- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
转炉干法除尘卸爆的生产实践
摘 要:鞍钢 180 吨转炉在干法除尘投入使用初期卸爆炉次较多,
对转炉生产干扰较大, 同时影响静电除尘器的稳定运行。 通过对静电
除尘器卸爆产生的原因进行详细分析, 不断优化转炉供氧制度、 氧枪
枪位控制、物料加入优化等, 并采用转炉自动化炼钢, 减少人为干预,
稳定过程和终点控制, 提高冶炼终点的碳温命中率和一拉率, 从而大
大降低了转炉干法除尘的卸爆率。卸爆次数从开工初期的月 16 次,
卸爆比例 4.86%,降低到了目前 0.19 ‰。为进一步降低熔剂单耗,转
炉采用留渣操作,留渣比例达到 70%,实现了转炉干法除尘在留渣条
件下的稳定运行。
1 前言
鞍钢炼钢总厂 5#线 2 ×180 吨转炉采用干法除尘( LT),与传统的
湿法除尘( OG)相比,具有除尘效率高、能源消耗和运行费用低、使
用寿命长、维护维修少的优点。特别是在降低新水消耗、能源消耗方
面具有明显优势, 可将转炉煤气含尘量降到 15mg/m3以下,大幅降低
粉尘排放。
2021 年 1 月转炉干法除尘投入使用初期,由于干法除尘系统、转
炉系统等设备都处于磨合期, 转炉工艺操作尚未达到标准化操作, 加
上外界铁水条件变化造成转炉吹炼时静电除尘器时有发生卸爆事故。
卸爆事故主要发生以下两种情况:第一种情况是在开始吹炼时的 68
秒~ 90 秒时间段内,第二种情况是由于转炉设备等原因造成吹炼中
断后再次下氧枪吹炼时, 严重情况会造成冶炼炉次发生 2~3 次卸爆。
— 1 —
静电除尘器卸爆不仅影响生产顺行, 还会造成静电除尘器内部极板严
重变形,使安全阀灵敏度降低等危害。
2 转炉煤气干法除尘工艺
2.1 干法除尘工艺流程
转炉煤气( 1400~1600℃)经烟罩收集后进入气化冷却烟道,在到
达蒸发冷却器之前通过热交换将高温煤气热量回收, 使转炉煤气温度
降低至 800~1000℃范围,然后进入蒸发冷却器进行煤气的二次降温
和粗除尘。经过蒸发冷却器冷却后的煤气温度降低至 210~230℃,
再进入到静电除尘器中进行煤气精除尘。 经过静电除尘器净化的煤气
由轴流风机加压后,合格煤气经煤气冷却器降温至 70℃后,进入转
炉煤气柜回收。转炉煤气干法除尘工艺流程图如图 1 所示。
2.2 转炉工艺参数
鞍钢炼钢总厂 180 吨转炉工艺参数见表 1。
2.3 转炉干法除尘烟气数据
鞍钢炼钢总厂 180 吨转炉烟气数据表见表 2 。
3. 转炉干法除尘静电除尘器卸爆原因分析
3.1 静电除尘器卸爆原理
转炉不连续吹炼的特性导致冶炼过程中产生的 CO和少部分 O2易同
时进入静电除尘系统, 当两种气体混合且体积分数同时达到 φO26%、
— 2 —
φCO9%,在遇到火花或明火时,
原创力文档


文档评论(0)