济钢4号转炉土建工程小结091225.pdfVIP

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  • 2020-09-17 发布于山东
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济钢4#转炉工程土建工程小结 一、工程概况 济钢4号转炉工程属“十一五”期间重点工程新建项目,生产规模为年产钢水202 万吨,年产连铸板坯为197万吨,主要工艺设备有:210吨转炉一座、210吨KR铁水 脱硫装置一套、210吨LF钢包精炼炉一座、210吨RH真空炉一座、2300mm×300mm 3 单流板坯连铸机一台、15万m 煤气柜一座,以及配套的水系统、上料系统、除尘系 统、低压锅炉等公辅设施,总投资约25亿。 3 截止09年 12月22 日,济钢4号转炉工程已累计完成土方开挖537520m ,完成 3 3 土方回填179847m ,完成钢筋制安14440 吨,完成钢筋砼施工166891m ,完成钢结 2 构制作67579吨,完成钢结构安装67579吨,完成屋面压型板安装 109344 m ,完成 2 墙面压型板安装81487 m 。 二、土建桩基工程 济钢4号转炉工程于08年05月22 日第一根桩开钻,至09年12月02 日已累计 完成桩基2009根,其中按照设计要求对桩基进行高、低应变承载力检查,高应变检 测64棵桩、低应变检测385棵桩,全部符合设计要求。 机械成孔灌注桩施工属于隐蔽工程,成孔的好坏直接关系到上部结构的安全和上 部结构施工完成后建筑物的沉降,监理部高度重视,建立了全程跟班监理制度、交接 24 302 班制度、责任考评制度,对桩基施工做到 小时旁站,旁站累计达 次,对影响 施工质量的五大因素4M1E 即人、材、法、机、环进行全过程控制。 1、施工过程控制 ①测量放线: 监理首先对桩基轴线控制网进行了复测闭合,并检查了施工单位测量仪器的合格 证,使用有效期,均符合要求。监理部多次组织施工单位对建设单位提供的测量控制 点和高程基点复测并形成检测报告;对施工放样桩点进行复测,把测量误差严格控制 在规范之内。 ②原材料检查: 接着监理人员对进场的材料进行检查,核对钢筋型号,并按照规范要求进行取样 送往有相应资质的东顺试验室进行检验,检查报告合格同意使用。 ③成孔检查: 1 监理工程检查防护口管下设深度、垂直度及偏差、桩孔偏差、桩径、成孔深度、 孔底沉渣等一一进行检查验收,并如实记录,符合要求签署合格文件,同意进入下道 工序施工。 ④钢筋笼制安: 监理工程师对钢筋质量、钢筋焊接质量、笼长偏差、笼径偏差、主筋间距偏差、 箍筋间距偏差等均一一进行检查验收,并签署隐蔽记录,监理工程师填写检查记录。 ⑤商品砼质量控制: 砼采用砼罐车运输,砼运送至施工现场后,监砼塌落度理对塌落度进行测试,控 制在180~220mm 以内,发现砼塌落度不符合要求、和易性不好时、严禁用于本工程上, 督促施工单位退回砼搅拌站进行处理。 ⑥水下砼浇筑: Ⅰ、浇筑前检查各种材料的检测报告及混凝土配合比; Ⅱ、商砼坍落度应符合施工规范要求,控制在180~220mm; Ⅲ、导管使用前须经过球和压水试验,确保无堵塞、无漏水、渗水,经验收合格 后方能使用; Ⅳ、导管下完后,利用导管进行第二次清孔,在砼灌注前须再次用测绳量测孔深、 孔底的沉渣厚度,同时须放好隔水栓,导管距孔底300~500mm 为宜; Ⅴ、根据孔径计算出初灌量,保证砼埋管深度宜在0.8~1.2m。在砼灌注过程中, 卸管时须测量砼面标高,以控制卸管节数,防止导管拔脱,造成断桩。一次拆管不得 超过6m,控制好最后一次灌注量,须超灌高度按设计桩顶标高加0.6m 控制 (以测锤 测控混凝土面); ⅵ

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