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某水泥厂培训课程
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2 、实现自动化控制有何特点?
答:可以稳定产品质量,提高产量,减少原燃材料消耗、降低成本,提高技术管理水平,减
少生产、管理人员,有效的提高劳动生产率。
3 、简述新工艺线石灰石原料的情况?
答:新工艺线与老厂共用来自大闸子矿的石灰石原料,储量为 13534.5 万吨,新工艺线从原
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有石灰石输送线的 4 碎石库处,通过胶带输送机将石灰石(和硅质板岩)输送到新工艺线
石灰石预均化堆场(和硅质板岩)堆场。进厂石灰石主要的化学成分:Si0 :2.89%,CaO:
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52.96%,L.0.I:41.70%,K 0:0.02%,Na 0:0.02%。
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4 、简述新工艺线粘土原料的情况?
答:粘土原料来自与老线粘土矿相邻的大地沟粘土矿,储量 2568.5 万吨,进厂粘土主要的
化学成分:Si0 :56.87%,Al O :11.49%, Fe O :4.37%,CaO:9.11%,L.0.I:9.51%,
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K 0:2.37%,Na 0:1.87%(1999 年资料)。
2 2
5 、简述新工艺线硅质板岩原料的情况?
答:硅质板岩原料来自新建的镇山岭矿,储量约 1200 万吨,主要的化学成分:Si0 :
2
80.54%,Al O :5.36%, Fe O :5.85%, L.0.I:1.72%,K 0:1.12%, Na 0:0.15%(1999
2 3 2 3 2 2
年资料)。
6 、为什么要将碱含量控制在一定的范围之内?
答:①原料中含有微量的碱,在熟料煅烧时能降低最低共熔温度,降低熟料烧成温度,增加
液相量,起助熔作用;
②原料中碱含量过高时,在熟料煅烧时与熟料中的 C S、C A 生成含碱的矿物和固溶体,使
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得 C S 被碱消耗掉,难以吸收 CaO 形成 C S 而导致熟料中的 f-CaO 偏高,熟料质量下降;
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③碱含量过高时,会在硬化了的混凝土中起碱集料反应,引起混凝土的破坏;
④碱含量过高时,生料在预热分解的过程中容易在预热器管道中发生结皮,堵塞下料管道,
缩小预热器换热容积,降低热效率,还容易造成事故。
7 、新工艺线为什么采用石灰石预均化堆场?
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某水泥厂培训课程
答:①因为我厂的石灰石矿山中含有部分的高镁夹层,硅质条带和方解石脉,采用石灰石预
均化堆场可以降低矿山的剥采比和开采成本;
②采用石灰石预均化堆场可以提高石灰石均化效果,减小生料成分波动,稳定窑系统工况;
③采用石灰石预均化堆场可以储存一定的石灰石量,满足生产对石灰石原料的大量需求;所
以新工艺线采用石灰石预均化堆场。
8 、简述石灰石预均化堆场采用的主要设备?
答:主要设备是上海新建机器厂生产的 CHO-80 圆形堆取料机,轨道直径 80m,最大储存能
力 38570 吨,有效储存能力24360 吨,堆料机堆料能力≤650t/h,连续人字形堆料,堆料层
数≥550 层,堆料半径 21000mm,取料机取料能力 70~420t/h,全断面取料。
9 、生料配料的原则是什么?
答:既要保证熟料质量,又能有较先进的经济技术指标,达到优质、高产、低消耗和长期安
全运转的目的。
10、新工艺线原料调配采用什么方式?
答:①采用五个原料调配库进行原料的调配,(石灰石库φ8×19m,储量:706t,粘土库φ
10×22m,储量:865t,硅质板岩库φ6×19m,储量:397t,粉煤灰库φ10×22m,储量:
767t,硫酸渣库φ6×19m,储量:491t
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