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BXK2350L 数控定梁龙门加工中心垂直度超差问题的修复
[摘 要]BXK2350L型数控定梁龙门加工中心在铳削
CK514 立式车床床身底座侧面 390*65mm 的圆孔时, 圆度超 差。重新调整机床水平,恢复几何精度,满足加工要求。
[关键词 ]铣削床身底座 圆度超差 检查精度 调整水平 中图分类号: TD327.2 文献标识码: A 文章编号: 1009-914X (2014)19-0036-01
恢复几何精度
一、故障现象:
我公司使用制造的 BXK2350L 型数控定梁龙门加工中 心,在铣削 CK514 立式车床床身底座侧面? 390*65mm 的圆 孔时,图纸上圆度公差要求为 0.03mm ,精镗之后实际圆度 为:0.25mm,加工零件精度超差,不符合要求。
二、故障分析及排查: 圆度超差首先想到的就是机床方滑枕相对于工作台不 垂直,再者就是机床水平扭曲超差。
参照江苏多棱出厂合格证明书及《龙门铣床检验条件精 度检验》主要检查三项精度, G5 项精度: 1)Z 轴轴线运动 和 X 轴轴线运动间的垂直度, 公差范围为: 0.02/500mm ;2) Z 轴轴线运动和 Y 轴轴线运动间的垂直度,公差要求为:
0.02/500mm; G4 项精度:主轴箱沿 Z 轴轴线运动分别在平 行于 X 轴轴线的 X-Z 垂直平面内及平行于 Y 轴轴线的 Y-Z 垂直平面内的直线度; 以及 G10 项精度: 主轴旋转轴线分别 在 X-Z 及 Y-Z 平面内对工作台面的垂直度。
取 600*600mm 直角尺及千分表, 按照下列图示 1 检测 Z 轴轴线运动和 X 轴轴线运动间的垂直度及 Z 轴轴线运动和 Y 轴轴线运动间的垂直度,实测精度分别为 0.25/600mm 、
0.10/600mm ,主轴向前倾斜, 并且两个方向分别推动方滑枕, 千分表都有明显的晃动。接着按照图示 1 方法检查:主轴箱 沿 Z 轴轴线运动分别在平行于 X 轴轴线的 X-Z 垂直平面内 及平行于 Y 轴轴线的 Y-Z 垂直平面内的直线度; 最后按照图 示 3 方法检查: 主轴旋转轴线分别在 X-Z 及 Y-Z 平面内对工 作台面的垂直度。因此造成加工工件圆度超差的主要原因为 机床垂直度超差。
该设备主要承担我集团 CK 系列数控车床床身及新产品 试制床身铣屑的及孔系加工,主要为粗加工及半精加工工 序,因此在加工时铣屑量比较大,该机床所承担的品种并不 是很多产品较为单一,因此滑枕运行的行程较为固定,再者 该设备 05 年投入使用后一直实行双班制自 2010 年 7 月份之 后开始实行三班制,使用频繁,因此镶条磨损较为严重,这 也是导致垂直度超差的主要原因。
三、解决方案及措施:
该设备采用的是独立地基并且 Z轴导轨与丫轴采用四面
密合接触的方法,方滑枕上下各采用两面各四个镶条接触, 方滑枕在伸出加工时有足够的刚性并且切削平稳。之前分析 造成此次问题的主要原因为垂直度超差,为了能彻底恢复机 床垂直度,并且使机床几何精度能够达到出厂要求,满足加 工需求,本次维修主要就是调整机床几何精度达到工件加工 要求。
BXK2350L 型数控定梁龙门加工中心并且该机床地基使 用独立地基,因此震源较小。恢复几何精度先将机床地基周 围脚踏板拆掉, 接着调整机床水平, 将 Z 轴移动在 X-Z 平面 及丫-Z平面内的扭曲调整到 0.02/1000mm。将水平扭曲调整
好之后,接下来就是恢复垂直度。之前分析造成垂直度超差 的主要原因为镶条磨损,因此恢复垂直度也就要重新配刮镶 条,方滑枕上下共 8 个镶条,配刮接触面在 25*25mm 上不 少于 6 个接触点, 配刮装好之后先检查主轴箱沿 Z 轴轴线运 动分别在平行于 X 轴轴线的 X-Z 垂直平面内及平行于 丫 轴 轴线的丫-Z垂直平面内的直线度,直线度为 0.008/500mm ;
然后再检查 Z 轴轴线运动分别在 X 轴轴线运动间的垂直度及 丫轴轴线运动间的垂直度,垂直度为 0.012/500mm。以上两
项精度符合出厂精度后检查主轴旋转轴线在 X-Z 平面内及 丫-Z平面内对工作台面的垂直度, 精度在0.005/500mm以内。
然后按照出厂合格证检查其它精度,均在范围之内,本次几
何精度的恢复就此完成。
将机床几何精度恢复之后, 试加工 CK514 立式车床床身 底座,加工精度符合图纸要求。
参考文献
[1] GB/T19362.1-2003 《龙门铣床验收条件精度检验第 一部分:固定式龙门铣床》 .
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