cicc穿管生产线的工作汇报.docxVIP

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CICC穿管生产线的工作汇报 CICC穿管生产线的工作汇报 CICC穿管生产线的工作汇报 CICC生产线-凌锋 一、生产过程: CICC穿管生产线于201*年5月底正式建成,并及时投入正式运行。对各工序单机进行调试及完善,同时试制100米哑缆,201*年7月16日完成了100米哑缆的穿缆和压方成型。100米哑缆的研制进一步验证了生产线的工艺流程主要设备性能,基本上能满足生产的需要,也有需要改进的地方。7月16日后紧接着生产600米哑缆,8月23日完成导管焊接,8月25日穿缆,哑缆全长603.40米,穿缆最大抗力为560公斤,8月26日压方成型,并预弯收缆,成型尺寸完全符合图纸设计要求,设计尺寸为20.5X20.5(±0.1)成型的最大尺寸为20.56,最小20.50,预弯最大变形量在0.2范围内,600米哑缆的生产过程完全按CICC导体正式产品的技术要求进行的,通过一次全过程烫试,也暴露出我们在生产准备中的不足之处,比如说φ9.3钢丝绳的牵引问题,在这次穿缆中φ9.3钢丝绳真是尽了九牛二虎之力,才勉强拉过来,输送机的橡胶轮不能有效地输送导管等,给我们下阶段生产积累经验和教训,随后对上述等问题进行改进,同时进行TF正式导体的前期准备工作,201*年11月8日第一个TF导体开始焊接,到11月20日,共焊头32个,长度326.05米,这时发现管材有严重缺陷,经工程指挥部确认,暂停焊接,对长钢管子进行全面检查,我们觉得这是指挥部的正确决策,事实长钢管材的确存在较严重的质量问题,201*年11月21日,关于长钢管材的质量会议,明确对长钢钢管的使用规定,为我们下阶段工作制定了明确的目标: 1、配合沈阳金属研究所对长钢管材全面复检;对现有管材挑我们经全面检 查认为能用的用,有质量问题的一律不用; 2、对长钢下批生产的管材要进行质量监控,我们按指挥部的意见,对长的 管材精挑细选,于201*年2月28日再次开始第一CICC外导管焊接,3月11日完成600米焊接任务,因为是第一根导体,焊完后对穿缆和成型进行了较充分的准备,3月18日下午1时开始穿缆,次日1:30穿缆结 束。19日上午9:25开始压方成型,3月20日早6:00全部完成。这是我们生产的第一根600米TF导体,后经过多方的全面检测,完全符合设计要求,并受到指挥部的奖励。201*年6月12日下午5时18分完成了上级下达的58根CICC导体的全部任务。这是我们所EAST研制中的一个阶段性的胜利,也是我们CICC穿缆生产任务的全部完成。 二、工艺改进 经过哑缆和第一个CICC导体的生产后,我们事先制定的生产工艺基本上是合理的。但有些尚需改进,如导管洗清周期太长,洗涤工作量又大,尽管分班和加班,有时还跟不上生产需要,特别是一次性合格率不高,后来向张勇、刘松柏讨教,我们采用了对清洗剂加热升温,管口添加五洁粉,效果明显,大大缩短了清洗时间,一次性合格率有原来的60%左右提高到现期的90%以上,焊接是CICC导体生产的关键工序,焊接合格率的好坏,直接影响生产进度,对316LN不锈钢管材的焊接开始阶段还是不稳定,特别是不同炉号的焊接还是不太顺利,后经过吴杰峰和姚伟民同志的多次研讨和试验,针对环境的湿度和管内的水气,对导管进行加热烘烤,改进焊接程序等措施,使我们的焊接合格率明显提高。TF01、TF02的焊接一次合格率为74%,而后阶段焊接一次合格率均为98%左右,甚至于连续4个600米导体无一个不合格焊口,这是非常不容易的事情,这里面凝聚着焊接人员和技术人员的无数心血和汗水。穿缆的牵引问题,事先是我们考虑最多的问题之一,如何将φ9.3钢丝绳拉过来,是完成穿缆工作的首要问题,预先设想的思路是对头的,准备用尼龙绳做过度牵引,但尼龙绳的弹性高,摩擦系数大,事实证明不利于过度牵引,在请教陈思跃等同志后,我们正式确定了过度牵引方案,即先用1.53公斤/cm2的气压将φ5的尼龙线送至水场卷扬机房,通过节头连接φ1.5的无油钢丝绳,再拉回穿缆大厅连接φ1.5的包塑钢丝绳,通过小卷扬机将其钢丝绳拉至水场连接φ9.3钢丝绳,再用大厅内自制的卷扬机拉回φ9.3钢丝绳,这些往返程序除φ0.5尼龙线外,其他全部通过机械完成,大大缩短了过度牵引时间,也节省了人力,针对钢材的质量问题,高总提议,在指挥部和有关部门的大力支持下,特别是上钢五厂的技术人员直接帮助下,我们建成一条长达15米钢管水浸探伤系统,这是管材质量控制的重要一环,这一工序既科 学又实用,在管材复检中,长钢管材水浸不合格率在20%左右,上钢的管材水浸复检不合格率也有4%,如果这些管材一旦用在导体上,后果是难以想象的。 三、质量控制: EAST装置的建造系国家大科学工程,也是我们所的命根子工程,工程的建造质量一直是倍受方方面面高度重视的问题,在我们试运行中,工程指挥部,

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