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- 2021-10-23 发布于福建
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安钢 6 号高炉降低工序能耗的技术攻关
发表时间: [2007-12-08] 作者:牛卫军 张晓亮 王瑞玲(安阳钢铁集团有限责任公司)
摘要 对安钢 6 号高炉降低工序能耗技术攻关进行了总结。通过精料,优化高炉操作,加强上料和出铁
管理, TNPM 设备运作等,使 6 号高炉在 2006 年 2 月工序能耗达到 442 kg 标煤/t ,比去年同期降低 67kg
标煤 /t 。
关键词 高炉 工序能耗 操作 管理
安钢去年随着钢铁产品价格下跌, 上游原燃料供给日趋紧张, 利润空间越来
越小。进入 2006 年,集团公司在铁前系统推行学习邯钢,降本增效。因此,作
为钢铁联合企业消耗能源大户的炼铁,如何全面优化高炉操作,降低工序能耗,
显得十分必要和紧迫。 安钢 6 号高炉结合自身特点和外围情况, 经过不断摸索实
践,使多项技术经济指标不断改善,其中在 2006 年 2 月工序能耗达到 442kg 标
煤/t ,比去年同期降低 67kg 标煤 /t ,节能降耗工作取得了较好的效果。笔者对 6
号高炉降低工序能耗技术攻关实践进行了总结分析。
1 高炉生产状况
3
安钢 6 号高炉,有效容积 380m ,1 个铁口,1 个渣口,14 个风口,配置 D1300
— 31 离心鼓风机,液压双钟布料,陶瓷杯综合水冷炉底,干法布袋除尘,取消
了放上渣操作。 1999年元月建成投产, 2005 年 5 月开始富氧喷煤强化冶炼,已
经进入炉役后期, 炉喉及及炉喉钢砖变形严重, 炉底温度偏高, 炉顶及干法除尘
煤气管道多处跑煤气,热风炉由于种种原因风温不高,计划 2006 年停炉大修。
2 2
高炉主要吃集团公司 105m或 360m烧结,焦炭主要来自焦化厂 4m和 6m焦炉。
3
但是毗邻的安钢 2200m高炉 2005 年 10 月投产后,其煤比目前较低。为确保大
高炉生产, 6 号高炉焦仓紧张,焦炭必须从原料场倒运,常常减风和限制富氧。
2 精料工作
2.1 改善入炉烧结质量
精料是高炉降低工序能耗的物质基础。 6 号高炉对烧结实行定时取样,每小
时有一个烧结成分, 对应所在的料仓, 由工长输入计算机无熔剂配料入炉。 为了
减少粉末,使用了双面上 15mm 下 5mm 梳齿式集中振动筛,将料仓料嘴闸门改
小,控制烧结给料料流,延长振动时间;同时加强筛分管理,规定槽下每班必须
检查和清理集中筛筛网,严防堵塞。此外,还在烧结矿上喷洒 CaCl 溶液,降低
2
烧结在炉内的低温还原粉化率。
2.2 优化炉料结构
近几年来, 6 号高炉一直用烧结矿 +生矿 +酸性球团,综合入炉品位不高,渣
量大。2006 年 2 月,尝试使用价格合适的南非矿,固定 5%配比,逐步减少使用
品位较低的海南矿,后又采用高碱度烧结矿 +酸性球团,全熟料入炉,综合品位
达 59%。渣量减少,热量消耗降低,改善大煤比条件下高炉料柱透气性。
2.3 及时、准确判断焦炭质量
焦炭是 6 号高炉强化冶炼的限制性因素。一方面随着煤量的增加,矿焦比增
大,料柱块状带透气性变差。 另一方面由于种种原因, 6 号高炉焦仓经常不足 1/2,
每天还要从原料场倒运许多焦炭。
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