如何提高通风风管制作、安装合格率QC成果.pptx

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一、工程概况;二、小组简介;三、选题理由;四、现状调查:;根据不合格点汇总表绘出排列图: 绘图人:王章源 绘图日期:20017年7月9日 根据排列图分析,可以看出,在各项影响因素中,“外径超标”所占比例最大,达到85.6%,因此,“外径超标”发生的偏差是风管扭曲的主要因素。;五、目标确定;六、原因分析;七、要因确定;末端因素二:质检人员巡查不到位 20017年8月1日唐喻胜抽查了质安检查人员情况,同时核对了项目部专职检查人员,检查结果如下:;末端因素三:送料台没有限位 钢板下料是制作风管的第一步,下料尺寸是决定风管是否合格关键的一道工序,其允许偏差为±1mm。若钢板下料尺寸有2mm的偏差,在折成风管后,其对角线偏差达到5mm。负责本项工作的白登仕协同加工班人员于2017年7月12日对下料钢板进行检查,发现剪裁出来准备下道工序的板材与手工画线的规格有差距,检查结果如下: ;末端因素四:咬边口磨损过度 由于我们采用的是手动机械,咬边时由二名加工人员手扶钢板,顺咬边边随滚轴移动。由于手动用力不一,可能加快机械咬边口的磨损,在机械进场前未对磨损情况进行鉴定,经检查该咬边机制作出的半成品板材后,2017年7月13日小组成员孙学峰对咬边机磨损情况和咬边情况进行测量,见风管咬边偏差检查表: ;通过检查表时,咬边磨损问题对风管制作的整体质量有较大影响,直接影响咬口的尺寸,直接影响风管合格率。 结论:是要因。;末端因素五:材料进场未校直 风管加工法兰角钢在使用前进行校直,使用有弯曲度的角钢加工成的法兰存在组对偏差,在连接时容易使风管变形。 对风管法兰的检测,QC小组制作了一个12mm钢板检测平台,对钢板进行抄平,利用平台对钢板进行检测,法兰平直度为±1mm,附角钢法兰检查表: 附图:检查平台;从检查表中可以看出,已制作好的角钢法兰经过检测,发现加工存在一定误差,但误差比例较小,符合风管法兰制作要求。 结论:非要因。;末端因素六:翻边宽度不一致 在风管板材拼装成矩形后,与法兰连接翻边,翻边的宽度将会影响风管是否为正矩形。2017年8月3日小组成员柯勇对加工车间??管的翻边情况进行了检查,检查结果如下:;末端因素七:法兰配孔错位 风管连接法兰配孔应中心全部一致,2017年7月13日QC小组成员对法兰配孔进行检查,检查结果如下:;末端因素八:接合处橡胶板压到翻边 二片法兰拼装时,中间粘合橡胶板是加强风管的严密性的措施。在法兰宽度面,风管翻边不小于6mm,以一个40角钢、1.0mm钢板制作为例,法兰翻边处比没有翻边处厚1mm,如果橡胶板粘合时压到翻边上,则会使拼装风管发生一定的偏差,当一条风管过长时,其累积误差将很大。2007年8月6日,小组成员李亮对半成品风管橡胶板粘合情况进行了测量,结果如下:;八、制定对策;九、对策实施;根据布置图,现场由柯勇负责联系一名电焊工进行焊接固定,二根限位槽钢间距为1200mm,根现行板材宽度进行制作,焊接完成后,小组成员又对焊接尺寸进行了复核,结果如下:;同时,小组成员白登仕认为,加工车站光照度不足,剪板机剪口处能见度较低,应增加照明设施。经小组讨论,决定在剪板机上方安装400W照明灯,使操作工人视线更加清晰,为此解决了照明亮度问题。 经过对策的实施,我们对效果进行了检查,QC小组成员对裁剪出来的板材进行了测量,测量结果如下表:;对策实施二:修复咬边机磨损 实施阶段:20017年7月16日~2017年7月17日 负责人:张保礼 白登仕 措施: 针对该因素,活动小组向项目领导提交申请报告,要求更换咬边机的咬口部件。项目部领导非常重视,立即同意,并安排物机部门购买同规格的配件进行更新。2017年7月14日,更换部件完成,并对机械进行了调试。 在调试完机械后,小组成员孙雪峰提出,目前咬边作业人员咬边的操作情况:在风管剪板完成后,由二名工人抬起钢板,一名工人帮扶,直接将钢板放入咬边机,随着咬边机的轴承滚动,钢板从咬边机一侧进入,另一侧出来后,咬边工作完成。孙雪峰认为,如果咬边时,操作人员放平咬口机的钢板在滚动过程中不水平,仍然会使咬口磨损,如果磨损较快,将会使维修费用增加。经过小组讨论,大家一致认为,在咬边机端安装与其水平的钢制平台,将料板置平平台,可减少咬边机的误差率。;方案确定后,小组成员马上组织实施,制作了钢制平台:钢制平台制作完成后,由作业人员进行咬口作业,并对咬口的板材进行检查测量,测量结果如下: 钢制平台图片:; 风管咬边偏差检查表 ;对策实施三:解决法兰配孔错位问题 实施阶段:2017年7月13日~2017年7月15日 负责人:陈强 措施: 针对出现孔心偏离问题,小组成员迅速组织讨论会,就此问题进行讨论。为什么会出现孔距偏离?而且有较大的偏差?小组成

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