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内循环厌氧反应器的运行特性
摘要:以实验室规模的内循环厌氧反应器(IC)为 研究 对象,考察了其运行状况和 影响
运行的特征参数。试验结果表明:当进水容积负荷为 24.9~37.52kgCOD/(m3·d)时 COD
的去除率达 83.2%~92.8% ,其中Ⅰ室的去除率为60%~70% ,Ⅱ室的去除率为20%~30% ;
进水的上升流速高(2.65~4.35m/h)有利于反应器的稳定运行;在较高的容积负荷
[35.0kgCOD/(m3·d)] 、进水pH 值为 8.5 时反应器具有最大的 COD 去除率。
关键词:IC 反应器 中温 运行特性
内循环厌氧反应器(Internal Circulation,简称 IC)是在 UASB 反应器基础上开发出的
第三代超高效厌氧反应器,其特征是在反应器中装有两级三相分离器,反应器下半部分可
在极高的负荷条件下运行。整个反应器的有机负荷和水力负荷也较高,并可实现液体内部
的无动力循环,从而克服了 UASB 反应器在较高的上升流速度下颗粒污泥易流失的不足[1
~3] 。笔者在实验室对小型IC 反应器(25 L)进行了系统研究,主要考察了反应器在中温
条件下的运行特性及其影响因素,验证了 IC 反应器在 UASB 基础上的结构改进对处理效能
的促进作用
1 试验装置和 方法
1.1 试验装置
IC 反应器为有机玻璃制成,有效容积为 25L ,反应器总高度为1500mm ,沿柱高设置多
个取样孔。将反应器安装在恒温箱内,用 WMZK-01 温控仪和热源构成自动温控系统,将温
度控制在(35±1)℃。工艺流程见图 1 。
试验配水首先进入Ⅰ室被降解,产生的沼气由Ⅰ室的集气罩收集,大量沼气携带Ⅰ室
的泥水混合液沿着提升管上升至反应器顶部的气液分离器,沼气在此处逸出反应器,而泥
水混合液则沿下降管返回到Ⅰ室的底部。Ⅰ室出水自动进入Ⅱ室继续处理,随后经Ⅱ室的
三相分离器排出反应器外
1.2 试验用水
采用人工合成的葡萄糖废水,并加入适量微量元素(见表 1) 。1.3 接种污泥
接种污泥采用无锡狮王太湖水啤酒有限公司 UASB 反应器中的颗粒污泥,污泥的 TSS
为 72.2g/L ,VSS 为 56.6g/L 。接种前先将污泥颗粒进行筛洗处理,再用COD 为 500mg/L 的
人工配水连续(8~10h)进行漂洗和活化
1.4 分析 方法
COD :重铬酸钾法;pH 值:玻璃电极法;SS 和 VSS :称重法
2 结果与讨
2.1 运行结果
IC 反应器的试验条件和运行结果见表 2
①Ⅰ室
IC 反应器Ⅰ室在高负荷下运行,其 COD 去除率为 60%~70% 。反应器的初始容积负荷
为 31.25kgCOD/(m3·d) ,COD 去除率为 62.3% 。第29 天容积负荷升至 50.8kgCOD/(m3·d) ,
COD 去除率为 59.8% 。在第55 天反应器进水 COD 浓度为 4500mg/L ,污泥负荷为
3.99gCOD/(gVSS·d) ,COD 去除率为 61% 。第89 天容积负荷和污泥负荷分别为
76.83kgCOD/(m3·d) 、3.97gCOD/(gVSS·d) ,COD 去除率为 64.3% 。
①Ⅱ室
与Ⅰ室相比,Ⅱ室的运行负荷相对较低,以Ⅱ室进水 COD 浓度 计算 则Ⅱ室的 COD 去
除率为 60%~85% ,去除的COD 占反应器进水COD 的 20%~30% 。Ⅱ室的初始负荷为
10.9kgCOD/(m3·d) ,COD 去除率为 61.0% ;第57 天有机负荷达到最大[28.8kgCOD/(m3·d)]
,COD 去除率为 73.15% 。2.2 影响因素分析
在控制反应器温度为(35±1)℃、试验用水为葡萄糖配水的条件下,主要研究了容积负
荷、升流速度、进水 COD 浓度和进水 pH 值的影响。
①容积负荷
UASB 反应器在处理中、高浓度废水时最大容积负荷只能达到 10~20 kgCOD/(m3·d) ,
因容积负荷过高会导致颗粒污泥流失[2] ,而IC 反应器的最大容积负荷可达 36.96~
37.52kgCOD/(m3·d)(见表 2) ,这是因为60%~70%的有机物在Ⅰ室得到降解,产生的大量
沼气被一级三相分离器收集后排出反应器,因此不会在Ⅱ室中产生很高的气体上升流速,
对颗粒污泥的流失影响较小。①
IC 反应器在高负荷下运行仍能达到很高的 COD 去除率(见表 2) ,这与反应器具有液体
内循环密切相关。经分析可知,当容积负
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