MSP430系列单片机系统工程设计与实践MSP430系列单片机系统工程设计与实践印制电路板分层改善研究.pdfVIP

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  • 2021-09-14 发布于北京
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MSP430系列单片机系统工程设计与实践MSP430系列单片机系统工程设计与实践印制电路板分层改善研究.pdf

■质量与标准 QualityStandard 编者按:陈闰发先生写的申请清华大学工程硕士专业学位论文“印制电路板分层改善研究”是一篇好论文。论文较 全面地概述和总结了PCB分层的机理和研究现状,特别是结合公司的实际——面临无铅化的要求和生产成本的制约——在 常规的覆铜板材料等基础上,进行了影响分层因素(子)的深入研究,明确和掌握了各种影响分层因素的程度与条件,总 结出三种应用方案,针对不同产品类型和客户要求,运用不同解决方案,达到解决分层的问题,而不是从提高材料的等 级等方法,并获得十分可观的效益!这种研究和解决无铅化引起PCB分层的方法是很值得提倡的方向。同时,从论文的 写作结构和内容(解决工程问题的研究角度)看,论文的结构、内容、编排、写作技巧和观点阐明等是清晰而流畅的,值 得PCB业界、特别是工程技术人员一读! 注:文章进行了对“专业名词”、“用语”和“缩语略”以及明显错误等(如绿油改为阻焊油墨、纵横比改为厚径比、 除胶渣改为去钻污等;玻璃化温度TG改为Tg等)的修改;并删去了“目录”、“图录”和“表录”等,便于作为本杂志 的内容发表。 印制电路板分层改善研究 陈闰发 (清华大学工业工程系,北京 100084) 摘 要 随着欧盟RoHs法令从2006年7月开始实施,印制电路板装配不得不随之无铅化,传统已使用超过50年的 63Sn/37Pb焊接材料被SnAgCu(Sn96.5%/Ag3.0%/Cu0.5%)代替,熔点由原来的187℃提升到217℃,相应的焊接温度由 220℃~230℃提升到240℃~260℃,印制电路板必须经历熔点以上的焊接时间多出了50多秒,印制电路板吸收热大增,印 制电路板必须提高耐热性能与之配合。在过去的一年中,印制电路板分层问题一直困扰着电路板制造商。 印制板分层的机理是电路板吸热后,不同材料之间产生不同的膨胀系数而形成内应力,如果树脂与树脂,树脂与铜箔 的粘接力不足以抵抗这种内应力将产生分层,所以解决分层的思路是: 1.生产流程控制尽可能保证板子有最佳的抵抗内应力的能力; 2.使用性能优越的材料减少内应力。 文章希望通过研究,在成本和品质双重约束下,找到最佳的解决方案,用最低的成本来解决分层问题。思路是从研究 分层的原因着手,通过实验设计的方法,对分层的因素从材料选择、印制电路板制造过程控制到电路板装配的整个过程, 进行系统分析。 本研究项目耗费25万元的试验材料成本,历时三个多月,最终从成本和品质控制,提升公司竞争力的角度,提出解 决分层的三套方案。 在将实验结果运用到A公司的实践中后,产生了良好的经济效益,每月减少客诉成本约30万元,减少成本浪费约80 万元,取得超过预期效益。 关键词 分层;无铅焊接;实验设计;印制电路板 中图分类号:TN41文献标识码:A 文章编号:1009-0096(2008)04-0031-26 Study of Improvement about Delamination of Printed Circuit Boards CHEN Run-f a Abstract Because EU RoHs instruction became effective, the solder paste of printed circuit board assembly must be 3 1 lead-free material. The solder paste of 63Sn/37Pb that had used about 50 years had been replaced by SnAgCu (Sn96.5%/ Ag3.0%/Cu0.5%). The Melting point is increased from 187℃to 2 17℃, accordingly, the temperatureof PCBA had to be increased from 220℃~240℃to 240℃~260℃, and the time of PCB

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