活性石灰回转窑系统节能降耗的探索.pdfVIP

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  • 2020-09-12 发布于江西
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活性石灰回转窑系统节能降耗的探索.pdf

摘要通过对攀钢活性石灰回转窑系统能源消耗高的原因进行分 析、研究,同时对设备装备和工艺制度进行优化、提升,探索降低煤 气消耗,能源节约及烟气余热利用等有效途径,回转窑吨产品能耗大 幅降低,对提高活性石灰产能、降低能源费用具有十分重要的意义。 关键词回转窑;能耗;衬砖;燃烧器;余热利用1概述攀钢活性石灰 回转窑于 1997年 4 月投产,从投产到 2010 年,该系统能耗一直居高 不下,石灰吨产品能耗高达 57,能源占比达 80,生产成本较高,近 几年来,由于钢铁行业不景气,受钢厂、铁厂限价制约,公司石灰由 盈利产品变为亏损产品,探索降低煤耗势在必行。 装备技术落 后导致能耗高主要集中在三个方面回转窑烧成带、冷却带衬砖强度不 够,十几年来,更换周期只有 6 个月左右;回转窑筒体外表面温度高, 产量最高时达到了 430℃,而设计值应≤350℃,筒体表面热损失严 重;回转窑烧嘴技术落后,煤气热值利用率较低烟气温度高达 260℃, 高温气体通过布袋除尘器后,一方面布袋使用寿命较短,另一方面, 烟气余热未得到利用。 提高回转窑衬砖寿命,降低筒体温度, 提高煤气热能利用值,降低煤气消耗,充分利用烟气余热成为活性石 灰回转窑系统攻

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