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废气燃烧炉常见问题分析处理和维护
摘要:简要介绍废气燃烧制亚钠的工艺过程,对燃烧炉开车、运行等出现的问题做出相应的分析处理和维护,并在修理过程提出一定的改进措施,保证设备正常运行。
关键词:脱气真空泵 点火棒 阻火网 钢衬玻璃三通管
在纺丝成型的过程中,原液输送来的粘胶在酸浴中发生一系列的反应,释放出大量的 CS2和 H2S,对环境的污染很大。我公司采用废气燃烧制亚钠的一套系统设备来处理溶解于酸浴中CS2和H2S等有害气体,以达到减少和处理污染的目的;同时变废为宝,燃烧产物SO2经碱液喷淋吸收制成Na2SO3(亚硫酸钠), 同时Na2SO3又是用于纺炼后处理的主要原料,既治理了环境污染,又节约生产成本,创造一定的经济效益。
废气燃烧制亚钠的工艺过程
由纺丝回流循环的酸浴通过脱气真空泵将酸浴中溶解的废气(主要成分H2S和CS2)从酸浴里分离出来,送到燃烧炉里充分燃烧变成SO2,生成的SO2通过水洗涤干净,再通入吸收塔里用碱液喷淋吸收成Na2SO3流入循环桶,然后由循环泵再打入吸收塔,如此循环反复吸收SO2生成Na2SO3,最后将产生的Na2SO3储备起来供纺炼后处理使用。废气燃烧制亚钠的工艺流程示意简图如下:
纺丝机 酸浴 脱气真空泵 CS2 H2S 燃烧炉 SO2 洗涤桶 SO2
吸收塔 SO2 Na2SO3 循环桶 Na2SO3 亚钠贮槽
NaOH Na2SO3 循环泵
燃烧炉在生产过程中常见的问题分析及处理
2.1 燃烧炉开车过程经常出现的问题处理
燃烧炉开车分为开热车和开冷车两种。所谓开热车是指燃烧炉短暂停车后炉膛温度还很高的情况下,可直接通入废气开车。这种情况下很容易开车成功,因为炉膛温度高,废气H2S和CS2属极易燃烧的气体通入炉内,气体遇高热即可燃烧起来,一般不会出现开车故障。而开冷车是在燃烧炉停车较长时间后炉膛温度较低的情况下开车,此时就必须用常规的点火开车了。点火开车经常会出现无法打火或点着火后闪一下就熄灭等现象。首先检查风量是否控制在规定范围,既不能过小提供的空气不够,也不能过大而吹熄火苗。然后主要检查点火棒,从炉内取出点火棒,查看它是否被污染,因燃烧炉运行时点火棒一直在炉内,很容易被烟尘或水气带的污泥把表面所覆盖,导致点火棒无法打火。这时应仔细把点火棒擦拭干净,然后在炉外试验一下看能否打火,正常打火情况是点火棒会出现连续耀眼的火星。如果还不打火,就要检查点火线路是否连通正常,然后更换好的点火棒再试验能否打火,如还有问题,就要检查点火变压器是否损坏,必要时更换点火变压器再次试验点火。这些都确认无问题后,一般都能点火成功。点火成功后,按操作规程通入废气燃烧,即开车成功。
2.2 燃烧炉运行过程中常见的故障分析和处理
2.2.1 燃烧炉突然熄火,真空度下降
燃烧炉在运行过程中突然熄火,电脑显示脱气真空泵的真空度下降较快,废气压力降至零,这是脱气真空泵跳电或坏掉,废气无法输送到燃烧炉内。此时应立即复位后开启脱气真空泵,如开不启,更换备用真空泵,开热车将废气送入燃烧炉里,继续正常燃烧。
2.2.2 燃烧炉温度骤然升高
在燃烧过程中,炉内温度骤然升高。首先从电脑温度曲线观察温度变化趋势:是炉膛温度升高较快,还是炉尾出口温度升高较快。如果是炉膛温度升高较快,在真空度没有变化的情况下,风量会显示变小,则是鼓风机跳电,燃烧炉内风量变小,热量向尾部传送的速度变慢,炉膛热量聚集,温度便会升高。检查鼓风机,重新开启或修复后开启,即可正常。如果是尾部出口温度升高快,其他变化不大,则是尾部的冷风机跳电或坏掉,重新开启冷风机即可,若开不启,就要停车检修冷风机,修复后开车温度正常。
2.2.3 废气压力较大,无法调小
燃烧炉长时间运行,废气压力逐渐变大,直至调节废气进量阀,压力变化仍不明显,炉内温度不能调高,会呈下降趋势。问题出在废气进量阀到炉子这一段管道里的阻火网,因结垢堵塞过滤网孔,废气进入炉子受阻,所以压力变大且进入量很小。针对问题,停车拆洗阻火网,疏通网孔,然后装入管道内开车正常。
2.2.4 废气压力变小,无法调大
该问题主要表现在废气压力较小,炉内废气量明显不足,调节废气进量阀,压力仍变化不明显。检查脱气真空泵,查看供气量是否正常,若废气量正常,则是管道中气路不畅通,然而一般情况下管道不易阻塞,问题出在管道中的止回阀,阀心结垢不灵活,堵塞废气进入燃烧炉。处理方法,停车拆洗止回阀,同时检查其他阀门是否灵活,清洗好装上止回阀,开车压力正常。
2.2.5 燃烧炉三通管弯头修理和改进
在燃烧炉运行中最容易坏的就是尾部连接钢衬玻璃三通管的弯头,使用一段时间经常出现的漏水、漏气问题。因与钢衬玻璃三通管连接的弯头要求材料耐高温,所以一般都是铁或钢制弯头,而三通管是冷却水和酸性气体SO2
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