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附件5:各分厂应急减排方案
10㎡球团减排方案
减排比例
完成时限(小时)
地沟料批 t/h
主机燃烧室温度℃
限产后污染物排放总量(Kg)
污染物减排量(Kg)
0(双炉生产)
0
170-180t/h
1030-1050
0
50%(单炉生产)
11
85-90t/h
1030-1050
100%(双炉停)
11
0 t/h
20 ℃
0
6192
因两座竖炉共用一套配料系统,单炉停一个即减排50%,所以地沟料批单炉为85-90t/h.
操作步骤:
1、接到生产部停机减排后,球团配料停料,烘干机关闭煤气正常转动、润磨机逐步停机;
2、待造球盘把料仓料用完造完球后,炉体减风、降温、停加压机
3、封煤气,停助燃风机、冷却风机,炉体排料到点火口下边,每10分钟活动料柱;
4、停除尘器,全面停机待通知复产。
注:停单炉和停双炉,操作步骤一样,不同之处在配料量,单炉生产料批减半,双炉停就停配料。
竖炉控制画面
主机燃烧室温度
地沟配料
120㎡烧结机减排方案
减排比例
完成时限(小时)
日产量(吨)
地沟料批 t/h
主机推车次数(全天)
脱硫
限产后污染物排放总量(Kg)
污染物减排量(Kg)
0
0
3500
175-185 t/h
600-615次
进、出口流量42万左右
0
10%
2
3150
158-167 t/h
540-554 次
进、出口流量40万左右
8275.55
919.50
20%
2
2800
140-148 t/h
480-492 次
进、出口流量38万左右
7356.04
1839.01
30%
2
2450
123-130 t/h
420-430 次
进、出口流量36万左右
6436.54
2758.52
40%
2
2100
105-110 t/h
360-370 次
进、出口流量32万左右
5517.03
3678.02
50%
2
1750
89-93 t/h
300-312 次
进、出口流量28万左右
4597.53
4597.53
100%
5
0
0 t/h
0 次
进、出口流量10万左右 , 进出口氧气20-21
0
操作步骤:
1、减排10%:在正常生产中,接到减排通知后,按减排要求减10%,配料料批下调到150--160t/h左右,混料及时下调水份到适合量,待混合料到主机后,主机逐步降低推车次数,根据负压和温度的变化,逐步下调主抽冷却风机风门开度,已到达满足风量位置,稳定生产。
2、减排20%:接到减排通知后,按减排要求减20%,配料料批下调到145t/h左右,混料及时下调水份到适合量,待混合料到主机后,主机逐步降低推车次数,根据负压和温度的变化,逐步下调主抽冷却风机风门开度,已到达满足风量位置,稳定生产。
3、减排30%:接到减排通知后,按减排要求减30%,配料料批下调到130t/h左右,混料及时下调水份到适合量,待混合料到主机后,主机逐步降低推车次数,根据负压和温度的变化,逐步下调主抽冷却风机风门开度,已到达满足风量位置,稳定生产。
4、减排40%:接到减排通知后,按减排要求减40%,配料料批下调到110t/h左右,混料及时下调水份到适合量,待混合料到主机后,主机逐步降低推车次数,根据负压和温度的变化,逐步下调主抽冷却风机风门开度,已到达满足风量位置,稳定生产。
5、减排50%:接到减排通知后,按减排要求减50%,配料料批下调到90t/h左右,混料及时下调水份到适合量,待混合料到主机后,主机逐步降低推车次数,根据负压和温度的变化,逐步下调主抽冷却风机风门开度,已到达满足风量位置,稳定生产。
6、减排100%:接到停机通知后,平烧配料停料,待混合料过一二次混料机后,停混料机,混合料层到主机点火炉后,关闭煤气并封水封,主机以慢推车次数运行,并逐步跟随台车料层关闭小风门,同时逐步关闭主抽、冷却风机风门,直至炉床卸空,然后停主抽风机、停脱硫。
120㎡烧结机控制画面
主机系统
报表
200㎡烧结机减排控制要点
减排比例
需要时间 (小时)
地沟料批 t/h
主机机速
脱硫
限产后污染物排放总量(Kg)
污染物减排量(Kg)
正常
0
737 t/h左右
1.8 m/min左右
进、出口流量65-70万左右
0
10%
4
702t/h左右
1.6 m/min左右
进、出口流量63-67万左右
20%
4
663t/h
1.5 m/min左右
进、出口流量61-65万左右
30%
4
627 t/h
1.4 m/min左右
进、出口流量58-63万左右
100%
4
369t/h
0
进出口氧含量为20--21
0
备注:因两台烧结机共用一套配料系统,带烧停一个,所以地沟料批为350t/h.
操作步骤:
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