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新型干法水泥生产线设备事故分析与预防
新型干法水泥生产线设备事故汇总集
设备故障处理及预防
2010 年
做水泥,更做凝聚力
新型干法水泥生产线设备事故分析与预防
序 言
安全是保证企业生产建设和经营等各项工作得以顺利进行的基
础,是企业在市场经济条件下提高竞争能力和市场占有率的基础, 是保证企业持续、快速、健康发展的基础。企业的安全生产与设备息息相关,设备安全运行是企业正常生产的保证, 设备事故的发生不仅影响企业本身的经济效益, 而且会给国家财产和职工的生命安全造成巨大损失。设备事故发生的具体原因尽管千差万别,但就其共性而言,主要包括人们的违章行为, 设备的带病运行, 作业环境不良以及管理上的失误等几个方面。而这些不安全因素的出现与人们的安全意识、技术水平和教育培训有直接关系。
基于以上原因, 为了更好地预防和减少类似设备事故的发生, 我们将近年来发生在企业的设备事故进行归类, 汇编,供厂部全体员工学习、反思,从中吸取深刻教训,提高人们的安全素质。
每一起事故的发生无外乎, 人的因素。我们将结合新型干法水泥生产线生产过程中的实际案例加以剖析, 让已经或正要从事水泥行业的人们有所领悟。我们生产的是水泥,其实我们需要做的确实凝聚力。人的因素,说白了就是我们的凝聚力不强 ,何谈我们 28 天强度。我把事故案例罗列出来, 也正是要告诉中国的水泥人, 你们不过生产凝聚力,还要树立凝聚力,只有这样中国的水泥才能统领世界。
做水泥,更做凝聚力
新型干法水泥生产线设备事故分析与预防
岗位工责任心不强,没有严格按照操作规程操作
事故一、 xx 水泥厂铁路车间车辆掉道事故
一、事故概况
2008 年 9 月 1 日 13:30 左右,第一趟石灰石在窑尾二道翻卸,倒数第 2
辆自翻矿车( 29 #车)预顶正常后,进入料坑对位进行翻卸,因作业时扬尘较
大,窑尾值班员未及时发现车门门爪未脱开,导致 29 #车辆侧翻掉道。
事故前设备状况:
8 月 31 日,该车运行、翻料正常。
二、原因分析
直接原因: 1、值班员翻料时,未能及时发现 29 #自翻车车门未正常打开,
继续进行翻料作业,导致 29# 车重心偏移,倾翻在料坑旁。
间接原因: 1、由于翻车是灰尘大视线不良;
、列车翻料时是在运动中对料坑位,操作时时间仓促。
主要原因: 值班员翻料时,由于灰尘大视线不良及列车翻料时是在运动中
对料坑位,操作时时间仓促的原因,导致未能及时发现 29 #自翻车车门未开,
而继续给风翻料,导致车辆重心偏移,车辆倾翻。
三、事故责任及处理
主要责任:
窑尾值班员翻料作业未及时发现车门门爪未脱开,导致事故发生。负主要责任。
次要责任:
其他作业人员应协助观察,发现隐患。负次要责任。
四、采取措施
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1、 顶料时,操作人员必须注意车辆翻车机构的各部状态,确保各部状态良
好方能继续翻料。
2、 车辆维修时,应排除影响翻车机构正常运转的隐患。
事故二: xx 水泥厂铁路车间自翻矿车掉道事故
一、事故概况
2009 年 3 月 4 日 21 :30 左右,铁路车间第五趟石灰石装车,因天下大雨,
雨水淹没钢轨, 无法检查股道状况, 列车按规定速度推进库底, 司机发现列车非
正常减速,立即停车,调车人员进库底检查,发现倒数第一辆自翻矿车( 26 #
车)一辆台车掉道。
二、原因分析
直接原因:因连续大雨,积水淹没钢轨,无法检查股道状况,大雨将堆积在
线路两旁的石灰石冲下埋没钢轨未被发现,导致 26#自翻矿车
掉道。
间接原因: 1、石灰石装车线路两侧地势较高,积水无法排放
2、堆积在铁路线两侧的石灰石较多
主要原因:线路巡道人员未及时报告线路积水、 积泥石情况, 致使行车时未
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新型干法水泥生产线设备事故分析与预防
采取有效措施。
三、事故责任及处理
1、铁路车间线路巡道工未按规定报告巡道情况,负主要责任。
2、铁路车间领导未采取有效措施改善铁路线路状况,负领导责任
3、矿山车间领导未采取有效措施改善现场环境,负领导责任
四、采取措施
1、 矿山铁路改造尽快实施,加强铁路两侧排水,改善石灰石装车条件。
2、 及时清理堆积在铁路上的石灰石。
3、 列车推进库底限速 3Km/h 。
事故三: xx 水泥厂铁路车间挤道岔事故
一、事故概况
2008 年 6 月 27 日 16 点 15 分左右 ,铁路车间由司机、副司机值乘 GK1E3118
机车送 28 辆车到 xx 火车站。按计划到 5 道全部解钩甩再到 8 道挂 2 辆车回厂。
8 道挂车后牵引运行, 万年火车站扳道员回示了 5 道与 8 道道岔完好信号, 主副
做水泥,更做凝聚力
新型干法水泥生产线设备事故分析与预防
司机遂操纵机车回厂。 至老火车站时
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