高突煤层综放工作面瓦斯抽放技术.docxVIP

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  • 2021-11-04 发布于河北
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高突煤层综放工作面瓦斯抽放技术.docx

Word文档下载后(可任意编辑) 第 PAGE 1 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 高突煤层综放工作面瓦斯抽放技术 淮南矿业集团谢桥矿位于淮南潘谢矿区西翼,是一座设计年产400万t的特大型现代化矿井,于1997年5月投产,为建设高产高效矿井,矿井正在进行按600万t /a以上能力进行改造。矿井可采煤层11层,平均煤厚24.61m,煤层倾角一般为8°~15°,井田构造简洁,断层为高瓦斯突出煤层,采纳综采放顶煤一次采且高回采工艺;高位顶板走向钻孔治理瓦斯,但随着开采强度加大,开采深度的延深,瓦斯含量和瓦斯涌出量明显增大,开采深度的延深,瓦斯含量和瓦斯涌出量明显增大,特殊是目前推广使用锚网支护,单采纳高位顶板走向钻孔抽放瓦斯效果不明显,瓦斯超限是制约综放效能发挥的首要问题,针对这一问题我们在1151〔3〕综放工作面采纳顶板高抽巷〔低层位顶板钻孔〕抽放、合理配风、埋管抽放、顺层钻孔抽放等综合治理瓦斯超限问题。 1工作面概况 1151〔3〕工作面为东一C组采区东翼五阶段,且为东一C组采区下山开代的第一个工作面,上下顺槽均采纳锚网支护,回风顺槽煤层底板标高-588m~-602.8m,运输顺槽煤层底板标高为-636.5m~662.0m;工作面西起东一C组采区下车场,东至1151〔3〕切眼联巷,工作面北边倾向长231.8m ,计划日产量5000t左右,工作面配风2000m3/min。该面煤层稳定,沿顺槽方向煤层走向改变较大,倾向180°~200°,平均倾角12.8°,平均煤厚5.4m。 2 瓦斯来源分析 2.1 初放期间 工作面在回采推动7m后,瓦斯涌出量呈突然增大趋势,肯定量达35m3/min,工作面及回风瓦斯常常超限,工作面瓦斯浓度最大达2.0%,回风瓦斯浓度晨大在1.7%,使工作面无法正常推动。究其主要缘由如下: 〔1〕13-1煤层瓦斯含量大。依据重庆煤科分院提供报告,1151〔3〕区段煤层瓦斯含量达7~9m3/t。工作面煤机割煤时,行进速度快,截深达800 mm,落煤量大,造成落煤及工作面新暴露煤壁瓦斯涌出量大。 〔2〕自回采始至推动30m以内为初次放顶期间,采高为2.4m,不放顶煤,回采率只有45%左右,大量顶煤遗弃采空区。受初采矿压影响,煤顶、直接顶离层带积聚大量瓦斯,煤顶、直接顶受压垮落致使大量积存瓦斯集中涌向工作面。 2.2 初放之后 1151〔3〕综放面初次放顶之后,工作面及回风瓦斯仍旧常常超限,瓦斯浓度最大达1.8%,回风瓦斯浓度最大达1.2%,上隅角瓦斯常常在3%以上,究其主要缘由如下: 〔1〕 工作面生产班采煤不均衡。煤机的割煤时,牵引速度最大达4m/min,藿深达800mm,落煤量大,造成落煤及工作面新暴露煤壁瓦斯涌出量大。 〔2〕 工作面上端头常常漏顶,造成采空区大量积存瓦斯集中涌向工作面上出口,造成工作面及回风采斯瞬间超限。 3瓦斯抽放技术 3.1 顶板走向钻孔抽放 初放时,在上顺槽离工作面50m布置施工钻场,钻场内施工8个顶板走向钻孔〔见图1〕。考虑到初放期间工作面老顶不垮落,必需降低钻孔层位,钻孔终孔离煤层顶板高度8m左右,以能抽放采空区顶板离层带瓦斯。切眼至钻场区域,在上顺槽下帮每隔m施工2个边孔。 图1 顶板钻孔布置示意 初放之后,在上顺槽第一钻场向后每隔50m施工一个钻场,共施工4个钻场,钻场设计8个钻孔,考虑到初放以后采空区“三带〞已形成,必需提高钻孔层位,钻孔终孔离煤层顶板高度16~18m左右,以利于抽放采空区裂隙带瓦斯。 3.2 顺层钻孔抽放 工作面回采前,在切眼施工走向顺层钻孔预抽煤层瓦斯。钻孔间距5m,孔深80m;在下、下顺槽沿煤层倾向施工顺层钻孔铀放煤层瓦斯,以减小回采瓦斯涌出量。钻孔间距为4m,上顺槽向上施工顺层孔孔深不少于100m,下顺槽向上施工顺层孔深不少于120m〔见图2〕。   图2 顺层钻孔布置示意图 3.3 上隅角埋管和尾巷埋管抽放 工作面回采期间实行在上隅角预埋Ф219mm管路抽放上隅角瓦斯;并在东二1151〔3〕切眼联巷封闭前埋设2趟管路〔Ф219mm管路进气口设在上隅角,Ф219mm管路进气口设在切眼联巷口〕抽放瓦斯。 3.4效果考察 〔1〕工作面回采前,为到达消突的目的,提前2个月施工顺层钻孔并进行抽放,经对顺层钻孔抽放效果分析,顺层钻孔抽率到达32.46%。 〔2〕1151〔3〕综放面初次放

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