基建调试及投产初期事件案例共享.ppt

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基建机组调试及投产初期事件案例共享 (四) 热控 2、甩负荷试验 1)A厂6号机调试期间,机组负荷1000MW,进行100%甩负荷试验,手动拉开发电机开关,机组最高转速3150rpm,随后汽轮机转速不断下降到2850rpm并继续下降,高调门由于设定压力与实际压力偏差大,逻辑限制闭锁开启,不参与转速控制控制,随后汽轮机打闸,试验不合格。调整参数后,再次进行100%甩负荷试验,机组最高转速3156rpm,最低2966rpm,转速稳定在3000rpm,锅炉未熄火,机组立刻并网,试验合格。 2)C厂6号机调试期间,6号机甩100%负荷试验不成功,汽轮机转速没有维持3000rpm,汽轮机打闸,试验失败。原因:甩100%负荷后,锅炉减负荷RB回路未动作,应跳闸两台磨煤机而未跳,造成高调门前压力与设定压力偏差大,高调门闭锁开启,不参与转速控制,转速没有稳定在3000rpm而不断下降,试验不合格。此回路为FCB动作控制方式,检查逻辑后重新做试验,汽机转速维持3000rpm,锅炉未熄火,机组立刻并网,试验合格。 基建机组调试及投产初期事件案例共享 (四) 热控 2、甩负荷试验 3)B厂3号机调试期间,第一次甩50%负荷试验为1月24日,甩负荷后汽轮机转速飞升至3339r/min,电超速3300r/min、机械超速保护3280r/min均动作正常,机组跳闸,试验不合格。原因:由于#1中调门关闭时间缓慢,造成汽轮机转速飞升至3339r/min,TSI电超速保护动作,汽轮机跳闸,所有抽汽逆止门关闭。关闭缓慢的原因是中调门ICV1快关电磁阀甩负荷时未带电,就地检查#1中调门快关电磁阀接线松动脱落导致汽门关闭缓慢。另外GV3高压调门开关动作慢,更换伺服阀后,动作正常。第二次甩50%负荷试验为2月1日,甩负荷后,转速飞升至3150 r/min,之后缓慢升至3300,TSI电超速保护动作,试验不成功。原因为一次调频试验时强制转速偏差为零,未解除强制。甩负荷后转速无偏差,调节系统无差调节,机组转速缓慢上升至跳闸值,保护动作。由于原因明确,且甩50%负荷时一次飞升转速正常,决定进行100%甩负荷试验。2月2日直接进行甩100%负荷试验,转速最高至3244r/min,稳定在3000r/min附近,试验成功。未再进行50%甩负荷试验。 基建机组调试及投产初期事件案例共享 (四) 热控 3、测量 1)E厂:省煤器入口给水流量孔板量程范围0~1000t/h,不能满足大负荷时给水流量测量的要求,只能使用高加出口的给水流量,不利于给水自动的投入。应安装0~3000t/h的孔板。D厂也存在类似问题。E厂计划在大修期间增加,A厂二期已增加。 2)E厂:主油箱油位测量装置采用雷达原理的变送器,测量中有波动现象,在油运行时表面存在波动,或者泡沫,测量不理想,并在试运中造成一次机组跳闸。 3)E厂,凝汽器A、B有三个低压缸防爆门破裂。原因:真空变送器的量程为0~100KPa,真空破坏完后,凝汽器压力显示为100.8KPa,超过变送器量程,经逻辑内品质判断,此时凝汽器压力为坏点,不闭锁关低旁,致使低旁一经复位就可以打开 ,低旁开后,大量蒸汽流入凝汽器,造成低压缸防爆门破裂。采取处理办法:将真空变送器量程放大,改迁为0~110KPa。 基建机组调试及投产初期事件案例共享 (四) 热控 3、测量 4)C厂7号机调试期间,一级过热器35-42点超温,超温三天,燃烧调整不起作用,后检查智能前端卡件,更换后壁温正常。 5)(投产2010)某厂#4机组4月26日,锅炉末级再热器金属壁温报警原因是#4机组IDAS系统前置机故障,导致锅炉大部分壁温测点显示超量程,更换前置机。 6)(投产2010)某厂#4机组,发电机上层线棒出水温度等报警。检查确认机侧IDAS系统中用于信号转换给DCS系统发送数据的前置机通讯转换器故障,导致信号不能刷新。前置机通讯转换器更换。 7)B厂3号机调试期间,机组负荷400MW,EH油压低跳闸。原因:EH油位低低信号误发,造成两台EH油泵跳闸,机组跳闸,检查发现此液位开关质量不好,已将此开关更换。 基建机组调试及投产初期事件案例共享 (四) 热控 3、测量 8)(投产2010)A厂#5机组4月30日,机组负荷630MW,锅炉MFT动作,机组跳闸。经查为锅炉风量测量装置故障,导致总风量低MFT保护动作。 9)(投产2011)某厂#2机组9月20日,给水流量低保护动作,机组跳闸。经查跳闸原因

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