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输煤系统原煤斗堵塞及处理探讨
摘 要:针对现场原煤斗经常堵塞现象,找出i种利用制粉系统负床来疏通原煤 斗的方法——在给煤机适半的地方引接一管道至排粉风机入口,利用排粉风机运 行时的高负压,实现疏通原煤斗的ri的。在改进过程屮,对相关设备进行了必要 的技术改造,方法简单,系统投入不大,效果明显,适用于各种负压式制粉系统。 关键词:输煤系统;原煤斗;负压;堵塞
1问题的提出
湖南益阳发电有限责任公司(以下简称益电公司)现有两台300MW火电机组, 制粉系统采用钢球磨煤机屮间储仓式热风送粉。由于长期受供应煤质不稳定因素 影响,自2001年5月投产以来,1号、2号机组一直存在原煤斗堵塞问题,严重 影响了机组的安全、经济运行。
2输煤系统
2.1系统简介
益电公司采用的是屮储式热风送粉负圧系统,配4套低速钢球磨煤机(用埋刮板 式给煤机)。煤由原煤斗经埋刮板式给煤机送入球磨机,经空气预热器预热后的 热空气(在MCR工况下,温度为347°C )作为干燥剂送入磨煤机,对煤进行加 热干燥的同吋,携带煤粉进入粗粉分离器,并在粗粉分离器屮将不合格的粗粉分 离出来后,经回粉管道送至磨煤机屮重新研磨,血合格的细煤粉进入细粉分离器, 在细粉分离器屮,依靠离心力分离的作用,把细粉直接送入其下方的煤粉仓或经 输粉机送到相邻的煤粉仓屮去。
2.2给煤过程
益电公司采用的埋刮板式给煤机的具体技术参数如下:
型号MSD63;
出力25?90 t/h;
安装长度5 566 mm;
配套电机YCT200-4B型;
电机功率7.5 kWo
原煤由运输皮带,经犁煤机被送往原煤仓,原煤仓下部原煤斗屮的煤在IH重力作 用下,落到下部的给煤机上,并在给煤机链条的作用下,连续不断地送往磨煤机
屮,具体运行流程见图1 (根据需要,仅示出从原煤斗到磨煤机这段给煤流程)。
3 1 理场给煤渣悝
3堵煤原因分析及处理
造成运行屮堵煤的主要原因是由于原煤斗下煤不畅所致。由于给煤机工作不当造 成堵煤现象的情况很少遇到,偶尔遇到,也是外物所致,如原煤屮夹有木块,卡 在磨煤机入煤口造成给煤机堵煤,这里分析的是原煤斗堵塞原因及其处理。
所用原煤斗一般是上部为圆柱形(为了与原煤仓很好地联接)、下部为正方形(或 尖椎形)的结构形式。这种形式的原煤斗,在原煤水分不超标时,煤在自重力、 内磨擦力并受刮板链条拖动力的作用下,可以均匀、连续地供煤,供煤量的大小 则由埋刮板式给煤机决定。如果原煤较湿或煤块较疏松时,则很容易出现下煤不 畅,最终发展到堵塞。一旦出现这种情况,现场运行人员基木上采用重锤击打原 煤斗下部,使原煤受到振动而下落的方式来进行疏通,有些电厂还设有专门的振 打装置。实践表明,手动敲打时,由于外力作用不连续,多次敲打后,基本上可 以疏通原煤(严重堵塞时还要采用其它手段疏通),但是,如振打装置作用不当, 反而会使原煤内部作用力越来越紧,造成堆积不下落,所以,这种方式已很少见 到。 众所周知,屮储式热风送粉制粉系统是负压运行,它可以防止原煤或煤 分外漏,以减少对环境的污染。经过分析和研究,认为对制粉系统进行适当的操 作或改进后,完全可以利用系统屮的负压来进行原煤疏通工作。从图1可知,从 原煤斗堵煤处开始,整个系统均在较大负压下运行,实践表明,此时的负压加原 煤自重力仍不能满足将原煤疏通的要求。我们必须采用其它的方法来增加负压并 最终利用负压使原煤下落。在运行屮不断分析后发现,系统堵煤后,如果增大排 粉风机出力,并减少系统通风量,当磨煤机入口负压达到一定值后,原煤就可以 顺利下落,从而达到了疏通的H的。
4处理播施
从上面分析可知,利用制粉系统负丿忙nJ以达到疏通原煤的H的。根据负压调整的 不同,笔者总结出两种疏通原煤的方案,方案1由运行人员改变系统风量等措施 来达到H的,方案2则涉及系统布置的改进。
4?1方案1
卅原煤斗出现堵煤后,则采取以下播施对制粉系统进行调整:
a) 关闭磨煤机入口总风门(或关闭热风门,根据益电公司的实践运行情况,开 启总风门的吋间长,操作不方便,所以控制热风门更好);
b) 适肖将排粉风机出口再循环风门关小,风门开度一般在20%?30%为宜;
c) 视系统压力情况,增开排粉风机入口挡板;
d) 执行a, b, c项后,磨煤机入口负压应达到一2. 5 kPa (这利情况适用于益电 公司制粉系统,对于其它制粉系统,应经试验后确定,但可以肯定的是,负压越 高,越利于疏通原煤);e)按以上步骤处理后,原煤仍不能被疏通的,应采用人 工敲打或其它方式疏通。
采用方案1来疏通原煤效果很好,成功率达95%,缺点是系统负压太高,使大量 不合格的煤粉被带走,大部分会通过三次风进入炉膛,增加了机械不完全燃烧损 失的同时,因煤粉较粗,对排粉风机不利,堵塞较严重时还需采取人工方式干预。 4. 2方案
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