QC活动提高仰拱施工效率培训课件.pptx

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中铁二十一局集团大连铁路枢纽改造工程 SN2标段项目经理部二分部 ; 前言; 一、工程简介 1、工程概况 新建广宁寺隧道位于大连市保税区境内,隧道通过低山及剥蚀丘陵区,地貌 形态较复杂,沿线所 经过之处山峦叠嶂, 沟谷纵横,地形起伏 较大,部分丘前缓坡 及丘间沟谷中被第四 系地层覆盖,地势总 体呈北高南低,微向 海岸倾斜。;二、小组概况 ;三、小组成员 ;四、选题理由 ;隧道由中铁二十一局第一工程有限公司修建,全长1165m,洞身最大埋深约23m,最小埋深一般约5~15m。设计纵向施工缝留置在水沟电缆槽盖板以上10cm处,且仰拱及仰拱填充需分层浇筑,故在施工中,需先浇筑仰拱,应业主丹大公司工期及质量要求,对隧道展开QC活动,目的提高仰拱施工效率。;五、现状调查 根据丹大铁路公司要求“衬砌作业宜采用先修仰拱,后修边墙和拱圈的由下而上的修筑方法”。且仰拱一次成型至设计纵向施工缝位置,避免人为产生过多的纵向施工缝及与设计位置不符的情况, ;纵向施工缝距仰拱底面落差达2.9米,在两侧形成较高且陡的边墙,其混凝土施工困难。;在以往的隧道施工中诸多采用此法,未能完全达到设计要求。;;六、目标确定 ;七、目标论证;;八、原因分析 结合以往隧道施工特点,小组内部讨论分析仰拱施工存在的问题集思广益,找出问题逐个剖析。小组共找出8个末端因素,并逐一进行确认;;确认1 人工配备不合理 ;确认2 技术交底不彻底;确认3 施工机械较为简单 ;确认4 模板材料配备不合理;确认5 施工作业面狭小,人员操作困难;确认6 仰拱模板固定周期长 ;确认7 混凝土施工困难,浇筑时间长 ;确认8 仰拱几何尺寸难以保证及混凝土振捣不充分 ;通过对以上6条末端因素逐条分析确认, 最后确认出3个要因: 1、仰拱模板固定周期长 2、仰拱混凝土浇筑时间长 3、仰拱几何尺寸难以保证及混凝土振捣不充分;九、找出主因 仰拱施工时无法承受来自混凝土的压力,不能展开较大段落的仰拱施工,混凝土施工困难,振捣密实难;分析原因,其主要是受隧道衬砌几何形状影响,边墙模板及仰拱模板无稳定支点,造成模板无法承受来自混凝土施工时的自重压力,施工时易发生跑模或爆模现象,施工进展缓慢;若采用小段落施工,则造成施工缝增多,且耽误时间,与现在常用的9~12m衬砌台车无法在环向施工缝上相对应。;十、制定对策;对策表一;对策表二;对策表三;十一、对策实施;整体式模板左视图;整体式模板左视图(局部放大);绘图:陈家宾 审核:周礼平 时间: 2013年07月15日;自行设计加工的矮边墙模板;十二、效果检查;安装就位的矮边墙模板;仰拱及边墙混凝土正在施工;仰拱混凝土施工完毕;浇筑完毕的矮边墙 ;分层浇筑完毕后的仰拱与填充层; 经实际施工验证:经过此方法加工后的模板可以一次进行仰拱施工循环达12米,极大地减少了施工频率,提高了施工效率,又满足了设计要求。其自身重量达6吨,且可以同时固定边墙弧形模板及仰拱浮型模板,其稳定的支架在施工时又提供了更多方便的加固点,以防止在施工时发生跑模情况。;;加工此钢模板消耗钢材(成本);完成产值情况对比(一个月);完成产值情况对比; 2013年9月10日~10月26日,运用QC小组的新方案、改进操作工序以及使用新工具后,施工作业队共完成了144米仰拱施工任务。经统计实际目标值在时间上比预期值减少3个小时,总时间缩短16小时,在人员投入上共减少6人。 ;1、加工此套整体式仰拱模板支架投入: a、人员:5人 b、时间:7-10天 c、钢材总计:4.88万元 d、零星小料计:200元 e、按每人工每天工费180元计,此套模板成本投入约5.8万元 2、以广宁寺隧道作分析,全长1165米,在采用整体式模板支架的情况下与采用6米普通模板相对比: a、施工作业次数为98次和195次,效率提升近2倍。 b、采用整体式仰拱模板每完成12米仰拱,投入机械 人工折合成本2800元。 c、未采用整体式仰拱模板每完成12米仰拱,投入机械人工折合成本8000元。 d、每完成12米仰拱,在采用整体式模板的基础上,就人工投入一项节省5200元,则整条隧道在仰拱人工投入上可节省45万元。(扣除加工模板费用); 模板型式;采用整体式模板在仰拱施工上的成本投入

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