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石灰石-石膏湿法脱硫装置调试及运行探讨
[摘要]我国近两年电厂新建机组迅猛增加,在短时间内需大量安装烟气脱硫装置。生产厂家为迅速抢占脱硫市场,对引进的国外技术没有时间进行总结和技术消化,包括脱硫系统设计、调试和运行方面。文章就沙角C发电厂脱硫装置在调试和运行操作中改进的工艺和技术作简单介绍,供同行参考并共同探讨。 [关键词]石灰石-石膏;温法脱硫装置;电厂 [作者简介]吴木林,广东省粤电集团有限公司沙角C电厂集控工程师,研究方向:脱硫设备的维护及管理,广东东莞,523900 [中图分类号]TQ111.1 [文献标识码]A [文章编号]1007-7723(2009)08-0021-0003 沙角发电厂C厂已建3台660MW燃煤发电机组,3套机组同时增设3套湿法石灰石-石膏烟气脱硫装置,系统设计最大处理烟气量2099745Nm3/h,脱硫效率大于90%。 该工程于2004年2月16日签订EP合同;同年4月16日完成初步设计,2005年4月份完成了所有施工图的设计。#3机组脱硫系统于2005年12月23日通过168试运行;#2机组脱硫系统于2006年6月16日通过168试运行;#1机组脱硫系统于2006年10月12日通过168试运行。 一、FGD装置主要设计参数 吸收塔设计形式:喷淋塔; 钙硫比:1.03tool/mol; 液气比:10.78L/m3; FGD人口烟气量:2099745Nm3;/h; FGD人口SO2浓度:≤1780mg/m3; FGD人口烟尘浓度:≤150mg/m3; FGD脱硫效率:≥90%; FGD入口烟温:≤180℃。 二、调试与运行中的主要问题和优化方案 (一)石灰石浆液制备系统 成品石灰石粉用密封罐车运至厂区,装入石灰石粉仓。通过石灰石给粉机将石灰石粉送入混合箱与滤水混合生成浓度为28%的石灰石浆,进入石灰石浆液箱。石灰石浆液箱中的石灰石浆通过石灰石浆泵输送至吸收塔。石灰石浆液制备系统设计为全厂3台机组脱硫公用系统,包括两套由星形下料器和螺旋输送机组成的出力为110t/h石灰石粉卸料系统,2台出力为80m3/h的石灰石浆液输送泵,每台输送泵的容量相当于全厂一台机组在BMCR工况时石灰石粉溶液的消耗量。 1.管道容易磨穿或堵塞容量不足。原设计中,两台石灰石浆液输送泵共用一条输送管道。由于石灰石浆液特殊特性,输送管道经常发生被磨穿漏浆的情况。由于没有备用管道,一旦发生管道被磨穿漏浆的情况,就被迫停泵,严重威胁到机组安全运行。而频繁的停泵,就使得残留于管内的石灰石浆液不断沉积,最终造成管道输送容量不足,影响脱硫效率。2009年我们新增了一条浆液输送管道,并增加一套清洗装置,两条管道互为备用,有效解决了没有备用和容量不足的问题。 2.石灰石浆液输送泵电机容量不足。近期石灰石浆液输送泵电机由于长期过流运行,造成电机温度高以致烧坏,导致供浆不足,影响FGD的正常运行。原石灰石浆液输送泵设计扬程71.5m,流量80m3/h,泵效率0.41。经计算,安全系数取1.2,在浆液密度1200kg/cm3情况下所需电机功率为54.63kW,而目前所配电机为45 kW,不能满足需要。 (二)FGD装置主系统 沙角C电厂脱硫增压风机为丹麦HOWEN制造的动叶可调式轴流风机。自运行以来,多台FGD增压风机都发生了喘振现象,机组被迫减负荷。通过分析发现在烟气脱硫系统投运初期,吸收塔阻力最小状态下,机组满负荷运行时,增压风机运行参数已达运行上限,人口、出口压差达2.2kPa(设计最大压差为2.4kPa)。烟气脱硫系统运行过程中,由于除雾器冲洗无法达到理想效果,GGH堵塞严重,吸收塔阻力不断增大,增压风机负荷不断增加,直至无法满足运行要求。而吸收塔阻力不断增大主要有以下几个方面原因: 1.除雾器的除雾效果差。吸收塔除雾器层塔内直径为16500mm,由两层除雾器构成,在2007年对#3机吸收塔进行大修时发现除雾层上堆满石膏浆垢。原除雾器支撑钢梁由500mm×250mm方钢均布6等分,每等分间距为2750mm。由于间距跨度过大,除雾层承载重量过小,堵塞严重,除雾层承重过大,导致除雾层坍塌。同时为了在现有情况下确保除雾器的除雾效果,沙角C电厂将除雾器的型式由现在的平板式改为屋脊式,以增大除
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