烧结厂安全工作总结.doc

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烧结厂安全工作总结 篇一:烧结看火工年度工作总结 篇一:烧结20XX年工作总结 烧结厂20XX年度工作总结 20XX年,烧结厂在粤裕丰的历史上是具有历史意义的一 年。烧结厂经历了设备安装、调试、生产准备、单机试车、 联动试车、热负荷试车、试生产等过程,全厂员工在公司领 导的亲切关怀下,在公司各部门的帮助下,克服了新厂新人 新设备的重重困难,在较短的时间内取得了试生产成功。做 到了安全生产,事故为零,没有一个轻微伤,培养和锻炼了 职工队伍,各项生产经济技术指标逐步得到改善,为全面投 产作好了准备,打下了坚实的基础。一年来,我们主要做了 以下几个方面的工作: 一、机构精干高效,经常教育,树立烧结形象 在劳动组织方面,注重节约用人。从始至今,我厂的组 织机构非常精简,管理人员职数一直在行业控制数之内,脱 产人员也是最少的。车间下只设倒班值班工长直接管理各岗 位,减少了管理层次,节约了用人。年初我厂含料场只有20XX 年已辞退3人;对违章违纪的坚决予以处罚,全年共处罚34 人次。 经常性的思想教育培养了烧结人的团队精神,树立了烧 结形象。在完成公司布路的各项任务中,烧结人力争作到更 好。认认真真贯标,扎扎实实搞绩效考核;在配合施工部门 做好投产前的设备安装中,招之即来,来之能战,拉电缆舍 得卖力气,装设备个个冲锋陷阵,得到施工单位高度赞扬; 执行临时任务更不含糊,扫马路不怕累不怕脏,铲矿石吃苦 耐劳;后勤工作宿舍管理井井有条,多次检查评比获得好评; 集体活动纪律性好,下班没有提前坐车的现象;文体活动能 歌善舞,多次获奖。这些,都是有目共睹的。 二、作好充分准备,打破常规,提前介入调试 为了顺利试生产,我们作了大量的准备工作。一是技术 准备,从实际出发,经过多次讨论修改,制订了翔实可行的 单机试车方案、联动试车方案和热负荷试车方案。二是物资 准备,设备备品备件、材料、辅材、设备降温器材等提出了 充足计划,部分得到了落实。三是基础管理准备,设计印制 各种报表、台帐、原始记录、交接班本62种(份)。四是人 员准备,及时调整组织机构,新老搭配,已外培与未外培搭 配,工艺管理与设备管理搭配,电检与钳检搭配,将管理人 员和老师傅分成两班,厂领导带头12小时对挖跟班。这些 措施,为试车成功起到了至关重要的作用。 按常规,乙方在单机试车、联动试车后我们才接手热负 荷试车,但为了尽早投产,单机试车前,我们就提前介入工 程建设。组织人员由老师傅带队参加设备安装,一边学习了 解设备,范文写作现场培训,一边帮助安装单位出力,加快 安装进度,同时为了及早发现建设安装时留下的问题进行跟 踪检查。提前介入过程中,检查发现建设安装问题300多项, 及时向有关领导写出报告,都得到整改。提前介入培训了员 工,使操作工对设备性能有所了解,熟悉了操作环境,掌握 了设备存在的问题;提前介入锻炼了职工队伍,使全体员工 树立吃苦耐劳精神,为建设粤裕丰不分份内份外,要为企业 多作贡献;提前介入为试生产消除了大部分障碍,减少了隐 患,争取了时间。 三、克服重重困难,过关斩将,确保试车成功 有行家认为,联动试车至少要10-15天。为了抢时间争 速度,单机安装好的先点动,具备分段联动时,先分段联动 试,最后联动试车只用了不到3天就成功了;热负荷成功的 试车时间在同行业中也是最快的。由于设备制造、安装质量 问题和新员工操作不熟练,联动试车、热负荷试车中,遇到 了很多意想不到的问题,但没有什么困难能难住我们烧结人, 一只只拦路虎都被我们打垮。 ——皮带跑偏严重,联动不成功!烧结厂皮带机多,有 44条,总长近3000米,由于设备、材料、安装质量原因皮 带跑偏严重,造成联动不成功。我们将跑偏信号从程序控制 中剔除,先联动,后逐步解决跑偏问题。 ——煤气压力波动太大,不能正常点火!由于设计原因, 煤气预热炉里面的U形管积水形成水封。我们用蒸汽赶积水、 装排水阀;煤气阀门开度与显示不正确。打开盲板,人爬进 去检查,人工扒开阀门。 ——主抽风机电流值波动大,风门不敢打开!俗话说烧 结有风才有产量,思想汇报专题不开风门哪来产量?机头电 除尘的进出风管法兰盘连接处漏风严重,机头机尾密封板在 生产热态时各部件的位路都发生了变化,也造成较大的漏风。 我们分别对每个法兰盘从里面焊上圆钢密封,对烧结机机头、 机尾的密封板进行了调整。通过堵漏,加大风门开度,有了 产量。 ——水碳控制不好,烧结质量不好!对水碳的控制重在 实践经验。由于员工新,看水工对水份的控制总是偏干或偏 湿。我们采取现场对照培训,工艺检查每次取样时先让看水 工判断水份,讲出水份值,工艺检查分析结果出来后通报给 看水工进行对照比较。熟能生巧,看水工现在对水分的判断 基本上能控制在土%的误差范围内。 ——原料配比控制不好,影响烧结质量!我们狠抓了返

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