生料立磨振动原因分析.docxVIP

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生料立磨振动原因分析 生料立磨振动原因分析 蒋能斌,等:生料立磨振动原因分析 中图分类号:TQ172.63文献标识码:B文章编号:1007-0389(2008)02-0055-01 生料立磨振动原因分析 蒋能斌,张成虎(新疆青松水泥有限责任公司,新疆 立磨振动导致停机过程及主要原因分析我公司2000t/d新型干法生产线的生料立磨是德国进口的MPS3750B磨。2007年8月3日立磨振动加剧,振动值已超过2.5mm/s且振动呈周期性,磨辊每转一圈振动一次。在调整无效的情况下只得停机检查,结果发现#1,#2磨辊辊皮下陷共六块,拆下后发现辊子母体也已下陷10~20mm,磨辊紧固螺丝断了一根。分析主要是由以下原因造成: 由于破碎机原因,2007年6(1)入磨粒度偏粗。 月至8月入磨粒度在100~200mm,最大有接近 乌鲁木奇830021) 成磨辊转一圈的周期性振动。 一是研磨压力长期控制太高(产(4)操作问题。 量180t/h对应压力框架的压力18MPa,190t/h对应 19MPa的压力),加剧了立磨的磨损;二是由于磨损 曲线的不对等,同时降低了挡料环高度,因此料层厚度太薄,加剧了立磨的振动。 金属探测仪、三通阀的不(5)除铁系统的影响。 正常工作对立磨的影响较大,铁块入磨后不但损坏刮料仓刮板,而且对磨辊和磨盘衬板有严重的损害(硬性碰撞产生缺口)。 300mm,远超过立磨设计要求的<80mm的进料粒 度,这是造成立磨损坏的最主要原因。而造成入磨石灰石粒度偏大的原因:一是黑石灰石入破碎机粒度大、硬度大,破碎机不易破碎,并导致锤头磨损严重、安全门损坏;二是破碎机锤头供货不及时,锤头质量差,不能及时更换锤头;三是因破碎机原因造成的大块物料又没有及时清理。 (2)磨机磨辊及磨盘衬板严重磨损,这也是造成振动的主要原因之一。该立磨于2004年10月试车,至2007年4月运行时间已近10000h(根据相关资料介绍,立磨磨辊及磨盘衬板使用寿命在经与8000~13000h),磨辊及磨盘衬板磨损已严重。德国公司联系,于2007年4月进行立磨辊皮翻面使用,计划2007年10月再进行衬板全面更换。翻面使用运行三个多月后,磨机磨辊及磨盘衬板磨损非常严重,导致立磨振动加剧。经实测,磨盘衬板磨损最大值已达70mm,磨辊衬板最大磨损40mm,已达到更换新磨辊皮和磨盘衬板的极限程度。另外,由于磨内衬板磨损严重,磨辊运行轨迹曲线发生变化,三个磨辊不同程度向内倾。磨损区域移至磨盘中心方向,致使磨辊向磨盘中心偏移,当压力施加到磨辊上时,磨辊就直接压到磨盘内侧衬板上,引起硬碰硬振动。 (3)磨辊不圆。由于磨机长期振动偏大,其中 (1)优化操作,使系统运行处于较佳状况。第 一,要定期调整破碎机间隙,及时更换破碎机锤头,严格控制石灰石入磨粒度在80mm之内。第二,要严格控制料层厚度控制在60~80mm,并加强操作,控制好入料量、系统风、压差。第三,要求每班对磨内加水系统进行一次定期检查,每月对磨辊校零位检查。第四,要控制压力框架压力不超过18MPa,确保立磨产品细度控制(80μm方孔筛筛余)在20%以内,以满足回转窑的煅烧要求。第五,正常运行时,要严格控制磨机振动值在1.5mm/s以内;振动值超过 1.75mm/s时,中控显红色报警,连续显红20min应 停机检查进料粒度、磨内是否有异物、加水系统、压力框架、液压系统、刮料仓刮板、关节头、缓冲器等是否正常;振动值超过2.5mm/s,立磨自动跳停,按设备事故处理。 要实施设备的计划检修制度,具体包括: 窑产量差,把挤出的①由于回料仓已做好,利用磨、 时间(生料均化库料位在25m以上),安排立磨6~8h的检修,设备保养工作,形成一个制度保持设备完好,特别是要定期安排紧固磨辊螺丝;②定期(每月安排一次)检查磨辊磨盘的磨损曲线并作好档案资料,当磨损到一定程度进行专题研究衬板的更换问题;③定期检查液压系统工作状况并作好技术资 (下转第74页) 2008年第2期 1,#2辊因螺丝松动,造成辊皮松动,磨辊衬板与母体之间形成挤压变形(变形量达10~20mm),从而形 刘实忠,等:巧用尾矿和工业废渣生产环保型水泥 和人工焙烧,发生脱水和分解反应,形成偏高岭石和无定性SiO2、Al2O3后活性增强;钢渣经过超细粉磨,可作为水泥高活性混合材料,提高水泥流动性,利于混凝土施工[1],但要注意钢渣中的游离氧化钙问题;煤矸石通过采用硫酸盐和强碱复合激发剂,可生产高煤矸石少熟料(掺量20%)水泥[2];明

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