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化学水处理装置的优化运行及改进措施.pdf

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化学水处理装置的优化运行及改进措施 摘要:尼龙 66 盐生产需要纯水,中国神马尼龙 66 盐公司的纯水系统在投产时遇到一些设计 不当及运行不合理的问题,影响生产。在分析存在问题的基础上,采取一些改造措施,从而 保证了纯水装置的正常及低耗运行。 关键词:尼龙 66 脱盐水 纯水   尼龙砧盐公司动力厂化学水装置负责供给 2 台 75t 锅炉及厂区其他各用户生产用脱盐 水及纯水,水处理质量的好坏直接影响锅炉的安全稳定运行和 66 盐水溶液的质量。从 1998 年 4 月投产以来,由于设计、设备原因及生产运行经济不足等,我们遇到很多问题,为此进 行了大量技术改造,对运行设备、再生系统、交换器、冷凝液系统等多方面进行了改造完善, 现将这 4 年来的技术改造、运行情况、遇到的问题及处理情况做一个简要的介绍。 1 工艺流程   化学水装置包括脱盐、冷凝液回收两大系统。   脱盐系统为二级除盐系统。   其中阳床为双室浮动床,阴床为单室浮动床。 2 存在问题及其处理方法 2.1 酸碱再生系统 2.1.1 卸酸碱平台   酸碱系统供阳床、阴床,混床再生及中和池再生废水中和。   原设计卸酸碱平台仅 0.4m 高,且较平坦,实际使用时,槽车内酸碱很难卸干净。我们 根据实际情况将平台加高到 0.92m 高,将坡度由 2 %增加到7.5 %满足了使用要求。 2.1.2 再生用碱   生产初期,再生用烧碱为隔膜碱(30 %),含氯化钠过多,且经检验铁离子超标。因为Cl- 易被树脂吸附,不易被洗脱出去,会降低树脂工作交换容量,缩短运行周期,使出水水质 下降[1]。杂质含量过多逐步沉积,严重时把地下输碱管道堵死,几乎造成全厂停车;含铁 离子多会使树脂污染,铁中毒。运行不到半年我们根据实际情况决定将隔膜碱改为离子膜碱 (两种碱主要成分含量对比见表1),解决了上述问题,取得很好的效果。 表 1 两种碱主要成分含量对比 种类 w(NaOH)/% w(NaCl)/% w(Fe2O3)/% w(Na2CO3)/% 隔膜碱 30.0 5.0 0.01 0.6 离子膜碱 30.0 0.01 0.0005 0.06 2 .1.3 再生系统设备   酸碱再生系统主要运转设备是酸碱计量泵。酸计量泵原设计为 MJ4 型隔膜计量泵,由 于浓盐酸(31 %)具有很强的腐蚀性,而计量泵由于质量原因,隔膜经常损坏,造成计量泵 泄漏,泵部件经常损坏,造成无法使用,不仅增大了检修工作量,也无法保证正常生产;碱 计量泵原设计为 ZJ4 型柱塞计量泵,后因烧碱含杂质多,经常堵塞管道,使计量泵无法正常 运行。   由于原始设计既有计量泵,又有喷射器,造成重复,因此,我们根据实际经研究决定, 不用计量泵,将酸碱管线绕过计量泵,直接接至喷射器,解决了问题,使用至今,效果良好。   根据其他同类企业化学水装置的情况看,如果计量泵质量可靠,则可选用,否则,宜直 接选用计量箱加喷射器。 2 .1.4 酸碱管线   碱管线原设计为碳钢管,时间长了产生腐蚀,从而产生铁离子,进人阴床、混床,造成 树脂铁污染,我们将碱系统管线改为不锈钢管,消除了这个不利因素影响。   原设计盐酸再生系统所用管道为碳钢衬胶管,由于村胶质量问题,加上施工时处理不太 妥当,以及浓盐酸对管道的侵蚀,系统运行仅几个月,酸管线经常泄漏,需频繁处理,几天 就有一次,严重时造成失效床体无法及时再生,严重影响生产。后经讨论研究,我们将与浓 盐酸接触的管线全改为 PVC 塑料管,经过 2a 的运行,酸再生液管线开始泄漏,我们又将从 酸喷射器至阳床的管线改为订制 的耐酸耐压玻璃钢管线,彻底解决了酸再生系统泄漏问题。   根据同类企业的运行经验,原设计酸管线为碳钢衬胶管材的,在运行过程中绝大多数都 改为玻璃钢管或碳钢村四氟管,而碱管线绝大多数都改为不锈钢管。   冬季,由于酸碱罐区在室外,本地气温最低能达到-10℃,而 30 %烧碱在0℃达到固液 平衡状态[2],造成系统管道及设备内碱结晶,系统无法正常运转,严重影响生产。根据这 种情况,我们在酸碱区增加了采暖,对碱管线增设了 φ15 伴热钢管,解决了碱结晶问题。 2 .2 水处理设备问题 2 .2 .1 混床再生   原设计阳、阴床再生用喷射器为 2 套酸喷射器,二套碱喷射器,混床失效再生时使用阳

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