箱梁砼质量问题修补方案(新).docVIP

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PAGE PAGE 1 箱梁砼质量问题修补方案(新) 重庆对外建设集团有限公司 箱梁商品混凝土外观质量修补方案 一、工程概况: 1、工程概况:铜梁县工业园区AB区连接道路项目等级为城市主干道Ⅱ级,设计车速50Km/h。本项目为工业园区AB区连接道路淮远河桥,桥梁起讫桩号为K0+85.118~K0+175.471,采用2×40m预应力 砼连续箱梁,全桥长90.353m,桥梁分左右两幅,全桥宽36m.桥梁与道路斜交,斜交角15°。 2、主要工程内容:桥梁主体结构及附属设施。具体设计内容:桥梁上部、桥墩、桥台、全桥的伸缩缝、支座、桥面铺装、桥面排水、栏杆等。(主要工程数量:C50砼现浇箱梁2860m3、C25片石砼桥台4060m3)。为确保工程施工的顺利进行,结合现场实际情况,特制定本方案。 3、目前施工进度及出现的质量问题:目前箱梁施工已接近完工阶段。右幅箱梁整体砼浇筑完毕,待预应力张拉。左幅箱梁底板及腹板砼浇筑施工完毕。但左幅箱梁底板及腹板在腹板及倒角模板拆除后,存在一定的外观质量问题,主要表现在腹板与倒角界面存在蜂窝、麻面;商品混凝土坐落,形成深度10cm左右,高度为10-20cm,长度为50——100cm的外围孔洞;局部腹板及倒角面露筋等。为确保箱梁结构整体质量效果,需及时对结构物进行修补,根据不同的质量问题及不同结构部位分析其生存原因,给出合理的修补方案。做到端正思想,不隐蔽;分析原因,正确对待,妥善处理。 二、 修补作业依据及验收规范 1 1、 《重庆市公路桥梁工程质量管理手册》关于砼结构物外观修 整的指导意见; 2、 《公路桥梁质量检验评定标准》 三、 修补作业时间及时间安排 修补作业时间定于2014年5月5日起由第二跨向第一跨剃打凿毛,于5月6日完成,修补时间于2014年5月8日——10日完成。 四、 修补作业时间及人员安排 项目部成立以项目经理为组长,执行经理、技术负责为副组长的商品混凝土外观质量问题修补领导小组,组员由项目部主要技术人员,有经验的施工管理人员组成。项目工程技术部、质安部专门负责商品混凝土外观质量问题的调查、原因分析、问题处理过程控制及质量验收工作。施工队伍将引进专业的修补队伍,其人数不少于8人,由施工班组长带队负责商品混凝土外观质量问题修补。 组长:吴晓伟 副组长:赵积华 李远达 技术员:韩科、谢先宁 试验:谭蔓 施工班组长:陈春志 五、 修补前准备工作 1、 提高修补人员素质和技能 要从组织上、思想上切实做好修补前的各项准备工作,认真学习商品混凝土工程质量相关规范和验收标准,开展商品混凝土外观质量问题修补安全生产知识的宣传和教育;对施工技术人员、管理人员和操作人员进行培训,提高作业人员的技术水平和安全操作技 能,掌握商品混凝土外观质量问题修补施工的有关要求和技术措施,以求全面地理解和落实商品混凝土外观质量问题修补方案,确保工程质量、确保安全、文明施工,防止一切事故发生。 2、 物资及设备需求 修补施工所用的材料必须满足施工要求,应有一定的物资储备,根据工程结构物实体及商品混凝土外观质量问题的具体状态,及时购买所需材料,做好物资准备工作。其主要材料详见下表: 六、 具体修补方案 1、 蜂窝、麻面及露筋修补 1)、原因分析 产生蜂窝、麻面及露筋原因可能是商品混凝土拌合料中细料不够;振捣不充分;施工中在模板结合处漏浆;孔洞一般由钢筋密集,商品混凝土塌落度小,振捣不充分造成的商品混凝土结构中有的孔洞,钢筋局部裸露。 2)、处理方法 修补前,在商品混凝土表面用粉笔划出不规则的蜂窝、麻面及露筋的实际面积,并沿其周边外延2-3cm列为修饰范围。修补时,蜂窝、麻面部位利用小型锤斧工具,把修饰范围内的表皮砼剔除,并挖除该部位的表面浮浆,浇水湿润后进行打磨,最后对局部或连同大面范围,采用水泥干灰,干擦一遍。 露筋部位,利用小型锤斧工具,剔除表层浮浆,深度2cm-3cm直至露出密实砼为止。然后用水冲洗干净后刷水泥浆一遍,然后在外围支模后用10mm-20mm细石商品混凝土仔细填塞振捣密实(LG无收缩高强灌浆料拌合碎石),一天后拆除模板,贴薄膜养护。 2、 孔洞处理 1) 、原因分析 孔洞产生原因可能为商品混凝土塌落度过大,商品混凝土不能及时堆积,振捣过程中形成上层砼振捣,下层砼座流,而上层砼由于波纹管及钢筋密集,无法下落导致。 2)、处理方法 对于孔洞,要凿去空洞处薄弱松散部分及骨料突出颗粒,用 钢丝刷或压力水冲洗干净,保湿72小时后,在其表面先涂抹一层0.7-1.1的水泥浆;再在原有腹板与倒角处钢筋加部¢12@100mm钢筋网片(加筋网片详下图),然后在外围支模后用10mm-20mm细石商品混凝土仔细填塞振捣密实(LG无收缩高强灌浆料拌合碎石),一天后拆除模板,贴薄膜养护。 七

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