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提高NSE曲轴动平衡合格率
南京汽车集团有限公司动力总成技术支持部
---“NSE曲轴”QC小组
NSE发动机是“上南合作”后,上海汽车自主研发的发动机,曲轴是发动机中作高速定轴转动的重要零件。曲轴的动平衡就是为了调整处于不平衡状态运动曲轴的质量分布,使它成为平衡状态,以提高发动机的性能而采取的工艺措施.
NSE曲轴生产线投产以后,连续几个月曲轴动平衡时,发现曲轴动平衡合格率不高,产生部分废品,造成浪费,降低生产线的JPH,影响产品效益.
为了提高产品质量,消除浪费,减少无效劳动,提高生产线的JPH.QC小组成员针对曲轴动平衡合格率不高现象进行深入分析研究,将«提高NSE曲轴动平衡合格率»作为小组活动的攻关课题
1.5L曲轴
小组名称
动力激情澎湃
组 长
柏立志
课题名称
提高NSE曲轴动平衡合格率
课题类型
现场型
注册号
NJ09-07
注册日期
2009年10月
活动时间
2009年10月-2010年4月
活动次数
14次
出勤率
100%
TQC教育
培训32小时/人年
小组成员情况
序号
姓 名
文化程度
岗位
组内职务
小组分工
1
柏立志
专科
ME工程师
组长
整体策划
2
董正荣
本科
制造工程经理
组员
方案审定
3
刘朝军
专科
现场工程师
组员
制定计划,人员安排
4
吴忠意
专科
维修工段长
组员
机床精度调试
5
陈祥南
中技
曲轴加工组长
组员
具体实施
6
许安
中技
操作工
组员
效果验证,检测
7
顾小忠
本科
ME工程师
组员
QC诊断
8
周明
本科
高级工程师
组员
数据统计、分析
公司目标
提高产品质量,减少废品、降低成本。提高经济效益
质量现状
NSE曲轴线1.5L曲轴动平衡合格率每月82%左右,造成废品率具高不下,浪费刀具,辅料.浪费工时
造成的危害
★造成损失:由于动平衡合格率不高,按单班300计算,损失费(300X16%X40+其它=2070元)
选定课题
提高NSE曲轴动平衡合格率
制表人:柏立志 日期: 2009年10月25日
2009年7-10月NSE曲轴动平衡合格率统计
月份 品种
7月
8月
9月
10月
1.5L曲轴动平衡合格率
81%
83%
80%
84%
调查1:
QC小组对NSE曲轴线SQP后1.5L曲轴和N4曲轴线1.4L曲轴线2009年7-10月份动平衡合格率进行统计:
结论:通过对折线图分析得出2009年7-10月NSE曲轴线1.5L曲轴动平 衡合格率平均只有82%,远低于N4曲轴线1.4L曲轴动平衡合格率,为了降低废品,提高产品质量,需对1.5L曲轴动平衡合格率不高的原因进一步分析调查.
调查2:
2009年11月,QC小组对NSE1.5L曲轴动平衡不合格工件的原因进行分析,统计
NSE发动机是上汽乘用车重点项目:NSE曲轴动平衡是曲轴生产线的重要工序,需定期分析动平衡合格率。QC小组对NSE曲轴生产线动平衡合格率进行调查
频
率
数
累
积
百
分
数
结论:由排列图得出曲轴初始不平衡量较大,是曲轴动平衡合格率不高
的主要症结.
QC小组成员于2009年11月28日召开专题会议,对本次攻关活动进行可行性分析,结果如下:
设备分析:设备采用带有CAB950先进测量系统的SCHENCK全自动动平衡机,同时配备上海申克的手动返修平衡机,理论上曲轴动平衡合格率是可以保证的。
工艺分析:采用钻曲轴几何中心孔(中心孔为R圆弧),与动平衡机有数据校正接口,可以优化动平衡初始不平衡量。
同行业水平:南京N4曲轴生产线1.4L和1.8L动平衡合格率目前为96%,上海大众1.4L曲轴线生产曲轴目前动平衡合格率为97.5%
人力资源:有丰富经验的工程师,操作工,机械调试人员,有充分的人员保障
将1.5L曲轴动平衡合格率提高到98%,QC小组成员认为是完全可能的
历史水平:。NSE曲轴(1.5L)2009年10月200根批次曲轴动平衡合格率达到95%
2009年11月28日召开专题会议,确定了此次质量攻关目标,在4个月内
将NSE曲轴(1.5L)动平衡合格率由目前的82%提高到98%以上.
现状
目标
物料
曲轴初始不平衡量较大
毛坯错模,平衡块尺寸偏大,余量不均匀
毛坯补缩不好,造成组织缩松缺陷
摸具和壳模磨损
钻中心孔位置调整方法不正确
动平衡前轴向加工余量不均匀
环境
毛坯铸造时控制不好
毛坯成型不好,轴颈尺寸超差
机床支撑轴瓦和工件上油物没有及时清理
照明亮度不够
设备
驱动皮带张力调整不正确
标准曲轴偏差
机床测量精度标定不准确
机床压块磨损
人员
工艺执行不好
方法
设计有缺陷
造成4\5平衡块偏重
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