LW12-500型断路器缺陷分析 .docxVIP

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工程建筑学相关资料ENGINEERING ARCHITECTURE RELATED INFORMATION 工程建筑学相关资料 ENGINEERING ARCHITECTURE RELATED INFORMATION PAGE PAGE 1 LW12-500型断路器缺陷分析 一、 断路器重合未动故障   万顺二线B相发生单相接地故障,万全变#5031、#5032开关B相跳闸,#5032B相重合成功,#5031B相未成功,后手动合闸。为找到重合闸不成功的原因,同厂家技术人员对#5031开关进行如下检查: ①在正常压力下断开储能电机电源,对开关三相进行分闸操作,观察开关分闸后的压降及信号情况,结果三相压降均<3Mpa,B相最大,约3Mpa,无信号发出。 ②在最低工作压力(即,在接近打压压力还未打压时的状态)下断开储能电机电源,对开关三相分闸操作观察开关分闸后的压降及信号情况,结果:压降情况同①,并出现重合闸闭锁信号。③对开关液压机构泄压,观察各信号出现的压力值和对开关三相进行压力重调。   LW12-500型罐式断路器液压机构额定工作压力(32±0.7)Mpa,重合闸闭锁压力(30.5±0.7)Mpa,重合闸解除压力为(31.2±0.7)Mpa,合闸压力闭锁为(27.5±0.7)Mpa,合闸闭锁解除压力为(28.5±0.7)Mpa,合闸闭锁与额定最低压力最小压差为3Mpa,而分闸操作一次油压降<3Mpa,故正常分闸后不应、也不会出现合闸闭锁。   液压机构各结点压力值与出厂相比均发生了变化,合闸闭锁压力达29.3Mpa,>28.2Mpa(27.5+0.7)Mpa,而该相启泵压力为31.8Mpa,与合闸闭锁压差只有2.5Mpa,当线路故障时#5031B相液压机构正牌最低压力,开关跳闸后压降近3Mpa,会出现合闸闭锁信号。如果在重合闸闭锁脉冲收回前,合闸闭锁没有消除,断路器则不能正常重合。经检查,压力开关调节螺母松动是造成合闸闭锁压力值变化,重合失败的直接原因。   采取措施为首选编制《LW12-500型断路器小修作业书》,将对压力开关的检查及对操作压降的检查列入检查小修项目。检修作业书实施后,提高了设备检修质量,且多次在检修中发现并消除设备隐患,保证了设备运行安全。 二、断路器拒分故障   结合停电,对万全站变电设备及串补装置进行清扫检修。在对500kv断路器进行检修时,发现#5053A相在操作过程中未能正常分闸,80s后A相开关跳开。 1、故障的查找   在对#5053开关A相拒分原因分析检查时发现B相同样也出现分后即合。把开关控制回路断开,通过手动操作,A、B两相分后即合现象仍存在,确定断路机构故障主要原因是拒分,其中B相在操作几次后又恢复正常,A相虽经多次操作故障仍然存在。对A相一级阀解体检查发现,合闸一级阀内油泥较多,阀杆上存在锈迹,阀杆在阀体内动作不畅。随后对B、C两相一级阀解体检查,B相油污锈迹较A相轻,阀杆动作没有明显卡涩,C相油污最少,阀杆动作较为灵活。将阀体用汽油注册清洗后重新安装试验,故障消除。 2、原因分析   因合闸一级阀积污严重,致使行动不畅,合闸操作后不能机械复位 ,阀系统始终处于合闸状态,分闸操作后断路器立即进行合闸操作,开关拒分。如果分闸命令未及时取消,分闸阀继续执行分闸命令,断路器发生连跳。   对断路器液压机构进行解体大修时发现,液压油箱内可见积水,液压油劣化严重,储氮筒内部锈蚀严重,阀体有部分锈蚀,油路及油箱中油泥、铁锈等杂质较多。由此可看出,设备在安装时工艺控制不严,液压机构充氮及注油时未能对油箱及储氮筒进行干燥处理,致使液压油水分超标,并发生劣化,阀体在潮湿环境中锈蚀,最终导致阀体卡涩不能复位,开关拒动或连跳。 3、改造措施   为保证设备安全运行,对8台断路器安排液压机构大修。目前已完成4台,因气候原因暂时不能进行大修的另4台进行了换油处理,并清洗阀体。检修后效果良好。 三、断路器本体缺陷 1、 断路器罐内支持瓷瓶断裂故障 万全变二期工程在完成#5031开关安装,调试试验时B相接触电阻无法测量,即确定为断路器本体故障。随后解体检查,发现罐体内支持绝缘子断裂,灭弧室受撞击损坏严重。返厂检修确定故障原因为灭弧室中变直机构安装时尺寸发生偏差,机构拐臂撞击机构室挡板致使支持绝缘子受力断裂。据厂家要求,机构室变直机构拐臂间隙在分闸位置时与机构挡板间隙应为2-3mm,但解体实测时发现两个拐臂间隙尺寸均为零。因尺寸偏差,致使设备在分闸时原本应由液压机构工作缸承受25T的分闸操作用力转由变直机构挡板承受,并将此力直接传递并作用于中间支持绝缘子,厂家计算其产生的弯曲力矩高达100KNm,造成变直机构挡析板撞击变形,绝缘子断裂,动触头下沉;在随后的合闸操作过程中,下沉的动触头

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