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大路口变 #1 主变大修总结报告
郑 杰
一、基本情况
辰溪电力公司大路口变建设于 2001 年,共有 2 台
主变,#1 主变型号 SFS7-31500/110kV,是贵阳变压器
厂 1994 年 8 月产品,于 2002 年 5 月投运,现已运行
12 年。在运行过程中,曾经历过两次短路故障冲击,
由于负荷紧张,电网结构等原因, #1 主变一直是高负
荷、重载运行,不能开展吊罩大修。在辰溪电力公司
7 月份成功实施了城区负荷分配, 转移了近 4000kW负
荷至 110kV辰溪变后, 才具备了 #1 主变实施吊罩大修
的基础条件。
为确保供电的可靠性和安全性,对其大修是十分
必要的,在经过认真准备,多方协调,请教市公司专
家,并得到检修试验业务室积极支持,公司领导决定
对#1 主变进行大修。
二、检修目的
#1 主变运行至今已经有 12 年,按规程要求在投
运 5 年内或每间隔 10 年需开展大修 1 次,#1 主变早
已超过检修周期。而且 #1 主变存在以下缺陷:
渗漏油严重( 1)
渗漏油严重( 2)
35kV B 相套管桩头滑丝、变形、渗油
玻璃管油位计脏污,不利于运行人员巡视,观察。
本次检修主要目的为更换全套密封件, 消除 35kV B
相套管桩头滑丝、变形、渗油等缺陷,开展诊断性电
气试验。通过吊罩检修消除隐蔽缺陷,确定设备电气
性能、健康水平。避免因缺陷得不到消除,导致故障
停运引起事故,提高设备安全性、可靠性、经济性。
保证电网安全、设备安全。
三、组织管理
为保证大修的顺利完成,公司对此次大修任务高
度重视。在大修前,进行了充分的准备。一方面按照
变压器大修的要求,及中华人民共和国电力行业标准
《电力变压器检修导则》 (DL/T 57395 ),结合大路
口变电站 #1 主变的缺陷和可能会本次大修工作中出
现的一些问题,认真组织编写了 #1 主变大修的《施工
方案》,经公司生产领导审核, 报市公司生产副总批准。
认真按照标准化作业流程编写《工作票》 、《工序质量
卡》,组织管理、 安监、调控、运行、施工等各个单位、
部门召开检修前协调会,对本次大修吊罩任务作了详
细的分工安排,让各单位了解工作安排、明确工作任
务。做好开工准备;另一方面在厂家及兄弟单位的紧
密配合下,积极组织大修所需材料、配件,例如滤油
机、油罐、套管架等, 保证主变大修工作的顺利开展。
这次主变大修,严格按照标准化作业流程进行变电设
备检修,检修中对人员及安全管理、 检修工器具管理、
现场布置等相关工作都按照标准化要求进行。
四、安全措施
安全工作始终是工作的重中之重,为了安全、优
质的完成此次主变大修任务,辰溪公司坚持“安全第
一,预防为主”的方针,在 #1 主变大修过程中,工作
负责人每天开工前召开班前会,进行工作进度布置、
危险点和质量控制点分析,在现场按照主变大修施工
方案的要求组织工作, 确保生产安全, 控制检修质量,
每天收工后召开班后会进行总结和安排;同时认真细
致地做好个人安全防护措施、现场安全保护措施和各
种安全隔离措施,实现了大修安全的能控、可控、在
控。根据大修现场实际,制定切实可行的安全措施。
1、开工前,工作负责人对工作班成员开展“三
交”,交待工作任务、停电范围及安全措施。 细致做
好安全防护措施。例如在# 1 主变的工作区域四周设
置硬质围栏,做到
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