厚的丘状煤堆,这些子样进入碎煤机时很不均匀,易造成瞬时进入碎煤机的煤量超过碎煤机
最大出力,而将碎煤机压死。发生此故障的根本原因是该碎煤机设计出力过小,最大出力仅为 6t
/h ,110kg 子样在给料皮带上撒开的范围仅在 1 .3m 左右。虽然皮带机变频器可调范围在 10%~
100%之间,但根据试验,当频率调至 15%以下时,皮带不能转动,频率调至 30%时,该皮带速
率为 1 .3m/min 左右。而这 1 .3m 长度内的煤即便是均匀地在 60S 内进入碎煤机,其出力也已
达 6 .6t/h ,为了解决这壹问题,我们尽量放慢给料皮带的速度,且将落煤管作了以下改进:
(1)因我厂入厂煤最大煤块尺寸为150mm ,根据此尺寸将落煤管入口宽度由600mm 改小至
400mm ,减少了壹次子样量的1/3 。
(2)在落煤管中加了几个横档,在保证不堵煤的前提下,使下落的煤撞到横档而撒开,从而使
煤在皮带上比较均匀。根据近几年的使用情况,效果很好。
3 .3 来煤粘性过大造成碎煤机底筛堵塞
入厂煤取样装置碎煤机底筛原设计间隙为 5mm ,95%出料粒度<5mm 。取样装置在使用过程中,若
碰到粘性较大的煤种时,常常发生碎煤机底筛堵塞的问题,使取样装置无法投入使用。经观察,
发现同壹种煤在入炉取样碎煤机上底筛从不堵塞,通过比较,发现其底筛间隙为 10mm 。为了增强
入厂取样碎煤机对煤种的适应能力,参照入炉取样碎煤机,我们将入厂取样碎煤机底筛间隙调整
至 10mm ,同时在制样室增添壹台破碎机,将样本破碎后再缩分制样。
3 .4 入炉取样装置碎煤机入口易堵
入炉煤取样碎煤机很小,其入口尺寸仅为 150×350mm 。当遇到较湿、尤其是粘性较大较湿的煤时,
碎煤机里飞溅的细煤浆便粘在落煤管壁上,渐渐堆集起来,往往在 1~2h 内就可将落煤管堵塞。
而该处堵塞后,设备仍然在运转,故障极难发现。因此,我们
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